1. Pregled nesreče
1.1 Struktura in povezava napetostnega preoblikovalnika v napravi GIS za preklopnike na 35 kV
ZX2 plinsko izolirana naprava s podvojeno matično busom, izdelana marca 2011 in zoperativna od julija 2012, je opremljena z dvema skupinama napetostnih preoblikovalnikov (PT) za vsak matični odsenek. Dve PT skupini istega matičnega odsenka so postavljene v enem škafu širine 600 mm. Tri-fazni PT so razpostavljeni v trikotni formaciji na dnu škafa.
PT-ji so povezani s števili v komori matične buske preko kratkih kabelskih vstavljač. Števila so povezana z tri-fazno matično buso preko gibljevih kontaktov v SF₆ popolnoma zaprti komori matične buske. Popolnoma zaprta struktura matične buske zmanjša stopnjo neuspešnosti, matična buska pa ni opremljena z posebnim varnostnim zavarovanjem. Nezadostnosti matične buske se odpravijo preko nadomestnega varnostnega zavarovanja pri vhodnem preklopniku električne moči.
1.2 Način delovanja pred zgorelom
Pred nesrečo je električna mreža delovala takole:
Sistem 220 kV: Vodni sistem Qiaoshi in Huishi sta delovala vzporedno z zaprtim preklopom med matičnima buskama.
Nalog glavnega transformatorja: Prvi glavni transformator je nosil 47 MW, drugi 14 MW.
Sistem 35 kV: Enota A je delovala z dvema matičnima buskama v razdeljenem operiranju. Generator 2, ki je nosil 30,5 MW, je bil povezan s matično buso II enote A preko matične buske 1 enote E, toplinsko oljno vezano preklopno napravo 361 in 367 ter deloval vzporedno z drugim glavnim transformatorjem.
1.3 Tek nesreče
Zapovednik nesreče
Od 15:11:20.393, 19. aprila, je varnostna naprava preklopnika 367 enote E (matična buska za generatorja 1 in 2) ponavljajoče izdajala alarme o odseku PT, ki so bili intermitentno ponastavljeni.
Zgorela oprema
Preverjanje na mestu
Vrata škafa so bila odprta. Faza A PT je bila težko poškodovana, vstavljač faze B pa je bil polomljen. Notranja oprema je bila izgorjena.
Drugiarni žici sosednje naprave za zaščito pred udari so bili poškodovani. Meritve tlaka in izolacije v komori matične buske so bile normalne.
2. Analiza vzrokov
2.1 Kakovost opreme in napake pri namestitvi
2.2 Neobičajne pogoji delovanja
2.3 Razbiralna analiza proizvajalca
Lokacija nepopravka
Analiza naporov
Nefleksibilne kabelske povezave so generirale poprečne napore, koncentrirane v otoki flange.
Postopek nepopravka: Intermitentno zazemljenje → Odstranitev aluminijastega pokrova → Ponastavitev nepopravka → Končni padec.

3. Plan za rekonstrukcijo
3.1 Optimizacija nadzora opreme
3.2 Izboljšave strukturnega dizajna
Razširitev škafa: Povečanje širine škafa s 600 mm na 800 mm za izboljšanje disipacije toplote.
Posodobitev povezav: Zamenjava kratkih kabelskih vstavljač s direktnimi povezavami za zmanjšanje naporov.
Modularni dizajn: Uvedba vstavljalnih PT/arrestorjev za zmanjšanje časa vzdrževanja.
3.3 Izboljšave varnostnega sistema
Dodajanje posebnih preklopnikov za naprave PT s prekomerno strujno/voltne varnostne sistemi.
Namestitev posebnih varnostnih naprav za matične buske za hitro izolacijo nepopravkov.
Optimizacija dizajna nizkogonilne zanke za zmanjšanje tveganja resonancije.
3.4 Prilagoditev strategije delovanja in vzdrževanja
Ustanovitev popolnih življenjskih ciklov za upravljanje zapisov opreme, dokumentiranje podatkov o namestitvi in vzdrževanju.
Merjenje vlage SF₆ četrtletno z pragom ≤300 ppm.
Letna meritve karakteristike volt-ampera PT za primerjavo s podatki proizvajalca.
4. Izkušnje in preventivne mere
4.1 Ključne izkušnje
Nedostatek v dizajnu: Skupna lokacija PT-jev je povečala tveganje širjenja nepopravkov.
Praznina v vzdrževanju: Nezmožnost zaznavanja kumulativnih poškodb zaradi naporov.
Nedostatek varnostnega zavarovanja: Odvisnost od nadomestnega varnostnega zavarovanja je zakasnilo odpravljanje nepopravkov.
4.2 Preventivne mere
Okrepiti nadzor nad proizvodnjo opreme, s fokusom na procese izolacije in strukturno celovitost.
Promovirati vzdrževanje na osnovi stanja z uporabo merjenja vibracij za oceno naporov.
Pregledati specifikacije dizajna, da bi zagotovile fleksibilne povezave med PT-ji in matičnimi buskami.
Izvajati protinesrečne vaje za standardizacijo postopkov hitrega odziva na nepopravke PT-jev.
4.3 Rezultati izvedbe
Podatki po rekonstrukciji kažejo:
Lokalni viri so se zmanjšali s 80 pC na 15 pC.
Temperaturni naraštaj pod polnim nalogom se je zmanjšal za 12°C.
Čas odziva na nepopravke se je zmanjšal s 600 ms na 40 ms.
5. Zaključek
Ta nesreča je razkrila več skritih tveganj v dizajnu, namestitvi in vzdrževanju opreme GIS. S strukturnimi optimizacijami, posodobitvami varnostnega sistema in izboljšavami v upravljanju je bila ustanovljena popolna preventivna sistema za tveganja. Nenehno spremljanje zmogljivosti opreme bo prušilo replikabilne izkušnje s rekonstrukcijo za podobne pretvorne.