1. Ikhtisar tal-Inċident
1.1 Struttura u Konnezzjoni tal-Transformer tal-Voltàġi ta’ 35kV GIS Switchgear
Il-switchgear b’dwār doppju gas-insulated ZX2, prodotta fil-Marsa 2011 u lannqa’ f’operazzjoni riformata fis-Silġ 2012, hija konfigurata b’żewġ gruppi ta’ bus voltage transformers (PTs) għal kull seksjon tal-bus. L-żewġ gruppi PT tal-bus stess huma disegnati f’gabell switchgear wahda b’ampju ta’ 600 mm. It-tripartiti PT huma disponiżi f’forma triangoľari fl-inferuwr tal-gabell.
It-PT huma mkonnessi mal-disconnectors fil-kamra tal-bus tal-PT switchgear permezz ta’ plugs tal-kabel qasir. Id-disconnectors huma mkonnessi mal-bus tripartiti permezz ta’ moving contacts fiċ-ċamra tal-bus SF₆ fully-enclosed. Is-silġ fully-enclosed bus jidherx il-faliżità, u l-bus mhux equippat bl-protezzjoni speċifikat tal-bus. Il-faliżi tal-bus jiġu skolati permezz tal-backup protezzjoni tas-silġ incoming switch.
1.2 Modalità tal-Operazzjoni Qabel in-Ndħif
Qabel in-inċident, it-tielet ġie operat kif isegwi:
Sistema 220kV: Il-Qiaoshi Line u l-Huishi Line kienu qed jiġru fl-parallel permezz tal-bus tie switch magħluq.
Karig tal-Transformer Primarju: Il-Numero 1 transformer primarju kienu qed jiġbdu 47 MW, u l-Numero 2 kienu qed jiġbdu 14 MW.
Sistema 35kV: L-Unit A kienu qed jiġri b’dwār doppji f’operazzjoni separata. Il-Generator Numero 2, li kienu qed jiġbdu 30.5 MW, kienu mkonness ma’ Bus II ta’ Unit A permezz tal-Bus 1 ta’ Unit E, il-hot oil interconnection line switchgears 361 u 367, u kienu qed jiġru fl-parallel mal-Numero 2 transformer primarju.
1.3 Proċess tal-Inċident
Precursur tal-Faliż
Minn 15:11:20.393 tal-19 ta’ April, id-dispositiv tal-protezzjoni tas-silġ 367 ta’ Unit E (Bus Unit għal Generatori 1 u 2) reprezentiwa larmi tal-PT disconnection, li kienu qed jiġu reset intermittently.
Ndħif tal-Ekwippament
Inspezzjoni fuq is-Sit
Il-porta tal-gabell kienu spaluta. Il-PT ta’ Phase A kienu ndħufa sew, u l-plug ta’ Phase B kienu fratturat. Il-materjal intern kienu scottat.
Il-kabli sekondarji tal-arrester gabell ħdejn kienu dannati. Il-test tal-pressjoni u insulazzjoni tal-kamra tal-bus kienu normali.
2. Analisi tal-Kawża
2.1 Defetti tal-Kwalità tal-Ekwippament u tal-Installazzjoni
2.2 Kondizzjonijiet Operattivi Abnormali
2.3 Analisi tal-Manifatturier tal-Dismantling
Lokazzjoni tal-Faliż
Analisi tal-Stress
Non-flexible cable connections li oħloġ stress transversali concentrated fl-flange holes.
Progression tal-faliż: Intermittent grounding → Aluminum coating ablation → Fault reset → Final breakdown.

3. Pjan tal-Retrofit
3.1 Ottimizzazzjoni tal-Monitoring tal-Ekwippament
3.2 Migwor tal-Dizajn Strutturali
Expansion tal-Gabell: Zid l-ampju tal-gabell minn 600 mm għal 800 mm biex tammelja l-dissipation tal-heat.
Upgrade tal-Konnezzjoni: Sostituisci plugs tal-kabel qasir b’konnezzjonijiet diretta biex tirdċi l-stress.
Dizajn Modular: Adotta PTs/arresters pluggables biex tminniċċa l-ħin tal-manutenzjoni.
3.3 Migwor tal-Sistema tal-Protezzjoni
Żid dedicated circuit breakers għal PT switchgears b’protezzjoni overcurrent/overvoltage.
Installa dedicated bus protection devices għal rapid fault isolation.
Ottimizza design tal-kirku zero-sequence biex tirdċi l-risk tal-resonance.
3.4 Adjust ta’ Strategija tal-Operazzjoni u Manutenzjoni
Istabili rekord full lifecycle management għal l-ekwippament, dokumenta data tal-installazzjoni u manutenzjoni.
Effettua tests kvartaljarji tal-content tal-moisture tal-SF₆ b’taxxa ≤300 ppm.
Effettua annual PT volt-ampere characteristic tests għal confront tal-data tal-factory.
4. Lezzjonijiet Magħluqa u Misures Preventivi
4.1 Lezzjonijiet Key
Design Flaw: Co-location tal-PTs zid il-risk ta’ propagation tal-faliż.
Maintenance Gap: Falliment fir-rekognizzjoni tal-cumulative stress damage.
Protection Deficiency: Reljanza fuq il-backup protection delayed fault clearance.
4.2 Misures Preventivi
Strengthen supervision tal-manifattura tal-ekwippament, focus fuq il-processi tal-insulazzjoni u l-integrity strutturali.
Promote condition-based maintenance using vibration monitoring biex tagħmil assess tal-levels tal-stress.
Revise specifications tad-dizajn biex imandati connessioni fleksibbli bejn it-PTs u l-buses.
Conduct anti-accident drills biex standardize emergency response procedures għal PT faults.
4.3 Risultati tal-Implementazzjoni
Data post-retrofit turi:
Partial discharge nqas minn 80 pC għal 15 pC.
Temperature rise taħt full load nqas sewwa 12°C.
Fault response time nqas minn 600 ms għal 40 ms.
5. Konkluzzjoni
Dan l-inċident revela multiple risks nascosti fid-dizajn, installazzjoni, u manutenzjoni tal-ekwippament GIS. Permezz ta’ ottimizzazzjoni strutturali, upgrade tas-sistema tal-protezzjoni, u enhanċ tal-management, sistema komplet tal-prevenzione tal-risk jieħel stabilit. Monitoring continuous tal-performance tal-ekwippament se jfornixxi esperjenza replicable ta’ retrofit għal substations similari.