• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jakie są przyczyny awarii i spalania transformatora napięciowego GIS 35 kV

Felix Spark
Pole: Awaria i konserwacja
China

1. Przegląd wypadku
1.1 Struktura i połączenie transformatora napięciowego przełącznika GIS 35kV

Przełącznik dwubusowy z gazową izolacją ZX2, wyprodukowany w marcu 2011 roku i oficjalnie wprowadzony do eksploatacji w lipcu 2012, jest wyposażony w dwie grupy transformatorów napięciowych (PT) dla każdego odcinka busu. Dwie grupy PT tego samego odcinka busu są zaprojektowane w jednej szafie przełącznika o szerokości 600 mm. Trójfazowe PT są ułożone w formacji trójkątnej na dnie szafy.

PT są podłączone do odłączników w komorze busu przełącznika PT za pomocą krótkich kabelków. Odłączniki są podłączone do trójfazowego busu poprzez ruchome kontakty w pełnym zakresie zamkniętej komory busu SF₆. Pełna struktura busu zmniejsza wskaźnik awarii, a bus nie jest wyposażony w dedykowaną ochronę busu. Awarie busu są usuwane przez ochronę zapasową przekaźnika wejściowego.

1.2 Tryb pracy przed spaleniem

Przed wypadkiem sieć energetyczna działała w następujący sposób:

  • System 220kV: Linia Qiaoshi i linia Huishi były uruchomione równolegle z zamkniętym przełącznikiem łączącym busy.

  • Obciążenie głównego transformatora: Transformator główny nr 1 miał 47 MW, a transformator główny nr 2 - 14 MW.

  • System 35kV: Jednostka A pracowała z podwójnym busami w trybie rozdzielonym. Generator nr 2, który miał 30,5 MW, był podłączony do Busu II Jednostki A poprzez Bus 1 Jednostki E, przełączniki interpołącza oleju ciepłego 361 i 367, i pracował równolegle z transformatorem głównym nr 2.

1.3 Przebieg wypadku

  • Poprzednik awarii

    • Od 15:11:20.393 dnia 19 kwietnia urządzenie ochronne przełącznika 367 w Jednostce E (Jednostka Busu dla generatorów 1 i 2) wielokrotnie emitowało alarmy o oderwaniu PT, które były okresowo resetowane.

  • Spalenie sprzętu

    • O godzinie 15:12:59 zaobserwowano dym i łukowanie w szafie PT Busu 1 Jednostki E. Ochrona przeciwko zerowej sekwencji nadmiernemu prądowi przełączników 361 i 367 została aktywowana, co spowodowało wyłączenie obu przełączników.

  • Inspekcja na miejscu

    • Drzwi szafy zostały wysadzone. Faza A PT była poważnie spalona, a wtyczka fazy B pękła. Wewnętrzne urządzenia były spalone.

    • Prawy przewód sąsiedniej szafy ogranicznika został uszkodzony. Testy ciśnienia i izolacji komory busu były normalne.

2. Analiza przyczyn
2.1 Jakość sprzętu i wady montażu

  • Problemy z projektowaniem i produkcją

    • Słaby proces malowania izolacyjnego prowadzący do częściowego rozładowania.

    • Luźne laminowanie rdzeni żelaznych powodujące nagrzewanie się przez prądy wirowe.

    • Nieregularne nawijanie cewek zwiększające ryzyko krótkiego zwarcia między zwitkami.

  • Wady montażu i konserwacji

    • Słabe spawanie śrub ziemnych zwiększające opór kontaktowy.

    • Deformacja rdzeni żelaznych podczas transportu/montażu.

    • Boczny naprężenie od krótkich kabli powodujący pękanie epoksydu z czasem.

2.2 Nieprawidłowe warunki pracy

  • Awaria obwodu wtórnego

    • Przeciążenie w obwodzie wtórnym ze względu na zbyt wiele pętli równoległych, co prowadzi do zwiększenia generowania ciepła według \(Q = I²rt\).

    • Krótkie zwarcia wtórne powodujące gwałtowne skoki prądu pierwotnego i przegrzewanie.

  • Przepięcie systemu

    • Ferrorezonans spowodowany operacjami przełączania lub łukowym zazembleniem, generujący przepięcia do 2,5 razy wartości nominalnej.

    • Zniekształcenie fali przyspieszające starzenie izolacji.

  • Nierównowaga trójfazowa

    • Wysoka zawartość harmonicznych (głównie harmonicznych nieparzystych) powodująca nierównowagę impedancji.

    • Prąd przemieszczenia punktu neutralnego prowadzący do przegrzewania w obwodzie zerowej sekwencji.

2.3 Analiza demontażu producenta

  • Miejsce awarii

    • Pęknięcie epoksydu w otworze montażowym flanży PT fazy A prowadzące do cyklicznego ziemnego.

    • Mechaniczne pęknięcie wtyczki fazy B spowodowało zwarcie między fazami.

  • Analiza naprężeń

    • Nieelastyczne połączenia kablowe powodowały boczne naprężenia skupione w otworach flanży.

    • Postęp awarii: Cykliczne ziemne → Zaburzenie pokrycia aluminium → Reset awarii → Ostateczny rozpad.

3. Plan modernizacji
3.1 Optymalizacja monitoringu sprzętu

  • Wdrożenie online monitoringu częściowego rozładowania dla przełączników GIS tego samego modelu i ustanowienie danych bazowych.

  • Przeprowadzanie okresowych testów oporu izolacyjnego z progą 200 MΩ.

3.2 Ulepszenie projektu konstrukcyjnego

  • Rozszerzenie szafy: Zwiększenie szerokości szafy z 600 mm do 800 mm, aby poprawić odprowadzanie ciepła.

  • Ulepszenie połączeń: Zastąpienie krótkich kabli bezpośrednimi połączeniami, aby zmniejszyć naprężenia.

  • Modularny projekt: Zastosowanie wtyczalnych PT/ograniczników, aby zminimalizować czas konserwacji.

3.3 Wzmocnienie systemu ochronnego

  • Dodanie dedykowanych przełączników obwodów PT z ochroną przeciwko nadmiernemu prądowi/nadmiernemu napięciu.

  • Instalacja dedykowanych urządzeń ochrony busu do szybkiego izolowania awarii.

  • Optymalizacja projektu obwodu zerowej sekwencji, aby zmniejszyć ryzyko rezonansu.

3.4 Dostosowanie strategii eksploatacji i konserwacji

  • Utworzenie pełnych rejestrów zarządzania cyklem życia sprzętu, dokumentujących dane instalacji i konserwacji.

  • Przeprowadzanie kwartalnych testów zawartości wilgoci SF₆ z progą ≤300 ppm.

  • Przeprowadzanie rocznych testów charakterystyki volt-ampere PT do porównania z danymi fabrycznymi.

4. Wnioski i środki zapobiegawcze
4.1 Kluczowe wnioski

  • Błąd projektowy: Lokalizacja PT powodowała zwiększenie ryzyka rozprzestrzeniania się awarii.

  • Brak konserwacji: Nie wykryto skumulowanych uszkodzeń spowodowanych naprężeniami.

  • Brak ochrony: Relacja na ochronę zapasową opóźniała usuwanie awarii.

4.2 Środki zapobiegawcze

  • Wzmocnienie nadzoru produkcji sprzętu, koncentrując się na procesach izolacyjnych i integralności strukturalnej.

  • Promowanie konserwacji opartej na stanie za pomocą monitoringu wibracji do oceny poziomu naprężeń.

  • Rewizja specyfikacji projektowych, aby wymusić elastyczne połączenia między PT a busami.

  • Przeprowadzanie ćwiczeń antywypadkowych, aby standaryzować procedury reagowania na awarie PT.

4.3 Wyniki wdrożenia

Dane po modernizacji pokazują:

  • Częściowe rozładowanie zmniejszyło się z 80 pC do 15 pC.

  • Wzrost temperatury przy pełnym obciążeniu zmniejszył się o 12°C.

  • Czas reakcji na awarię skrócił się z 600 ms do 40 ms.

5. Podsumowanie

Ten wypadek ujawnił wiele ukrytych ryzyk w projekcie, montażu i konserwacji sprzętu GIS. Poprzez optymalizację strukturalną, modernizację systemu ochronnego i wzmocnienie zarządzania, utworzono kompleksowy system zapobiegania ryzykom. Ciągły monitoring wydajności sprzętu dostarczy powtarzalnego doświadczenia modernizacji dla podobnych stacji przesyłowych.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej