• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Noodvervangingproces van een 40000 KVA elektrische boogoven transformatie in een staalbedrijf

Rockwell
Rockwell
Veld: Productie
China

Op de ochtend van 1 januari om 9:00 uur kreeg de Transformatorenwerkzone van de Elektrische Onderhoudsafdeling een spoedreparatietaken: een elektrische boogoven transformatort met een capaciteit van 40.000 KVA in een staalfabriek was defect en moest worden vervangen. Als cruciale uitrusting in de staalproductie heeft de oventransformator directe invloed op de productie van de upstream en downstream productielijnen. Deze vervangingsopdracht was dringend, uitdagend en technisch complex. Onder leiding en sterke ondersteuning van het bedrijfsleiderschap en relevante afdelingen, verenigde de Transformatorenwerkzone zich, overwon moeilijkheden en voltooide succesvol de vervanging van de oventransformator.

Het reparatieproces omvatte meerdere stappen: verwijdering en transport van de oude transformator, terugbrengen van de reserve-transformator naar de werkplaats, demontage, kernheffen inspecties, testen, hermontage, vervoer terug naar de plaats en tenslotte installatie. Deze reeks operaties vereiste nauwe samenwerking tussen meerdere werkzones en gespecialiseerde personeelsleden, betrokken veel personeel en gereedschappen, evenals strikte veiligheids- en kwaliteitscontroles.

De Transformatorenwerkzone organiseerde de operatie zorgvuldig, stelde precieze tijdschema's op voor elke stap op basis van de ter plaatse aanwezige omstandigheden en beschikbare middelen. Het personeel en de uitrusting voor elk proces werden vooraf voorbereid om naadloze overgangen tussen opeenvolgende stappen te waarborgen. Tijdens het verwijderen van de defecte transformator werden gelijktijdig voorbereidingen getroffen voor het heffen en vervoeren. Tijdens het verwijderen van accessoires en busbar bouten werd personeel van de IJzerbereiding Onderhoudsafdeling ingezet om te assisteren, terwijl er parallel jigs voor het heffen en laterale verplaatsing van de transformator werden vervaardigd, en het staaldak van de transformatorruimte werd vooraf verwijderd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokken werkzones werd de reparatieschema succesvol gehandhaafd.

Het leiderschap van de Elektrische Onderhoudsafdeling hechtte groot belang aan deze reparatie. Ze boden 24-uurs toezicht ter plaatse, coördineerden alle noodzakelijke procedures, mankracht en materialen, waardoor een soepele organisatie tijdens het hele reparatieproces werd gewaarborgd. De afdeling heeft momenteel twee gespecialiseerde transformatorteams met in totaal minder dan 20 personeelsleden. Vanaf het begin van de reparatie op 1 januari tot de inbedrijfstelling van de nieuwe transformator op de 8e, werkte het onderhoudspersoneel dag en nacht in wisselende diensten, streng volgens het reparatieschema, en voltooide succesvol alle taken, wat de doorzettingsgeest van een toegewijd team illustreert.

De transformator zelf weegt 70 ton en heeft talrijke leidingen en verbindingen. De arbeidsintensiteit tijdens de demontage en installatie was extreem hoog. Alleen al de laagspanningskant busbarverbinding heeft 864 bouten, gerangschikt in dichte rijen met zeer kleine afstanden. Elektrische gereedschappen konden niet gebruikt worden, en de meeste bouten waren niet bereikbaar met standaard sleutels. De twee teams wisselden elkaar af bij het werken aan de transformator, vier meter hoog, hurkend voor uren achtereen.

