• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mi az oka a 35 kV GIS feszültségátalakító meghibásodásának és égésének?

Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

1. Baleset áttekintése
1.1 A 35 kV GIS kapcsolóállomány feszültségátalakítójának szerkezete és kapcsolódása

A március 2011-ben gyártott, július 2012-ben hivatalosan üzembe helyezett ZX2 gázizolált kétbuszos kapcsolóállomány minden buszos szakaszhoz két buszos feszültségátalakítót (PT) tartozik. Ugyanazon buszos szakasz két PT csoportja egy 600 mm széles kapcsolóállományban van elrendezve. A háromfázisú PT-ek háromszög alakban vannak elhelyezve az állomány alján.

A PT-ek rövid kábelcsonkokon keresztül csatlakoznak a PT kapcsolóállomány buszos szektorában található diszjunktőrökhöz. A diszjunktőrök SF₆ teljesen zárt buszos szektorban lévő mozgó kontaktusokon keresztül csatlakoznak a háromfázisú buszhoz. A teljesen zárt busz szerkezet csökkenti a hibarátot, és a busznak nincs dedikált buszvédelem. A busz hibái a beérkező áramkapcsolók biztonsági védelmének segítségével kerülnek megszüntetésre.

1.2 Az égés előtti működési mód

A baleset előtt a villamos hálózat a következőképpen működött:

  • 220 kV rendszer: A Qiaoshi és a Huishi vezetékek párhuzamosan működtek a buszkapcsoló bezárva.

  • Főtranszformátor terhelése: Az 1. főtranszformátor 47 MW-ot, a 2. pedig 14 MW-ot terhelt.

  • 35 kV rendszer: Az A egység két buszban szétválasztott működésben volt. A 2. generátor 30,5 MW-ot terhelt, és az E egység 1. buszával, a forró olaj összeköttetési vonalának 361-es és 367-es kapcsolóállományai révén párhuzamosan működött a 2. főtranszformátorral az A egység II. buszán.

1.3 A baleseti folyamat

  • Hiba előjel

    • 2023. április 19-én 15:11:20.393 óta az E egység 367-es kapcsolójának (1. és 2. generátor buszegysége) védelmi eszköze ismétlődően PT-leválasztási riasztást adott, ami időnként újraindult.

  • Berendezés égése

    • 15:12:59-kor a dohányzás és a tizzerszaggatás megfigyelhető volt az E egység 1. buszának PT-állományában. A 361-es és 367-es kapcsolók nulladrendű túlágárvédelme aktiválódott, és mindkét kapcsoló kihalt.

  • Területi felmérés

    • Az állomány ajtaja kitört. Az A fázis PT-je súlyosan égett, a B fázis csatlakozója megszakadt. A belső berendezések megvörösdték.

    • A szomszédos védőállomány másodlagos vezetékei sérültek. A busz szektor nyomás- és izolációvizsgálata normális volt.

2. Okaelemzés
2.1 Berendezés minősége és telepítési hibák

  • Tervezési és gyártási problémák

    • Rossz minőségű izolálófesték folyamata részleges kifulladásokhoz vezetett.

    • Lapozott vasszívok lökése eddymutatót okozott.

    • Rendszertelen tekercsvarrány interturn hibaválaszthatóság növekedését eredményezte.

  • Telepítési és karbantartási hibák

    • Rossz hordozóskrocsok hegesztése növelte a kapcsolati ellenállást.

    • Szívok torzítása a szállítás/telepítés során.

    • Rövid kábelcsonkok által okozott vízszintes stressz idővel epoxyreszecske-zavarokat okozott.

2.2 Rendellenes működési feltételek

  • Másodlagos körzet hibái

    • A másodlagos körzet túlterhelése sok párhuzamos hurokon keresztül, ami hőtermelést okoz \(Q = I^2rt\) alapján.

    • Másodlagos rövidzáratok elsődleges áramkitörésekhez és túlmelegedéshez vezettek.

  • Rendszer túlfeszültség

    • Váltó és íves földelés által okozott ferromrezonancia, ami 2,5-szeres túlfeszültséget eredményzett.

    • Hullámforma torzulás gyorsította az izoláció öregedését.

  • Háromfázis-aszimmetria

    • Magas harmonikus tartalom (főleg páratlan harmonikus) okozta az impedanciák aszimmetriáját.

    • Nullpont-elmozduló áram melegedést okozott a nulladrendű körzetben.

2.3 Gyártó elemzése

  • Hibahely

    • Az A fázis PT flenszövegelyén lévő epoxyreszecske-zavarok időnkénti földeléshez vezettek.

    • A B fázis csatlakozó mechanikai megragadása fázisközti rövidzáratot okozott.

  • Stressz elemzés

    • Nem rugalmas kábelkapcsolatok vízszintes stresszt koncentráltak a flenszövegelyeknél.

    • Hiba folyamata: Időnkénti földelés → Alumíniumbelépés lehullása → Hiba újraindulása → Végleges összeomlás.

3. Modernizációs terv
3.1 Berendezés monitorozásának optimalizálása

  • Online részfeszültség monitorozás implementálása azonos típusú GIS kapcsolóállományokra, és alapértelmezett adatok beállítása.

  • Rendszeres izolációs ellenállás vizsgálata 200 MΩ küszöbértékkel.

3.2 Szerkezeti tervezés javítása

  • Állomány kiterjesztése: Az állomány szélességének növelése 600 mm-ről 800 mm-re a hőtovábbítás javítása érdekében.

  • Kapcsolat frissítése: Rövid kábelcsonkok cseréje közvetlen kapcsolatokra a stressz csökkentése érdekében.

  • Moduláris tervezés: Csatlakozható PT-ek/védők alkalmazása a karbantartási idő minimalizálása érdekében.

3.3 Védelmi rendszer fejlesztése

  • Dedikált áramkapcsolók hozzáadása a PT kapcsolóállományokhoz túlág- és túlfeszültségvédelmel.

  • Dedikált buszvédelmi eszközök telepítése gyors hibaizoláció érdekében.

  • Nulladrendű körzet tervezésének optimalizálása rezonancia kockázatának csökkentése érdekében.

3.4 Működési és karbantartási stratégiák módosítása

  • Teljes élettartamú kezelési adatbázis kialakítása a berendezések telepítési és karbantartási adatainak dokumentálása érdekében.

  • Negyedévente SF₆ párazság vizsgálata 300 ppm küszöbértékkel.

  • Évente PT feszültség-áramerő jellemző vizsgálata a gyári adatokkal való összehasonlítás céljából.

4. Tanulságok és megelőző intézkedések
4.1 Főbb tanulságok

  • Tervezési hiba: A PT-ek közös helyezése növelte a hibaterjedés kockázatát.

  • Karbantartási hiányosság: Nem sikerült észlelni a kumulatív stresszes károsodást.

  • Védelmi hiányosság: A biztonsági védelemre való támaszkodás késleltette a hiba megszüntetését.

4.2 Megelőző intézkedések

  • Erősítse a berendezések gyártási felügyeletét, különös tekintettel az izolációs folyamatokra és a szerkezeti integritásra.

  • Javítsa a feltételalapú karbantartást rezgésvizsgálatokkal a stressz szintek megállapítására.

  • Módosítsa a tervezési specifikációkat rugalmas kapcsolatok kötelezővé tételére a PT-ek és a buszok között.

  • Végezzen balesetmentes szimulációkat a PT hibák esetén standardizált válságválasz eljárások meghatározására.

4.3 Implementációs eredmények

A modernizáció utáni adatok mutatják:

  • A részfeszültség 80 pC-ről 15 pC-ra csökkent.

  • A teljes terhelés melletti hőemelkedés 12°C-rel csökkent.

  • A hiba reakcióideje 600 ms-ről 40 ms-ra rövidült.

5. Összefoglalás

Ez a baleset több rejtett kockázatot ismertetett a GIS berendezések tervezésében, telepítésében és karbantartásában. A szerkezeti optimalizálás, a védelmi rendszer fejlesztése és a menedzsment javítása révén egy teljes körű kockázatmegelőző rendszert alakítottunk ki. A berendezések teljesítményének folyamatos monitorozása hasonló alakuló állomások számára replikálható modernizációs tapasztalatot nyújt.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését