Ukosefu wa Motor ya Induction
Miamoto ya induction yatumika katika mifano mengi. Mikakati ya kawaida ya miamoto ya induction ni ngumu, ambayo kuanzia ilipunguza matumizi yake, kukubali miamoto ya DC zaidi. Lakini, utambuzi wa midrive ya miamoto ya induction ulionyesha faida zao juu ya miamoto ya DC. Ukosefu unahitajika kwa kutumia miamoto, na miamoto ya induction zinaweza ukosefwa kwa njia tofauto, ikiwa ni:
Ukosefu wa upimaji wa motor ya induction
Ukosefu wa plugging wa motor ya induction
Ukosefu wa dynamik wa motor ya induction unachanganyikiwa kama
Ukosefu wa dynamik wa AC
Ukosefu wa kupendekeza chenji kwa kutumia kapasitori
Ukosefu wa dynamik wa DC
Ukosefu wa zero sequence
Ukosefu wa Upimaji
Tunajua namba (ingizo) ya motor ya induction inapatikana kama.
Pin = 3VIscosφs
Hapa, φs ni pembe ya phase kati ya umbo wa phase ya stator V na umbo wa phase ya stator Is. Sasa, kwa ajili ya mikakati ya motoring φs < 90o na kwa ajili ya mikakati ya ukosefu φs > 90o. Waktu kiwango cha miguu ni zaidi ya kiwango cha synchronous, kiwango cha relative kati ya miguu ya motor na air gap rotating field huathiri, kama matokeo pembe ya phase hupanda zaidi ya 90o na mzunguko wa namba hutokomeza na hivyo ukosefu wa upimaji unafanyika. Tabia ya mwendo wa kiwango cha speed torque zinazopatikana picha kinyume. Ikiwa kiwango cha frequency cha chanzo ni chache, basi ukosefu wa upimaji wa motor ya induction anaweza tu kufanyika ikiwa kiwango cha miguu ni zaidi ya kiwango cha synchronous, lakini na chanzo cha variable frequency ukosefu wa upimaji wa motor ya induction unaweza kutokea kwa kiwango chache zaidi ya kiwango cha synchronous. Faida kuu ya aina hii ya ukosefu inaweza kusema kuwa namba imetengenezwa imeandaliwa na upotofauti mkubwa wa aina hii ya ukosefu ni kwamba kwa chanzo cha frequency chache, ukosefu haawezi kutokea chini ya kiwango cha synchronous.
Ukosefu wa Plugging
Ukosefu wa motor ya induction wa plugging unafanyika kwa kurekebisha msiba wa phase wa motor. Ukosefu wa plugging wa motor ya induction unafanyika kwa kubadilisha majukumu ya phase yoyote mbili ya stator kwa mujibu wa viwanja vya supply. Na na hiyo mikakati ya motoring husongesha kwenye ukosefu wa plugging. Wakati wa plugging slip ni (2 – s), ikiwa slip asili ya motor iliyoendelea ni s, basi linaweza onyesha kwa njia ifuatayo.
Kutoka kwa picha kinyume tunaweza kuona kuwa nguvu ya kujaza si sifuri wakati kiwango cha miguu ni sifuri. Kwa hiyo wakati motor inahitaji kukomesha, inapaswa kusambazwa kutoka kwa supply karibu na kiwango cha sifuri. Motor unahusishwa kuchuka kwa ujuzi unaopunguza na nguvu ya kujaza si sifuri wakati kiwango cha sifuri au lolote kingine, na kama matokeo motor kwanza kusonga kwa sifuri na kisha kusonga kwa urahisi kwenye miguu tofauti.
Ukosefu wa Dynamik wa AC
Inachukua kusambaza phase moja, kunaruhusu motor kukua kwa phase moja, kutengeneza nguvu ya kujaza kwa sababu ya positive na negative sequence voltages.
Ukosefu wa Kupendekeza Chenge
Hutumia kapasitori kukuza motor wakati amesambazwa kutoka kwa chanzo, kuiharibu kwa generator na kutengeneza nguvu ya kujaza.