1. Անհատական Բացառիկ Տեղը
1.1 35kV GIS Սույնչի Վոլտամետրի Կառուցվածքը և Միացումը
Մարտ 2011-ին պատրաստված և Հուլիս 2012-ին օֆիցիալ կարգով գործարկված ZX2 գազային պաշտպանված կրկնակի բարձրացուցիչ սույնչը յուրաքանչյուր բարձրացուցիչ բաժնում կազմված է երկու խմբով բարձրացուցիչ վոլտամետրերով (PTs)։ Նույն բարձրացուցիչ բաժնի երկու PT խմբերը նախատեսված են մի սույնչի դարակում, որի լայնությունը 600 մմ է։ Երեք փուլերի PT-ները դասավորված են եռանկյունաձև համարժեքում դարակի ներքևում։
PT-ները միացված են բարձրացուցիչ դարակի բարձրացուցիչ վոլտամետրի սույնչի դիսկոնեկտորներին կարճ կաբելային պլագեների միջոցով։ Դիսկոնեկտորները միացված են երեք փուլերի բարձրացուցիչին SF₆ լրիվ փակ բարձրացուցիչ դարակի շարժական կոնտակտների միջոցով։ Լրիվ փակ բարձրացուցիչ կառուցվածքը նվազեցնում է կողմնակի դեպքերի հաճախությունը, և բարձրացուցիչը չի կարողացել նախատեսել միանգամից բարձրացուցիչ պաշտպանություն։ Բարձրացուցիչ կողմնակի դեպքերը լուծվում են էլեկտրաէներգիայի մուտքի սույնչի հետագա պաշտպանության միջոցով։
1.2 Աշխատանքային Մոդ Նախ Պայթյունից
Աշխատանքային դեպքը պայթյունից նախ էլեկտրաէներգետիկ ցանցում էր հետևյալը.
220kV Սիստեմ. Քիաոշի և Հուիշի գիծը համատեղ էին աշխատում բարձրացուցիչ կապի սույնչի փակված վիճակում։
Գլխավոր Թրանսֆորմատորի Բեռը. 1-ին գլխավոր թրանսֆորմատորը էլեկտրաէներգիայի 47 MW էր կրում, իսկ 2-րդը՝ 14 MW։
35kV Սիստեմ. A միավորը աշխատում էր երկու բարձրացուցիչների կիսված ռեժիմով։ 2-րդ գեներատորը, որը կրում էր 30.5 MW էլեկտրաէներգիա, միացված էր A միավորի Բարձրացուցիչ II-ին E միավորի Բարձրացուցիչ 1-ի միջոցով, սույնչների հոտ կայուն կապող գիծը 361 և 367 սույնչներով և համատեղ էր աշխատում 2-րդ գլխավոր թրանսֆորմատորի հետ։
1.3 Աշխատանքային Պրոցես
2. Análisis de Causas
2.1 Defectos de Calidad y Instalación del Equipo
2.2 Condiciones de Operación Anormales
2.3 Análisis de Desmontaje del Fabricante
Ubicación de la Falla
Análisis de Estrés
Las conexiones de cable no flexibles generaron estrés transversal concentrado en los agujeros del flange.
Progresión de la falla: Conexión a tierra intermitente → ablación del recubrimiento de aluminio → restablecimiento de la falla → ruptura final.

3. Plan de Refacción
3.1 Optimización de la Supervisión del Equipo
Implementar monitoreo en línea de descargas parciales para los equipos GIS del mismo modelo y establecer datos de referencia.
Realizar pruebas periódicas de resistencia de aislamiento con un umbral de 200 MΩ.
3.2 Mejora del Diseño Estructural
Ampliación del Gabinete: Aumentar el ancho del gabinete de 600 mm a 800 mm para mejorar la disipación de calor.
Actualización de Conexiones: Reemplazar los conectores de cable cortos con conexiones directas para reducir el estrés.
Diseño Modular: Adoptar PTs y protectores de sobretensión enchufables para minimizar el tiempo de mantenimiento.
3.3 Mejora del Sistema de Protección
Añadir interruptores dedicados para los equipos de PT con protección contra sobrecorriente y sobretensión.
Instalar dispositivos de protección de bus dedicados para la aislación rápida de fallas.
Optimizar el diseño del circuito de secuencia cero para reducir el riesgo de resonancia.
3.4 Ajuste de la Estrategia de Operación y Mantenimiento
Establecer registros de gestión de ciclo de vida completo para el equipo, documentando datos de instalación y mantenimiento.
Realizar pruebas trimestrales de contenido de humedad en SF₆ con un umbral ≤300 ppm.
Conducir pruebas anuales de características de voltamperios de PT para comparar con datos de fábrica.
4. Lecciones Aprendidas y Medidas Preventivas
4.1 Lecciones Clave
Fallo de Diseño: La ubicación conjunta de PTs aumentó el riesgo de propagación de fallas.
Falta de Mantenimiento: No detectar el daño acumulado por estrés.
Deficiencia de Protección: La dependencia de la protección de respaldo retrasó la eliminación de la falla.
4.2 Medidas Preventivas
Fortalecer la supervisión de la fabricación de equipos, enfocándose en los procesos de aislamiento e integridad estructural.
Promover el mantenimiento basado en condiciones utilizando monitoreo de vibraciones para evaluar los niveles de estrés.
Revisar las especificaciones de diseño para exigir conexiones flexibles entre PTs y buses.
Conducir simulacros de accidentes para estandarizar los procedimientos de respuesta de emergencia para fallas de PT.
4.3 Resultados de la Implementación
Los datos posteriores a la refacción muestran:
Las descargas parciales se redujeron de 80 pC a 15 pC.
El aumento de temperatura bajo carga total disminuyó en 12°C.
El tiempo de respuesta a la falla se acortó de 600 ms a 40 ms.
5. Conclusión
Este accidente reveló múltiples riesgos ocultos en el diseño, instalación y mantenimiento de equipos GIS. A través de la optimización estructural, la actualización del sistema de protección y el mejoramiento de la gestión, se ha establecido un sistema de prevención de riesgos integral. El monitoreo continuo del rendimiento del equipo proporcionará una experiencia de refacción replicable para subestaciones similares.