Het losmaken van de busbarverbindingbouten kostte al een hele nacht. Aangezien de reserve-transformator (oorspronkelijk gepland voor sloop) al vele jaren in opslag had gestaan, was grondige inspectie en testen nodig om de betrouwbaarheid te garanderen. Tijdens de inspectie werd een fout ontdekt in de tapchanger: deze functioneerde niet. Ondanks spoedhulp van de fabrikant kon de oorzaak niet worden opgelost. Om te voorkomen dat de uitrusting met verborgen gevaren in gebruik werd genomen, besloot het transformatortechnische team resoluut om de eenheid te demonteren en een kernheffen inspectie uit te voeren. De inspectie onthulde een mechanische storing in het tapchangemechanisme. De tapchanger werd handmatig ingesteld op de vierde tap, waardoor normale werking mogelijk was. Hoewel de kerninspectie een hele nacht duurde, werd de fout succesvol geïdentificeerd en geëlimineerd, wat de gebruiker vertrouwen gaf in de betrouwbaarheid van de uitrusting en de technische kracht van het transformatorteam volledig demonstreerde.

De olieleidingen rondom het transformatorlichaam, porseleinen isolatoren en koperen busbars bovenop, en de interne kern en windingen zijn allemaal waardevolle en kwetsbare componenten. Tijdens de verwijdering, installatie, transport en kernheffen inspectie mocht er geen nalatigheid of fysieke schade zijn. Het onderhoudspersoneel behandelde elke operatie met vakmanschap, controleerde zorgvuldig elke component en stap. Na enkele dagen van continu werk, ondanks vermoeidheid, bleef het team toegewijd, met hoge moraal en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, zodat elke fase met kwaliteit en precisie werd voltooid.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
10kV RMU Algemene Storingen & Oplossingen Gids
10kV RMU Algemene Storingen & Oplossingen Gids
Problemen en afhandelingsmaatregelen voor 10kV ringkasten (RMUs)De 10kV ringkast (RMU) is een veelgebruikt elektriciteitsdistributieapparaat in stedelijke elektriciteitsnetwerken, voornamelijk gebruikt voor middenspanningsvoorziening en -distributie. Tijdens de werkelijke bedrijfsvoering kunnen diverse problemen optreden. Hieronder staan algemene problemen en bijbehorende correctieve maatregelen.I. Elektrische storingen Interne kortsluiting of slechte bedradingEen kortsluiting of losse verbindin
Echo
10/20/2025
Hoogspanningschakelaarsoorten & foutgids
Hoogspanningschakelaarsoorten & foutgids
Hoogspanningsklemmen: Classificatie en foutdiagnoseHoogspanningsklemmen zijn cruciale beschermingsapparaten in elektriciteitsnetwerken. Ze onderbreken snel de stroom bij het optreden van een storing, waardoor schade aan apparatuur door overbelasting of kortsluiting wordt voorkomen. Door langdurig gebruik en andere factoren kunnen klemmen echter storingen ontwikkelen die tijdig moeten worden gediagnosticeerd en verholpen.I. Classificatie van hoogspanningsklemmen1. Op basis van installatielocatie:
Felix Spark
10/20/2025
10 Verboden voor de installatie en exploitatie van transformatoren!
10 Verboden voor de installatie en exploitatie van transformatoren!
10 Verboden voor de installatie en bedrijfsvoering van transformatoren! Plaats de transformatoren nooit te ver weg—vermijd het plaatsen ervan in afgelegen bergen of wildernis. Te grote afstanden verspillen niet alleen kabels en vergroten lijnverliezen, maar maken ook beheer en onderhoud moeilijk. Kies nooit willekeurig de vermogenscapaciteit van de transformer. Het kiezen van de juiste capaciteit is essentieel. Als de capaciteit te klein is, kan de transformer overbelast raken en gemakkelijk bes
James
10/20/2025
Hoe te onderhouden droogtransformatoren veilig?
Hoe te onderhouden droogtransformatoren veilig?
Onderhoudsprocedures voor droogtransformatoren Zet de reserve-transfo in werking, open de lage-spanningskant van de te onderhouden transfo, verwijder de stroomkringfusen en hang een "NIET SLUITEN"-bord op het schakelhandvat. Open de hoogespanningskant van de te onderhouden transfo, sluit de aardingschakelaar, ontlaad de transfo volledig, sluit het hoogespanningskastje af en hang een "NIET SLUITEN"-bord op het schakelhandvat. Voor het onderhoud van droogtransformatoren, reinig eerst de porseleine
Felix Spark
10/20/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten