1. Огляд аварії
1.1 Структура та з'єднання напругових перетворювачів комутаційного пристрою GIS на 35 кВ
Комутаційний пристрій ZX2 з газово-ізоляційним подвійним шинопроводом, виготовлений у березні 2011 року і офіційно введений у експлуатацію у липні 2012 року, оснащений двома групами напругових перетворювачів (PT) для кожного шинопроводу. Дві групи PT одного шинопроводу спроектовані в одному шафі шириною 600 мм. Трифазні PT розташовані трикутною формою внизу шафи.
PT підʼєднані до відключувачів в камері шинопроводу комутаційного пристрою PT через короткі кабельні розʼєми. Відключувачі підʼєднані до трифазного шинопроводу через рухомі контакти в повністю закритій камері шинопроводу SF₆. Повністю закрита структура шинопроводу зменшує частоту відмов, а шинопровід не має спеціального захисту. Відмови шинопроводу ліквідуються через резервний захист вхідного комутатора живлення.
1.2 Режим роботи перед вгорінням
Перед аварією мережа працювала так:
Система 220 кВ: Лінії Qiaoshi та Huishi працювали паралельно з замкнутим комутатором шинопроводу.
Навантаження основного трансформатора: Перший основний трансформатор мав 47 МВт, другий — 14 МВт.
Система 35 кВ: Блок A працював з подвійним шинопроводом в режимі розділеної роботи. Генератор №2, який мав 30,5 МВт, був підʼєднаний до шинопроводу II блоку A через шинопровід 1 блоку E, комутаційні пристрої 361 та 367 гарячого масляного зʼєднання, і працював паралельно з другим основним трансформатором.
1.3 Процес аварії
Попередні ознаки аварії
Вгоріння обладнання
Огляд на місці
Дверцята шафи були відкриті. Фаза A PT була сильно опалена, а розʼєм фази B був розбитий. Внутрішнє обладнання було спалене.
Другостепені дроти суміжної шафи загальних відводів були пошкоджені. Тиски в камері шинопроводу та перевірка ізоляції були нормальними.
2. Аналіз причин
2.1 Якість обладнання та дефекти встановлення
2.2 Ненормальні умови роботи
2.3 Аналіз розборки виробника
Місце вади
Тріщина в епоксидній смолі в отворі для фланця фази A PT, що призводить до періодичного заземлення.
Механічний розрив розʼєму фази B, що призводить до короткого замикання між фазами.
Аналіз напруження
Негнучкі кабельні зʼєднання, що генерують поперечне напруження, концентроване в отворах фланців.
Етапи розвитку вади: Періодичне заземлення → Абляція алюмінієвого покриття → Скидання вади → Кінцевий розрив.

3. План модернізації
3.1 Оптимізація моніторингу обладнання
3.2 Поліпшення конструктивного проектування
Розширення шафи: Збільшити ширину шафи з 600 мм до 800 мм для поліпшення теплообміну.
Оновлення зʼєднання: Замінити короткі кабельні розʼєми безпосередніми зʼєднаннями для зменшення напруження.
Модульний дизайн: Впровадити плагін PT/загальних відводів для мінімізації часу обслуговування.
3.3 Покращення системи захисту
Додати спеціальні вимикачі для комутаційних пристроїв PT з захистом від перенапруги/перевантаження.
Встановити спеціальні пристрої захисту шинопроводу для швидкого відокремлення вад.
Оптимізувати проектування нульового послідовного контуру для зменшення ризику резонансу.
3.4 Адаптація стратегії експлуатації та обслуговування
Створити повні записи управління повним циклом життя обладнання, документуючи дані встановлення та обслуговування.
Проводити квартальні перевірки вмісту вологи SF₆ з порогом ≤300 ppm.
Проводити річні випробування характеристик напруги-струму PT для порівняння з заводськими даними.
4. Висновки та запобіжні заходи
4.1 Основні висновки
Дефект проектування: Спільне розташування PT збільшує ризик розповсюдження вад.
Пробліма обслуговування: Невиявлення кумулятивного пошкодження від напруження.
Недостатність захисту: Залежність від резервного захисту затримує ліквідацію вад.
4.2 Запобіжні заходи
Посилення контролю виробництва обладнання, зосереджуючись на процесах ізоляції та цілісності конструкції.
Заклик до умовного обслуговування за допомогою моніторингу вібрацій для оцінки рівня напруження.
Перегляд специфікацій проектування, щоб забезпечити гнучкі зʼєднання між PT та шинопроводом.
Проведення антіаварійних навчань для стандартизації процедур емерджентного відгуку на вади PT.
4.3 Результати реалізації
Після модернізації дані показують:
Локальні розряди зменшилися з 80 pC до 15 pC.
Підвищення температури при повному навантаженні зменшилося на 12°C.
Час відгуку на ваду скоротився з 600 мс до 40 мс.
5. Висновок
Ця аварія виявила багато прихованих ризиків в проектуванні, встановленні та обслуговуванні обладнання GIS. Шляхом оптимізації конструкції, оновлення системи захисту та поліпшення управління було створено комплексну систему запобігання ризикам. Послідовний моніторинг продуктивності обладнання надасть повторюваний досвід модернізації для подібних підстанцій.