1. Přehled nehody
1.1 Struktura a připojení napěťového transformátoru 35kV GIS vypínače
Dvoubusový plynově izolovaný vypínač ZX2 vyrobený v březnu 2011 a oficiálně uvedený do provozu v červenci 2012 je vybaven dvěma skupinami napěťových transformátorů (PT) pro každou busovou sekci. Dvě skupiny PT stejné busové sekce jsou navrženy v jednom vypínačovém škáblu širokém 600 mm. Třífázové PT jsou uspořádány ve tvaru trojúhelníku na dně škáblu.
PT jsou připojeny k odpojovacím vypínačům v komoře busu PT vypínače pomocí krátkých kabelových konektorů. Odpojovací vypínače jsou připojeny k třífázovému busu prostřednictvím pohyblivých kontaktů v plně uzavřené komoře busu SF₆. Plně uzavřená struktura busu snižuje frekvenci poruch a bus není vybaven specifickou ochranou busu. Poruchy busu jsou odstraňovány pomocí záložní ochrany vstupního vypínače elektrické energie.
1.2 Režim provozu před spálením
Před nehodou fungovala síť následovně:
Systém 220kV: Linky Qiaoshi a Huishi běžely paralelně s uzavřeným vypínačem mezi busy.
Zátěž hlavních transformátorů: Hlavní transformátor č. 1 měl zátěž 47 MW, zatímco hlavní transformátor č. 2 měl zátěž 14 MW.
Systém 35kV: Jednotka A pracovala s dvojitými busy v rozděleném režimu. Generátor č. 2 s zátěží 30,5 MW byl připojen k Busu II jednotky A přes Bus 1 jednotky E, tepelné olejové propojovací linky a vypínače 361 a 367, a pracoval paralelně s hlavním transformátorem č. 2.
1.3 Průběh nehody
Předzvěst poruchy
Spálení zařízení
Přehled místa
Dveře škáblu byly vyhozeny. Fáze A PT byla těžce spálena a konektor fáze B byl zlomen. Vnitřní zařízení bylo popálené.
Druhotné dráty sousedícího škáblu ochránce byly poškozeny. Testy tlaku a izolace v komoře busu byly normální.
2. Analýza příčin
2.1 Kvalita zařízení a defekty instalace
2.2 Abnormální provozní podmínky
2.3 Rozbor výrobcem
Místo poruchy
Analýza napětí
Neflexibilní kabelové připojení vygenerovalo příčný zatěžový stress soustředěný na otvory flanže.
Průběh poruchy: Intermitentní zazemnění → Odstranění hliníkového povlaku → Reset poruchy → Finální havárie.

3. Plán modernizace
3.1 Optimalizace sledování zařízení
3.2 Zlepšení konstrukčního návrhu
Rozšíření škáblu: Zvětšení šířky škáblu ze 600 mm na 800 mm pro lepší odvod tepla.
Upgrade připojení: Nahrazení krátkých kabelových konektorů přímými připojeními pro snížení zatěžového stressu.
Modulární návrh: Použití zapichovatelných PT/ochránců pro minimalizaci doby údržby.
3.3 Zlepšení ochranného systému
Přidání dedikovaných vypínačů pro PT vypínače s ochranou proti přetoku/ přepětí.
Instalace dedikovaných ochranných zařízení pro bus pro rychlé izolování poruch.
Optimalizace návrhu nulového sekvenciového obvodu pro snížení rizika rezonance.
3.4 Úprava strategie provozu a údržby
Vytvoření celoživotních záznamů správy zařízení, dokumentace dat instalace a údržby.
Čtvrtletní testy obsahu vlhkosti SF₆ s práhovou hodnotou ≤300 ppm.
Roční testy charakteristiky napětí a proudu PT pro srovnání s továrními daty.
4. Zkušenosti a prevencionní opatření
4.1 Klíčové zkušenosti
Konstrukční nedostatek: Společné umístění PT zvýšilo riziko šíření poruch.
Údržbové mezery: Nedostatek detekce kumulativního poškození způsobeného zatěžovým stresem.
Nedostatek ochrany: Spoléhání na záložní ochranu zpomalilo odstranění poruchy.
4.2 Prevencionní opatření
Posílení dozoru nad výrobou zařízení se zaměřením na procesy izolace a konstrukční integritu.
Podpora stavové údržby pomocí monitoringu vibrací pro hodnocení úrovní zatěžového stressu.
Revize specifikací návrhu pro stanovení flexibilních připojení mezi PT a busy.
Provádění cvičení proti nehodám pro standardizaci nouzových postupů při poruchách PT.
4.3 Výsledky implementace
Data po modernizaci ukazují:
Částečný výboj snížen z 80 pC na 15 pC.
Teplotní vzestup pod plnou zátěží snížen o 12°C.
Čas odezvy na poruchu snížen z 600 ms na 40 ms.
5. Závěr
Tato nehoda odhalila mnoho skrytých rizik v návrhu, instalaci a údržbě GIS zařízení. Přes optimalizaci struktury, upgrade ochranného systému a zlepšení správy byl zaveden komplexní systém prevence rizik. Kontinuální sledování výkonu zařízení poskytne replikovatelné zkušenosti s modernizací pro podobné transformační stanice.