• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaké jsou příčiny poškození a shoření 35 kV GIS napěťového transformátoru

Felix Spark
Pole: Sporo a údržba
China

1. Přehled nehody
1.1 Struktura a připojení napěťového transformátoru 35kV GIS vypínače

Dvoubusový plynově izolovaný vypínač ZX2 vyrobený v březnu 2011 a oficiálně uvedený do provozu v červenci 2012 je vybaven dvěma skupinami napěťových transformátorů (PT) pro každou busovou sekci. Dvě skupiny PT stejné busové sekce jsou navrženy v jednom vypínačovém škáblu širokém 600 mm. Třífázové PT jsou uspořádány ve tvaru trojúhelníku na dně škáblu.

PT jsou připojeny k odpojovacím vypínačům v komoře busu PT vypínače pomocí krátkých kabelových konektorů. Odpojovací vypínače jsou připojeny k třífázovému busu prostřednictvím pohyblivých kontaktů v plně uzavřené komoře busu SF₆. Plně uzavřená struktura busu snižuje frekvenci poruch a bus není vybaven specifickou ochranou busu. Poruchy busu jsou odstraňovány pomocí záložní ochrany vstupního vypínače elektrické energie.

1.2 Režim provozu před spálením

Před nehodou fungovala síť následovně:

  • Systém 220kV: Linky Qiaoshi a Huishi běžely paralelně s uzavřeným vypínačem mezi busy.

  • Zátěž hlavních transformátorů: Hlavní transformátor č. 1 měl zátěž 47 MW, zatímco hlavní transformátor č. 2 měl zátěž 14 MW.

  • Systém 35kV: Jednotka A pracovala s dvojitými busy v rozděleném režimu. Generátor č. 2 s zátěží 30,5 MW byl připojen k Busu II jednotky A přes Bus 1 jednotky E, tepelné olejové propojovací linky a vypínače 361 a 367, a pracoval paralelně s hlavním transformátorem č. 2.

1.3 Průběh nehody

  • Předzvěst poruchy

    • Od 15:11:20.393 19. dubna začalo ochranné zařízení vypínače 367 v jednotce E (Busová jednotka pro generátory 1 a 2) opakovaně vyvolávat alarmy o odpojení PT, které byly občas resetovány.

  • Spálení zařízení

    • V 15:12:59 byl pozorován kouř a jiskření v škáblu PT Busu 1 jednotky E. Byla aktivována nulová sekvence přetokové ochrany vypínačů 361 a 367, což vedlo k jejich odpojení.

  • Přehled místa

    • Dveře škáblu byly vyhozeny. Fáze A PT byla těžce spálena a konektor fáze B byl zlomen. Vnitřní zařízení bylo popálené.

    • Druhotné dráty sousedícího škáblu ochránce byly poškozeny. Testy tlaku a izolace v komoře busu byly normální.

2. Analýza příčin
2.1 Kvalita zařízení a defekty instalace

  • Problémy s návrhem a výrobou

    • Špatný proces izolační barvy vedl k částečnému výboji.

    • Volná vrstva železných jáder způsobila vznik vířivých proudů a tepelného zatížení.

    • Nerovnoměrné vinutí cívek zvýšilo riziko mezicerstnových krátkých spojení.

  • Defekty instalace a údržby

    • Špatné svařování zazemňovacích šroubů zvýšilo odpor kontaktu.

    • Deformace železných jáder během dopravy/instalace.

    • Příčný zatěžový stress z krátkých kabelových konektorů způsobil trhliny v epoxidu s časem.

2.2 Abnormální provozní podmínky

  • Poruchy druhotného obvodu

    • Přetížení v druhotném obvodu způsobené nadměrným počtem paralelních okruhů, což vedlo k zvýšenému teplu podle \(Q = I²rt\).

    • Druhotné krátké spojení vyvolávající přetoky proudu v primárním obvodu a přetopení.

  • Přepětí systému

    • Ferrorezonance způsobená přepínáním nebo obloukovým zazemněním, generující přepětí až 2,5krát vyšší než nominální hodnota.

    • Zkreslení vlnové formy urychlilo stárnutí izolace.

  • Třífázová nerovnováha

    • Vysoký obsah harmonických složek (převážně lichých harmonických) způsobil nerovnováhu impedancí.

    • Proud posunutí neutrálního bodu vedl k přetopení v nulovém sekvenciovém obvodu.

2.3 Rozbor výrobcem

  • Místo poruchy

    • Trhliny v epoxidu u otvoru flanže fáze A PT vedly k intermitentnímu zazemnění.

    • Mechanický zlom konektoru fáze B vyvolal meziphasové krátké spojení.

  • Analýza napětí

    • Neflexibilní kabelové připojení vygenerovalo příčný zatěžový stress soustředěný na otvory flanže.

    • Průběh poruchy: Intermitentní zazemnění → Odstranění hliníkového povlaku → Reset poruchy → Finální havárie.

3. Plán modernizace
3.1 Optimalizace sledování zařízení

  • Implementace online monitoringu částečného výboje pro GIS vypínače stejného modelu a vytvoření referenčních dat.

  • Pravidelné testy odporu izolace s práhovou hodnotou 200 MΩ.

3.2 Zlepšení konstrukčního návrhu

  • Rozšíření škáblu: Zvětšení šířky škáblu ze 600 mm na 800 mm pro lepší odvod tepla.

  • Upgrade připojení: Nahrazení krátkých kabelových konektorů přímými připojeními pro snížení zatěžového stressu.

  • Modulární návrh: Použití zapichovatelných PT/ochránců pro minimalizaci doby údržby.

3.3 Zlepšení ochranného systému

  • Přidání dedikovaných vypínačů pro PT vypínače s ochranou proti přetoku/ přepětí.

  • Instalace dedikovaných ochranných zařízení pro bus pro rychlé izolování poruch.

  • Optimalizace návrhu nulového sekvenciového obvodu pro snížení rizika rezonance.

3.4 Úprava strategie provozu a údržby

  • Vytvoření celoživotních záznamů správy zařízení, dokumentace dat instalace a údržby.

  • Čtvrtletní testy obsahu vlhkosti SF₆ s práhovou hodnotou ≤300 ppm.

  • Roční testy charakteristiky napětí a proudu PT pro srovnání s továrními daty.

4. Zkušenosti a prevencionní opatření
4.1 Klíčové zkušenosti

  • Konstrukční nedostatek: Společné umístění PT zvýšilo riziko šíření poruch.

  • Údržbové mezery: Nedostatek detekce kumulativního poškození způsobeného zatěžovým stresem.

  • Nedostatek ochrany: Spoléhání na záložní ochranu zpomalilo odstranění poruchy.

4.2 Prevencionní opatření

  • Posílení dozoru nad výrobou zařízení se zaměřením na procesy izolace a konstrukční integritu.

  • Podpora stavové údržby pomocí monitoringu vibrací pro hodnocení úrovní zatěžového stressu.

  • Revize specifikací návrhu pro stanovení flexibilních připojení mezi PT a busy.

  • Provádění cvičení proti nehodám pro standardizaci nouzových postupů při poruchách PT.

4.3 Výsledky implementace

Data po modernizaci ukazují:

  • Částečný výboj snížen z 80 pC na 15 pC.

  • Teplotní vzestup pod plnou zátěží snížen o 12°C.

  • Čas odezvy na poruchu snížen z 600 ms na 40 ms.

5. Závěr

Tato nehoda odhalila mnoho skrytých rizik v návrhu, instalaci a údržbě GIS zařízení. Přes optimalizaci struktury, upgrade ochranného systému a zlepšení správy byl zaveden komplexní systém prevence rizik. Kontinuální sledování výkonu zařízení poskytne replikovatelné zkušenosti s modernizací pro podobné transformační stanice.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hydraulické uniky a uniky plynu SF6 v přepínačích
Úniky v hydraulických pohonných mechanismechU hydraulických mechanismů mohou úniky způsobit krátkodobé časté spouštění čerpadla nebo příliš dlouhou dobu opětovného nabarvení tlaku. Závažný interní unik oleje z ventilů může vést k selhání ztráty tlaku. Pokud se hydraulický olej dostane na dusíkovou stranu akumulační nádrže, může to způsobit neobvyklý nárůst tlaku, což ovlivňuje bezpečnou operaci vypínačů SF6.Kromě poruch způsobených poškozenými nebo neobvyklými zařízeními pro detekci tlaku a tlač
10/25/2025
Průvodce běžnými chybami a řešeními pro 10kV RMU
Problémy s aplikací a opatření k jejich řešení pro 10kV okruhové rozvaděče (RMU)10kV okruhový rozvaděč (RMU) je běžným elektrickým distribučním zařízením v městských distribučních sítích, používaným primárně pro středovělnou dodávku a distribuci elektřiny. Během skutečného provozu mohou vzniknout různé problémy. Níže jsou uvedeny běžné problémy a odpovídající korekční opatření.I. Elektrické poruchy Vnitřní krátké spojení nebo špatné připojeníKrátké spojení nebo volné spojení uvnitř RMU může vést
10/20/2025
Vysoké napětí - typy přerušovačů a průvodce poruchami
Vysokonapěťové vypínače: Klasifikace a diagnostika poruchVysokonapěťové vypínače jsou klíčovými ochrannými zařízeními v elektrických systémech. Rychle přerušují proud při výskytu poruchy, zabírají tak poškození zařízení z důvodu přetížení nebo krátkého spojení. Nicméně, kvůli dlouhodobému provozu a dalším faktorům mohou vypínače vyvinout poruchy, které je třeba včas diagnostikovat a odstranit.I. Klasifikace vysokonapěťových vypínačů1. Podle místa instalace: Typ pro interiéry: Instalovány v uzavř
10/20/2025
10 zákazů pro instalaci a provoz transformátorů!
10 zákazů pro instalaci a provoz transformátoru! Nikdy nainstalujte transformátor příliš daleko—vyhněte se umístění v odlehlých horách nebo divočině. Příliš velká vzdálenost nejen způsobuje ztrátu kabelů a zvyšuje ztráty na lince, ale také ztěžuje správu a údržbu. Nikdy nesvolujte kapacitu transformátoru libovolně. Je důležité vybrat správnou kapacitu. Pokud je kapacita příliš malá, může být transformátor přetížen a snadno poškozen—přetížení nad 30 % by nemělo překročit dvě hodiny. Pokud je kapa
10/20/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu