• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaké jsou příčiny poškození a shoření 35 kV GIS napěťového transformátoru

Felix Spark
Felix Spark
Pole: Sporo a údržba
China

1. Přehled nehody
1.1 Struktura a připojení napěťového transformátoru 35kV GIS vypínače

Dvoubusový plynově izolovaný vypínač ZX2 vyrobený v březnu 2011 a oficiálně uvedený do provozu v červenci 2012 je vybaven dvěma skupinami napěťových transformátorů (PT) pro každou busovou sekci. Dvě skupiny PT stejné busové sekce jsou navrženy v jednom vypínačovém škáblu širokém 600 mm. Třífázové PT jsou uspořádány ve tvaru trojúhelníku na dně škáblu.

PT jsou připojeny k odpojovacím vypínačům v komoře busu PT vypínače pomocí krátkých kabelových konektorů. Odpojovací vypínače jsou připojeny k třífázovému busu prostřednictvím pohyblivých kontaktů v plně uzavřené komoře busu SF₆. Plně uzavřená struktura busu snižuje frekvenci poruch a bus není vybaven specifickou ochranou busu. Poruchy busu jsou odstraňovány pomocí záložní ochrany vstupního vypínače elektrické energie.

1.2 Režim provozu před spálením

Před nehodou fungovala síť následovně:

  • Systém 220kV: Linky Qiaoshi a Huishi běžely paralelně s uzavřeným vypínačem mezi busy.

  • Zátěž hlavních transformátorů: Hlavní transformátor č. 1 měl zátěž 47 MW, zatímco hlavní transformátor č. 2 měl zátěž 14 MW.

  • Systém 35kV: Jednotka A pracovala s dvojitými busy v rozděleném režimu. Generátor č. 2 s zátěží 30,5 MW byl připojen k Busu II jednotky A přes Bus 1 jednotky E, tepelné olejové propojovací linky a vypínače 361 a 367, a pracoval paralelně s hlavním transformátorem č. 2.

1.3 Průběh nehody

  • Předzvěst poruchy

    • Od 15:11:20.393 19. dubna začalo ochranné zařízení vypínače 367 v jednotce E (Busová jednotka pro generátory 1 a 2) opakovaně vyvolávat alarmy o odpojení PT, které byly občas resetovány.

  • Spálení zařízení

    • V 15:12:59 byl pozorován kouř a jiskření v škáblu PT Busu 1 jednotky E. Byla aktivována nulová sekvence přetokové ochrany vypínačů 361 a 367, což vedlo k jejich odpojení.

  • Přehled místa

    • Dveře škáblu byly vyhozeny. Fáze A PT byla těžce spálena a konektor fáze B byl zlomen. Vnitřní zařízení bylo popálené.

    • Druhotné dráty sousedícího škáblu ochránce byly poškozeny. Testy tlaku a izolace v komoře busu byly normální.

2. Analýza příčin
2.1 Kvalita zařízení a defekty instalace

  • Problémy s návrhem a výrobou

    • Špatný proces izolační barvy vedl k částečnému výboji.

    • Volná vrstva železných jáder způsobila vznik vířivých proudů a tepelného zatížení.

    • Nerovnoměrné vinutí cívek zvýšilo riziko mezicerstnových krátkých spojení.

  • Defekty instalace a údržby

    • Špatné svařování zazemňovacích šroubů zvýšilo odpor kontaktu.

    • Deformace železných jáder během dopravy/instalace.

    • Příčný zatěžový stress z krátkých kabelových konektorů způsobil trhliny v epoxidu s časem.

2.2 Abnormální provozní podmínky

  • Poruchy druhotného obvodu

    • Přetížení v druhotném obvodu způsobené nadměrným počtem paralelních okruhů, což vedlo k zvýšenému teplu podle \(Q = I²rt\).

    • Druhotné krátké spojení vyvolávající přetoky proudu v primárním obvodu a přetopení.

  • Přepětí systému

    • Ferrorezonance způsobená přepínáním nebo obloukovým zazemněním, generující přepětí až 2,5krát vyšší než nominální hodnota.

    • Zkreslení vlnové formy urychlilo stárnutí izolace.

  • Třífázová nerovnováha

    • Vysoký obsah harmonických složek (převážně lichých harmonických) způsobil nerovnováhu impedancí.

    • Proud posunutí neutrálního bodu vedl k přetopení v nulovém sekvenciovém obvodu.

2.3 Rozbor výrobcem

  • Místo poruchy

    • Trhliny v epoxidu u otvoru flanže fáze A PT vedly k intermitentnímu zazemnění.

    • Mechanický zlom konektoru fáze B vyvolal meziphasové krátké spojení.

  • Analýza napětí

    • Neflexibilní kabelové připojení vygenerovalo příčný zatěžový stress soustředěný na otvory flanže.

    • Průběh poruchy: Intermitentní zazemnění → Odstranění hliníkového povlaku → Reset poruchy → Finální havárie.

3. Plán modernizace
3.1 Optimalizace sledování zařízení

  • Implementace online monitoringu částečného výboje pro GIS vypínače stejného modelu a vytvoření referenčních dat.

  • Pravidelné testy odporu izolace s práhovou hodnotou 200 MΩ.

3.2 Zlepšení konstrukčního návrhu

  • Rozšíření škáblu: Zvětšení šířky škáblu ze 600 mm na 800 mm pro lepší odvod tepla.

  • Upgrade připojení: Nahrazení krátkých kabelových konektorů přímými připojeními pro snížení zatěžového stressu.

  • Modulární návrh: Použití zapichovatelných PT/ochránců pro minimalizaci doby údržby.

3.3 Zlepšení ochranného systému

  • Přidání dedikovaných vypínačů pro PT vypínače s ochranou proti přetoku/ přepětí.

  • Instalace dedikovaných ochranných zařízení pro bus pro rychlé izolování poruch.

  • Optimalizace návrhu nulového sekvenciového obvodu pro snížení rizika rezonance.

3.4 Úprava strategie provozu a údržby

  • Vytvoření celoživotních záznamů správy zařízení, dokumentace dat instalace a údržby.

  • Čtvrtletní testy obsahu vlhkosti SF₆ s práhovou hodnotou ≤300 ppm.

  • Roční testy charakteristiky napětí a proudu PT pro srovnání s továrními daty.

4. Zkušenosti a prevencionní opatření
4.1 Klíčové zkušenosti

  • Konstrukční nedostatek: Společné umístění PT zvýšilo riziko šíření poruch.

  • Údržbové mezery: Nedostatek detekce kumulativního poškození způsobeného zatěžovým stresem.

  • Nedostatek ochrany: Spoléhání na záložní ochranu zpomalilo odstranění poruchy.

4.2 Prevencionní opatření

  • Posílení dozoru nad výrobou zařízení se zaměřením na procesy izolace a konstrukční integritu.

  • Podpora stavové údržby pomocí monitoringu vibrací pro hodnocení úrovní zatěžového stressu.

  • Revize specifikací návrhu pro stanovení flexibilních připojení mezi PT a busy.

  • Provádění cvičení proti nehodám pro standardizaci nouzových postupů při poruchách PT.

4.3 Výsledky implementace

Data po modernizaci ukazují:

  • Částečný výboj snížen z 80 pC na 15 pC.

  • Teplotní vzestup pod plnou zátěží snížen o 12°C.

  • Čas odezvy na poruchu snížen z 600 ms na 40 ms.

5. Závěr

Tato nehoda odhalila mnoho skrytých rizik v návrhu, instalaci a údržbě GIS zařízení. Přes optimalizaci struktury, upgrade ochranného systému a zlepšení správy byl zaveden komplexní systém prevence rizik. Kontinuální sledování výkonu zařízení poskytne replikovatelné zkušenosti s modernizací pro podobné transformační stanice.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Průvodce běžnými chybami a řešeními pro 10kV RMU
Průvodce běžnými chybami a řešeními pro 10kV RMU
Problémy s aplikací a opatření k jejich řešení pro 10kV okruhové rozvaděče (RMU)10kV okruhový rozvaděč (RMU) je běžným elektrickým distribučním zařízením v městských distribučních sítích, používaným primárně pro středovělnou dodávku a distribuci elektřiny. Během skutečného provozu mohou vzniknout různé problémy. Níže jsou uvedeny běžné problémy a odpovídající korekční opatření.I. Elektrické poruchy Vnitřní krátké spojení nebo špatné připojeníKrátké spojení nebo volné spojení uvnitř RMU může vést
Echo
10/20/2025
Vysoké napětí - typy přerušovačů a průvodce poruchami
Vysoké napětí - typy přerušovačů a průvodce poruchami
Vysokonapěťové vypínače: Klasifikace a diagnostika poruchVysokonapěťové vypínače jsou klíčovými ochrannými zařízeními v elektrických systémech. Rychle přerušují proud při výskytu poruchy, zabírají tak poškození zařízení z důvodu přetížení nebo krátkého spojení. Nicméně, kvůli dlouhodobému provozu a dalším faktorům mohou vypínače vyvinout poruchy, které je třeba včas diagnostikovat a odstranit.I. Klasifikace vysokonapěťových vypínačů1. Podle místa instalace: Typ pro interiéry: Instalovány v uzavř
Felix Spark
10/20/2025
10 zákazů pro instalaci a provoz transformátorů!
10 zákazů pro instalaci a provoz transformátorů!
10 zákazů pro instalaci a provoz transformátoru! Nikdy nainstalujte transformátor příliš daleko—vyhněte se umístění v odlehlých horách nebo divočině. Příliš velká vzdálenost nejen způsobuje ztrátu kabelů a zvyšuje ztráty na lince, ale také ztěžuje správu a údržbu. Nikdy nesvolujte kapacitu transformátoru libovolně. Je důležité vybrat správnou kapacitu. Pokud je kapacita příliš malá, může být transformátor přetížen a snadno poškozen—přetížení nad 30 % by nemělo překročit dvě hodiny. Pokud je kapa
James
10/20/2025
Jak bezpečně udržovat suché transformátory
Jak bezpečně udržovat suché transformátory
Postupy údržby suchých transformátorů Připojte náhradní transformátor do provozu, otevřete nízko napěťový vypínač transformátoru k udržbě, odpojte pojistku řídicího napájení a na kliku spínače pověste značku „NEZAVÍREJTE“. Otevřete vysoko napěťový vypínač transformátoru k udržbě, zavřete zazemňovací spínač, transformátor plně vybije, uzamkněte vysoko napěťovou skříň a na kliku spínače pověste značku „NEZAVÍREJTE“. Pro údržbu suchého transformátoru nejdříve vyčistěte porcelánové trubičky a vnější
Felix Spark
10/20/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu