1. Pregled nesreće
1.1 Struktura i povezivanje naponskog transformatora u naponskom uređaju GIS od 35 kV
ZX2 gasno izolirani dvobusni prekidni uređaj, proizveden u ožujku 2011. i zvanično uveden u rad u srpnju 2012., opremljen je s dvije grupe busnih naponskih transformatora (PT) za svaki busni odjeljak. Dvije grupe PT-ova istog busnog odjeljka dizajnirane su u jednom ormariću širine 600 mm. Tri-fazni PT-ovi su raspoređeni u trokutastom obliku na dnu ormarića.
PT-ovi su povezani s prekidnim kontaktima u busnom odjeljku PT ormarića putem kratkih kabelskih priključaka. Prekidni kontakti su povezani s tri-faznim busom kroz pokretne kontakte u SF₆ potpuno zatvorenom busnom odjeljku. Potpuno zatvorena busna struktura smanjuje stopu grešaka, a bus nije opremljen posebnim zaštitom busa. Greške busa se rješavaju putem rezervne zaštite ulaznog prekidnika snage.
1.2 Način rada prije spaljenja
Prije nesreće, mreža je radila na sljedeći način:
Sustav od 220 kV: Linija Qiaoshi i linija Huishi su radile paralelno s zatvorenim prekidnikom među busovima.
Opterećenje glavnog transformatora: Prvi glavni transformator je nosio 47 MW, a drugi 14 MW.
Sustav od 35 kV: Jedinka A je radila s dvostrukim busovima u razdijeljenom radu. Generator broj 2, koji nosi 30,5 MW, bio je spojen na Bus II jedinke A putem Busa 1 jedinke E, vrućeg ulja poveznog linija prekidnika 361 i 367, te je radio paralelno s drugim glavnim transformatorom.
1.3 Tijek nesreće
Prijedlog greške
Počevši od 15:11:20.393, 19. travnja, zaštitni uređaj prekidnika 367 u jedinki E (Bus jedinica za generatore 1 i 2) je ponavljao upozorenja o odspajanju PT-ova, koja su se povremeno resetirala.
Spaljenje opreme
Inspekcija na terenu
Vrata ormarića su otvorena eksplozijom. Faza A PT-a bila je teško spaljena, a priključak faze B je bio prekidan. Unutarnja oprema je bila spaljena.
Drugižičnice susjednog ormarića za zaštitu od udara bili su oštećeni. Testiranje pritiska i izolacije busnog odjeljka bilo je normalno.
2. Analiza uzroka
2.1 Kvaliteta opreme i nedostaci u montaži
2.2 Neobični uvjeti rada
2.3 Analiza demontaže proizvođača
Lokacija greške
Analiza stresa
Nefleksibilne kabelske veze generirale su transverzalni stres koncentriran na otvore flanaca.
Tijek greške: Intermittentno zemljenje → Abracija aluminijumskog poklopa → Resetiranje greške → Konačni propust.

3. Plan nadogradnje
3.1 Optimizacija nadgledanja opreme
3.2 Unaprijeđenje dizajna strukture
Širenje ormarića: Povećanje širine ormarića sa 600 mm na 800 mm kako bi se poboljšalo odvajanje topline.
Unaprijeđenje povezivanja: Zamjena kratkih kabelskih priključaka direktnim vezama kako bi se smanjio stres.
Modularni dizajn: Uvođenje priključnih PT-ova/zaštitnih uređaja kako bi se minimiziralo vrijeme održavanja.
3.3 Unaprijeđenje sustava zaštite
Dodavanje specifičnih prekidnika za PT ormariće s zaštitom od prekomjernog struja/prekomjernog napona.
Instalacija specifičnih uređaja za zaštitu busa za brzo izoliranje grešaka.
Optimizacija dizajna nula-sekvencijske petlje kako bi se smanjio rizik od rezonancije.
3.4 Prilagodba strategije rada i održavanja
Uspostavljanje zapisnika upravljanja punim životnim ciklusom opreme, dokumentiranje podataka o instalaciji i održavanju.
Provodenje kvartalnih testova vlažnosti SF₆ s pragom ≤300 ppm.
Godišnji testi karakteristika napon-ampere PT-ova za usporedbu s podacima iz tvornice.
4. Izvodi i preventivne mjere
4.1 Ključni izvodi
Greška u dizajnu: Zajedničko smještanje PT-ova povećalo je rizik od širenja grešaka.
Praznina u održavanju: Nedostatak u detektiranju kumulativnog stresa i oštećenja.
Nedostatak zaštite: Ovisnost o rezervnoj zaštiti kasnila je rješavanje grešaka.
4.2 Preventivne mjere
Jačanje nadzora nad izradom opreme, fokusirajući se na procese izolacije i strukturnu integritet.
Promicanje održavanja temeljenog na stanju koristeći nadzor vibracija za procjenu razina stresa.
Revizija specifikacija dizajna kako bi se predvidjeli fleksibilni spojevi između PT-ova i busova.
Održavanje anti-nesretnih vježbi kako bi se standardizirali postupci hitne reakcije na greške PT-ova.
4.3 Rezultati implementacije
Podaci nakon nadgradnje pokazuju:
Djelomično ispuštanje smanjeno s 80 pC na 15 pC.
Povećanje temperature pod punim opterećenjem smanjeno za 12°C.
Vrijeme reakcije na grešku skraćeno s 600 ms na 40 ms.
5. Zaključak
Ova nesreća otkrila je više skrivenih rizika u dizajnu, montaži i održavanju GIS opreme. Kroz unaprijeđenje strukture, nadogradnju sustava zaštite i jačanje upravljanja, uspostavljena je kompleksna sistema prevencije rizika. Kontinuirano praćenje performansi opreme pružit će reproducibilno iskustvo nadgradnje za slične pretvorne stanice.