• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jakie są przyczyny awarii i spalania transformatora napięciowego GIS 35 kV

Felix Spark
Felix Spark
Pole: Awaria i konserwacja
China

1. Przegląd wypadku
1.1 Struktura i połączenie transformatora napięciowego przełącznika GIS 35kV

Przełącznik dwubusowy z gazową izolacją ZX2, wyprodukowany w marcu 2011 roku i oficjalnie wprowadzony do eksploatacji w lipcu 2012, jest wyposażony w dwie grupy transformatorów napięciowych (PT) dla każdego odcinka busu. Dwie grupy PT tego samego odcinka busu są zaprojektowane w jednej szafie przełącznika o szerokości 600 mm. Trójfazowe PT są ułożone w formacji trójkątnej na dnie szafy.

PT są podłączone do odłączników w komorze busu przełącznika PT za pomocą krótkich kabelków. Odłączniki są podłączone do trójfazowego busu poprzez ruchome kontakty w pełnym zakresie zamkniętej komory busu SF₆. Pełna struktura busu zmniejsza wskaźnik awarii, a bus nie jest wyposażony w dedykowaną ochronę busu. Awarie busu są usuwane przez ochronę zapasową przekaźnika wejściowego.

1.2 Tryb pracy przed spaleniem

Przed wypadkiem sieć energetyczna działała w następujący sposób:

  • System 220kV: Linia Qiaoshi i linia Huishi były uruchomione równolegle z zamkniętym przełącznikiem łączącym busy.

  • Obciążenie głównego transformatora: Transformator główny nr 1 miał 47 MW, a transformator główny nr 2 - 14 MW.

  • System 35kV: Jednostka A pracowała z podwójnym busami w trybie rozdzielonym. Generator nr 2, który miał 30,5 MW, był podłączony do Busu II Jednostki A poprzez Bus 1 Jednostki E, przełączniki interpołącza oleju ciepłego 361 i 367, i pracował równolegle z transformatorem głównym nr 2.

1.3 Przebieg wypadku

  • Poprzednik awarii

    • Od 15:11:20.393 dnia 19 kwietnia urządzenie ochronne przełącznika 367 w Jednostce E (Jednostka Busu dla generatorów 1 i 2) wielokrotnie emitowało alarmy o oderwaniu PT, które były okresowo resetowane.

  • Spalenie sprzętu

    • O godzinie 15:12:59 zaobserwowano dym i łukowanie w szafie PT Busu 1 Jednostki E. Ochrona przeciwko zerowej sekwencji nadmiernemu prądowi przełączników 361 i 367 została aktywowana, co spowodowało wyłączenie obu przełączników.

  • Inspekcja na miejscu

    • Drzwi szafy zostały wysadzone. Faza A PT była poważnie spalona, a wtyczka fazy B pękła. Wewnętrzne urządzenia były spalone.

    • Prawy przewód sąsiedniej szafy ogranicznika został uszkodzony. Testy ciśnienia i izolacji komory busu były normalne.

2. Analiza przyczyn
2.1 Jakość sprzętu i wady montażu

  • Problemy z projektowaniem i produkcją

    • Słaby proces malowania izolacyjnego prowadzący do częściowego rozładowania.

    • Luźne laminowanie rdzeni żelaznych powodujące nagrzewanie się przez prądy wirowe.

    • Nieregularne nawijanie cewek zwiększające ryzyko krótkiego zwarcia między zwitkami.

  • Wady montażu i konserwacji

    • Słabe spawanie śrub ziemnych zwiększające opór kontaktowy.

    • Deformacja rdzeni żelaznych podczas transportu/montażu.

    • Boczny naprężenie od krótkich kabli powodujący pękanie epoksydu z czasem.

2.2 Nieprawidłowe warunki pracy

  • Awaria obwodu wtórnego

    • Przeciążenie w obwodzie wtórnym ze względu na zbyt wiele pętli równoległych, co prowadzi do zwiększenia generowania ciepła według \(Q = I²rt\).

    • Krótkie zwarcia wtórne powodujące gwałtowne skoki prądu pierwotnego i przegrzewanie.

  • Przepięcie systemu

    • Ferrorezonans spowodowany operacjami przełączania lub łukowym zazembleniem, generujący przepięcia do 2,5 razy wartości nominalnej.

    • Zniekształcenie fali przyspieszające starzenie izolacji.

  • Nierównowaga trójfazowa

    • Wysoka zawartość harmonicznych (głównie harmonicznych nieparzystych) powodująca nierównowagę impedancji.

    • Prąd przemieszczenia punktu neutralnego prowadzący do przegrzewania w obwodzie zerowej sekwencji.

2.3 Analiza demontażu producenta

  • Miejsce awarii

    • Pęknięcie epoksydu w otworze montażowym flanży PT fazy A prowadzące do cyklicznego ziemnego.

    • Mechaniczne pęknięcie wtyczki fazy B spowodowało zwarcie między fazami.

  • Analiza naprężeń

    • Nieelastyczne połączenia kablowe powodowały boczne naprężenia skupione w otworach flanży.

    • Postęp awarii: Cykliczne ziemne → Zaburzenie pokrycia aluminium → Reset awarii → Ostateczny rozpad.

3. Plan modernizacji
3.1 Optymalizacja monitoringu sprzętu

  • Wdrożenie online monitoringu częściowego rozładowania dla przełączników GIS tego samego modelu i ustanowienie danych bazowych.

  • Przeprowadzanie okresowych testów oporu izolacyjnego z progą 200 MΩ.

3.2 Ulepszenie projektu konstrukcyjnego

  • Rozszerzenie szafy: Zwiększenie szerokości szafy z 600 mm do 800 mm, aby poprawić odprowadzanie ciepła.

  • Ulepszenie połączeń: Zastąpienie krótkich kabli bezpośrednimi połączeniami, aby zmniejszyć naprężenia.

  • Modularny projekt: Zastosowanie wtyczalnych PT/ograniczników, aby zminimalizować czas konserwacji.

3.3 Wzmocnienie systemu ochronnego

  • Dodanie dedykowanych przełączników obwodów PT z ochroną przeciwko nadmiernemu prądowi/nadmiernemu napięciu.

  • Instalacja dedykowanych urządzeń ochrony busu do szybkiego izolowania awarii.

  • Optymalizacja projektu obwodu zerowej sekwencji, aby zmniejszyć ryzyko rezonansu.

3.4 Dostosowanie strategii eksploatacji i konserwacji

  • Utworzenie pełnych rejestrów zarządzania cyklem życia sprzętu, dokumentujących dane instalacji i konserwacji.

  • Przeprowadzanie kwartalnych testów zawartości wilgoci SF₆ z progą ≤300 ppm.

  • Przeprowadzanie rocznych testów charakterystyki volt-ampere PT do porównania z danymi fabrycznymi.

4. Wnioski i środki zapobiegawcze
4.1 Kluczowe wnioski

  • Błąd projektowy: Lokalizacja PT powodowała zwiększenie ryzyka rozprzestrzeniania się awarii.

  • Brak konserwacji: Nie wykryto skumulowanych uszkodzeń spowodowanych naprężeniami.

  • Brak ochrony: Relacja na ochronę zapasową opóźniała usuwanie awarii.

4.2 Środki zapobiegawcze

  • Wzmocnienie nadzoru produkcji sprzętu, koncentrując się na procesach izolacyjnych i integralności strukturalnej.

  • Promowanie konserwacji opartej na stanie za pomocą monitoringu wibracji do oceny poziomu naprężeń.

  • Rewizja specyfikacji projektowych, aby wymusić elastyczne połączenia między PT a busami.

  • Przeprowadzanie ćwiczeń antywypadkowych, aby standaryzować procedury reagowania na awarie PT.

4.3 Wyniki wdrożenia

Dane po modernizacji pokazują:

  • Częściowe rozładowanie zmniejszyło się z 80 pC do 15 pC.

  • Wzrost temperatury przy pełnym obciążeniu zmniejszył się o 12°C.

  • Czas reakcji na awarię skrócił się z 600 ms do 40 ms.

5. Podsumowanie

Ten wypadek ujawnił wiele ukrytych ryzyk w projekcie, montażu i konserwacji sprzętu GIS. Poprzez optymalizację strukturalną, modernizację systemu ochronnego i wzmocnienie zarządzania, utworzono kompleksowy system zapobiegania ryzykom. Ciągły monitoring wydajności sprzętu dostarczy powtarzalnego doświadczenia modernizacji dla podobnych stacji przesyłowych.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Przewodnik po typowych awariach i rozwiązywaniu problemów z RMU 10kV
Przewodnik po typowych awariach i rozwiązywaniu problemów z RMU 10kV
Problemy i sposoby rozwiązywania w przypadku jednostek głównych pierścienia 10kV (RMU)Jednostka główna pierścienia 10kV (RMU) to powszechnie stosowane urządzenie dystrybucji elektrycznej w miejskich sieciach dystrybucyjnych, przede wszystkim używane do dostarczania i dystrybucji prądu o średnim napięciu. W trakcie rzeczywistej eksploatacji mogą wystąpić różne problemy. Poniżej przedstawiono typowe problemy oraz odpowiednie środki zaradcze.I. Usterki elektryczne Wewnętrzny zwarcie lub nieprawidło
Echo
10/20/2025
Typy wyłączników wysokiego napięcia i przewodnik po awariach
Typy wyłączników wysokiego napięcia i przewodnik po awariach
Wysokie-napięciowe przerywacze: Klasyfikacja i diagnoza awariiWysokie-napięciowe przerywacze są kluczowymi urządzeniami ochronnymi w systemach energetycznych. Szybko przerzynają prąd w przypadku uszkodzenia, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu spowodowanym przeciążeniem lub zwarciami. Jednakże, z powodu długotrwałej eksploatacji i innych czynników, przerywacze mogą wykształcać usterki, które wymagają stosowania na czas diagnostyki i rozwiązywania problemów.I. Klasyfikacja wysokie-napięciowych prze
Felix Spark
10/20/2025
10 Zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów
10 Zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów
10 zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów! Nigdy nie montuj transformatora zbyt daleko—unikaj umieszczania go w odległych górach lub na pustkowiu. Zbyt duża odległość nie tylko marnuje kable i zwiększa straty liniowe, ale również utrudnia zarządzanie i konserwację. Nigdy nie wybieraj pojemności transformatora dowolnie. Wybór odpowiedniej pojemności jest kluczowy. Jeśli pojemność jest zbyt mała, transformator może być przeciążony i łatwo uszkodzony—przeciążenie powyżej 30% nie
James
10/20/2025
Jak bezpiecznie utrzymywać suchotniowe transformatory
Jak bezpiecznie utrzymywać suchotniowe transformatory
Procedury konserwacji transformatorów suchych Włącz transformator rezerwowy do działania, otwórz przekaźnik niskiego napięcia transformatora poddanego konserwacji, usuń bezpiecznik zasilania sterowania i zawieś znak "NIE ZAMYKAĆ" na uchwycie przełącznika. Otwórz przekaźnik wysokiego napięcia transformatora poddanego konserwacji, zamknij przekaźnik ziemny, w pełni rozładowaj transformator, zamknij szafę wysokiego napięcia i zawieś znak "NIE ZAMYKAĆ" na uchwycie przełącznika. Podczas konserwacji t
Felix Spark
10/20/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej