1. ภาพรวมของเหตุการณ์
1.1 โครงสร้างและการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันในสวิตช์เกียร์ GIS 35kV
สวิตช์เกียร์คู่สาย ZX2 ที่ผลิตในเดือนมีนาคม 2011 และเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2012 ได้จัดเตรียมหม้อแปลงแรงดัน (PTs) สองชุดสำหรับแต่ละส่วนของบัส หม้อแปลงแรงดันสองชุดของส่วนบัสเดียวกันถูกออกแบบไว้ในตู้สวิตช์ขนาดกว้าง 600 มม. หม้อแปลงแรงดันสามเฟสได้จัดวางในรูปแบบสามเหลี่ยมที่ด้านล่างของตู้
PTs ถูกเชื่อมต่อกับสวิตช์แยกในห้องบัสของสวิตช์เกียร์ PT ผ่านปลั๊กสายไฟสั้น สวิตช์แยกถูกเชื่อมต่อกับบัสสามเฟสผ่านคอนแทคเคลื่อนที่ในห้องบัส SF₆ ที่ปิดสนิท โครงสร้างบัสที่ปิดสนิทลดอัตราการเสียหาย และบัสไม่มีระบบป้องกันบัสเฉพาะ การขัดข้องของบัสจะถูกกำจัดผ่านการป้องกันสำรองของสวิตช์เข้าพลังงาน
1.2 โหมดการทำงานก่อนเกิดความเสียหาย
ก่อนเกิดเหตุ ระบบไฟฟ้าทำงานดังนี้:
ระบบ 220kV: สาย Qiaoshi และสาย Huishi ทำงานขนานกันพร้อมสวิตช์เชื่อมโยงบัสปิด
โหลดหม้อแปลงหลัก: หม้อแปลงหลักหมายเลข 1 แบกโหลด 47 MW และหม้อแปลงหลักหมายเลข 2 แบกโหลด 14 MW
ระบบ 35kV: ยูนิต A ทำงานบนบัสคู่ในโหมดแยก กังหันหมายเลข 2 แบกโหลด 30.5 MW ได้เชื่อมต่อกับบัส II ของยูนิต A ผ่านบัส 1 ของยูนิต E สวิตช์เกียร์เชื่อมโยงน้ำมันร้อน 361 และ 367 และทำงานขนานกับหม้อแปลงหลักหมายเลข 2
1.3 กระบวนการเกิดเหตุ
สัญญาณเตือนล่วงหน้า
อุปกรณ์ไหม้
การตรวจสอบหน้างาน
2. การวิเคราะห์สาเหตุ
2.1 คุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งที่มีปัญหา
2.2 สถานการณ์การทำงานที่ผิดปกติ
ข้อผิดพลาดในวงจรรอง
แรงดันไฟฟ้าเกินระบบ
ความไม่สมดุลสามเฟส
2.3 การวิเคราะห์การถอดแยกของผู้ผลิต
ตำแหน่งความเสียหาย
การวิเคราะห์ความเครียด
การเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่ยืดหยุ่นทำให้เกิดความเครียดขวางที่รูติดตั้งของเฟล็ง
การดำเนินการของความเสียหาย: การต่อพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ → การเผาผลาญสารเคลือบอะลูมิเนียม → การรีเซ็ตความเสียหาย → การล้มเหลวสุดท้าย

3. แผนการปรับปรุง
3.1 การปรับปรุงการตรวจสอบอุปกรณ์
3.2 การปรับปรุงการออกแบบโครงสร้าง
ขยายตู้: เพิ่มความกว้างของตู้จาก 600 มม. เป็น 800 มม. เพื่อปรับปรุงการระบายความร้อน
การเชื่อมต่อ: แทนที่ปลั๊กสายสั้นด้วยการเชื่อมต่อตรงเพื่อลดความเครียด
การออกแบบโมดูลาร์: ใช้ PTs/arresters แบบปลั๊กเพื่อลดเวลาการบำรุงรักษา
3.3 การปรับปรุงระบบป้องกัน
เพิ่มสวิตช์วงจรสำหรับสวิตช์เกียร์ PT พร้อมระบบป้องกันกระแสเกิน/แรงดันเกิน
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันบัสเฉพาะเพื่อการแยกข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว
ปรับปรุงการออกแบบวงจรลำดับศูนย์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเรโซแนนซ์
3.4 การปรับกลยุทธ์การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา
จัดตั้งบันทึกการจัดการตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณ์ บันทึกข้อมูลการติดตั้งและการบำรุงรักษา
ทำการทดสอบความชื้น SF₆ ทุกไตรมาสด้วยค่าขั้นต่ำ ≤300 ppm
ทำการทดสอบคุณลักษณะแรงดันและกระแสของ PT รายปีเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากโรงงาน
4. บทเรียนที่ได้รับและมาตรการป้องกัน
4.1 บทเรียนสำคัญ
ข้อผิดพลาดในการออกแบบ: การจัดวาง PT ร่วมกันเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายความเสียหาย
ช่องว่างในการบำรุงรักษา: ไม่สามารถตรวจพบความเสียหายสะสมจากการเครียด
ความขาดแคลนระบบป้องกัน: การพึ่งพาการป้องกันสำรองทำให้การกำจัดข้อผิดพลาดล่าช้า
4.2 มาตรการป้องกัน
เสริมการควบคุมการผลิตอุปกรณ์ โดยเน้นกระบวนการฉนวนและการมีโครงสร้างที่แข็งแรง
ส่งเสริมการบำรุงรักษาตามสภาพ โดยใช้การตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อประเมินระดับความเครียด
ปรับปรุงข้อกำหนดการออกแบบเพื่อระบุการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นระหว่าง PT และบัส
จัดทำการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อมาตรฐานการตอบสนองฉุกเฉินสำหรับข้อผิดพลาดของ PT
4.3 ผลการดำเนินการ
ข้อมูลหลังการปรับปรุงแสดงว่า:
การปล่อยประจุบางส่วนลดลงจาก 80 pC เป็น 15 pC
การเพิ่มอุณหภูมิภายใต้โหลดเต็มลดลง 12°C
เวลาตอบสนองต่อข้อผิดพลาดลดลงจาก 600 ms เป็น 40 ms
5. สรุป
เหตุการณ์นี้เผยให้เห็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หลายประการในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ GIS ผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง การอัปเกรดระบบป้องกัน และการปรับปรุงการจัดการ ระบบป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมได้ถูกจัดตั้งขึ้น การตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องจะให้ประสบการณ์การปรับปรุงที่สามารถนำไปใช้กับสถานีไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน