1. مروری بر حوادث
1.1 ساختار و اتصال ترانسفورماتور ولتاژ دستگاه GIS 35kV
دستگاه ZX2 با عایق گازی دو مادر که در مارس 2011 ساخته شده و در ژوئیه 2012 به رسمیت وارد عمل شده است، شامل دو گروه ترانسفورماتور ولتاژ (PT) برای هر بخش مادر است. دو گروه PT همان بخش مادر در یک کابینت با عرض 600 میلیمتر طراحی شدهاند. PTهای سهفاز در پایین کابینت به شکل مثلثی قرار داده شدهاند.
PTها از طریق کابلهای کوتاه به جداکنندهها در کامره مادر PT متصل شدهاند. جداکنندهها از طریق تماسهای متحرک به مادر سهفاز در کامره مادر SF₆ کاملاً بسته متصل میشوند. ساختار مادر کاملاً بسته نرخ خرابی را کاهش میدهد و مادر حفاظت اختصاصی ندارد. خطاهای مادر از طریق حفاظت پشتیبانی از سویچ قدرت ورودی رفع میشوند.
1.2 حالت عملیاتی قبل از سوختن
قبل از حادثه، شبکه قدرت به صورت زیر عمل میکرد:
سیستم 220kV: خط قیاشی و خط هویشی با بسته بودن سوییچ مادری موازی کار میکردند.
بار ترانسفورماتور اصلی: ترانسفورماتور اصلی شماره ۱ بار 47 MW و شماره ۲ بار 14 MW را تحمل میکرد.
سیستم 35kV: واحد A با دو مادر در عملیات جداگانه کار میکرد. ژنراتور شماره ۲ با بار 30.5 MW از طریق مادر یک واحد E، سوییچهای اتصال نفت گرم 361 و 367 به مادر II واحد A متصل شده و با ترانسفورماتور اصلی شماره ۲ موازی کار میکرد.
1.3 فرآیند حادثه
پیشبینی خطا
سوختن تجهیزات
بازرسی محلی
2. تحلیل دلایل
2.1 مشکلات کیفیت و نصب تجهیزات
مشکلات طراحی و ساخت
فرایند رنگ عایق ضعیف منجر به تخلیه جزئی.
پیچیدگی لایههای آهنهای هسته منجر به گرمایش گردشی.
پیچیدگی سیمپیچ منجر به افزایش خطر کوتاهشدن بین دورها.
مشکلات نصب و نگهداری
جوشکاری ضعیف پیچ زمینگیری منجر به افزایش مقاومت تماس.
تغییر شکل هستههای آهن در حین حمل و نصب.
تنش عرضی از پلاگهای کوتاه کابل منجر به ترک اپوکسی در طول زمان.
2.2 شرایط عملیاتی غیرعادی
خرابیهای مدار ثانویه
افزایش ولتاژ سیستم
ناهمتعادل سهفاز
2.3 تجزیه و تحلیل تجزیه سازنده

3. برنامه بازسازی
3.1 بهینهسازی نظارت بر تجهیزات
3.2 بهبود طراحی ساختاری
گسترش کابینت: افزایش عرض کابینت از 600 میلیمتر به 800 میلیمتر برای بهبود تبدیل گرما.
بهروزرسانی اتصال: جایگزینی پلاگهای کوتاه کابل با اتصال مستقیم برای کاهش تنش.
طراحی ماژولار: استفاده از PTها/کهنهگیریهای قابل جابجایی برای کاهش زمان نگهداری.
3.3 بهبود سیستم حفاظت
اضافه کردن سوییچهای مداربردار اختصاصی برای دستگاههای PT با حفاظت از جریان/ولتاژ بیش از حد.
نصب دستگاههای حفاظت مادر اختصاصی برای جدا کردن سریع خطا.
بهینهسازی طراحی مدار صفر-توالی برای کاهش خطر رزونانس.
3.4 تنظیم استراتژی عملیاتی و نگهداری
تأسیس رکوردهای مدیریت چرخه عمر کامل تجهیزات، ثبت دادههای نصب و نگهداری.
اجرای آزمایشهای محتوای رطوبت SF₆ ربعسالی با حداقل 300 ppm.
اجرای آزمایشهای مشخصه ولت-آمپر PT سالانه برای مقایسه با دادههای کارخانه.
4. درسهای گرفته شده و اقدامات پیشگیرانه
4.1 درسهای کلیدی
نقص طراحی: قرار گرفتن PTها در کنار هم افزایش خطر انتقال خطا.
شکاف نگهداری: عدم تشخیص آسیب تجمعی تنش.
نقص حفاظت: وابستگی به حفاظت پشتیبانی منجر به تأخیر در رفع خطا.
4.2 اقدامات پیشگیرانه
تقویت نظارت بر ساخت تجهیزات، تمرکز بر فرآیندهای عایقسازی و تمامیت ساختاری.
تبلیغ نگهداری بر اساس وضعیت با استفاده از نظارت ارتعاش برای ارزیابی سطح تنش.
تغییر مشخصات طراحی برای الزام اتصالات انعطافپذیر بین PTها و مادرها.
اجرای تمرینهای ضدحادثه برای استانداردسازی رویههای واکنش اضطراری به خطا PT.
4.3 نتایج اجرایی
دادههای پس از بازسازی نشان میدهد:
تخلیه جزئی از 80 pC به 15 pC کاهش یافت.
افزایش دما تحت بار کامل 12°C کاهش یافت.
زمان پاسخ خطا از 600 میلیثانیه به 40 میلیثانیه کاهش یافت.
5. نتیجهگیری
این حادثه چندین خطر پنهان در طراحی، نصب و نگهداری تجهیزات GIS را آشکار کرد. از طریق بهینهسازی ساختاری، بهروزرسانی سیستم حفاظت و بهبود مدیریت، یک سیستم پیشگیری از ریسک کاملاً جامع تأسیس شده است. نظارت مداوم بر عملکرد تجهیزات تجربه بازسازی قابل تکرار برای زیرстанسیونهای مشابه فراهم خواهد کرد.