• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analiza wypadku dotycząca komory gaszącej łuku w wyłączniku próżniowym ZW32-12

Felix Spark
Felix Spark
Pole: Awaria i konserwacja
China

Wakacz próżniowy ZW32 - 12 jest szeroko stosowany w sieci dystrybucji energii. Jednakże wydajność wakaczy próżniowych ZW32 - 12 produkowanych przez różne producentów różni się. Niektóre wakacze próżniowe ZW32 - 12 mają stosunkowo niską ogólną wydajność, z potencjalnymi awariami podczas działania, które mogą prowadzić do przerw w dostawie energii w niektórych obszarach [1]. Wakacz próżniowy ZW32 - 12 przeznaczony do zastosowań na zewnątrz ma wyższą wydajność, długotrwałą elektryczną i mechaniczną żywotność, jest miniaturyzowany i lekki.

Jednak w rzeczywistym działaniu może również napotkać problemy związane z przeciekami, przepięciami lub przeciążeniem. Tylko poprzez ciągłe podsumowywanie doświadczeń eksploatacyjnych i stosowanie naukowych oraz skutecznych środków zapobiegawczych można obniżyć lub uniknąć awarii wakaczy próżniowych ZW32 - 12. Naukowa analiza typowych usterek wakaczy próżniowych ZW32 - 12 oraz podjęcie określonych środków zapobiegawczych to skuteczne sposoby redukcji awarii wakaczy próżniowych.

Dzień wypadku był dniem burzy z piorunami. Podczas pracy stwierdzono, że faza B uszkodzonego przełącznika utraciła połączenie z ziemią, co spowodowało wyłączenie uszkodzonego wakacza, a wszyscy użytkownicy za uszkodzonym przełącznikiem doświadczyli krótkotrwałej przerwy w dostawie energii. W tym czasie można było podjąć jedynie środki nagłej pomocy, tj. wyłączyć wakacz próżniowy na wyższym poziomie niż uszkodzony wakacz, odłączyć wszystkie przewody po stronie zasilania i obciążenia uszkodzonego wakacza, a następnie mostkować przełącznik boczny na obu końcach uszkodzonego wakacza, przywracając tym samym normalne zasilanie całej linii w krótkim czasie.

Uszkodzony przełącznik został zdjęty z słupa. Stwierdzono, że opór izolacji do ziemi zarówno w stanie zamkniętym, jak i otwartym dla fazy B po stronie obciążenia uszkodzonego przełącznika wynosił zero, podczas gdy opór izolacji do ziemi po stronie zasilania w stanie otwartym (po odłączeniu wejść i wyjść przełącznika, każda faza została przetestowana megometrem) był niezerowy. Na podstawie opisanych zjawisk można uznać, że doszło do zaziemienia linii fazy B po stronie obciążenia, a linia fazy B po stronie zasilania była normalna. Ta awaria była związana z zaziemieniem linii po stronie obciążenia.

Po rozmontowaniu i sprawdzeniu przełącznika stwierdzono, że zewnętrzna część komory gaszącej łuku w fazie B izolatora miała zjawisko zmiany koloru. Po rozmontowaniu izolatora wsparcia fazy B stwierdzono, że komora gasząca łuku została spalona. Stan rozmontowanych części komory gaszącej łuku jest następujący: ruchome i nieruchome kontakty komory gaszącej łuku były nietknięte, bez widocznych śladów spalenia na powierzchni, ale powierzchnia była czarna i miała stosunkowo gruby osad sadzy. Były ślady spalenia na każdym końcu cylindra ekranującego, z względną różnicą pozycji około 180° w kierunku obwodowym.

Były ślady spalenia na nieruchomym końcu tarczy graduacyjnej odpowiadającej pozycji śladu spalenia na nieruchomym końcu cylindra ekranującego, oraz ślady spalenia na ruchomych końcówkach falowych i osłonie końcówek falowych odpowiadających pozycji śladu spalenia na ruchomym końcu. Skałka ceramiczna była spalona w miejscach odpowiadających tym dwóm śladom spalenia. Wewnętrzna ściana cylindra ekranującego była czarna, a zewnętrzna ściana oddalona od śladów spalenia miała normalny kolor. Na zewnętrznej powierzchni pozostałej skałki ceramicznej nie było żadnych nietypowych znaków. Obudowa kierująca stwardniała i spłynęła w dół. Spływ był silny w części odpowiadającej śladowi spalenia na ruchomym końcu, a wystąpił przybliżony zjawisko wrzenia. Zastygła obudowa kierująca utrzymała ruchomą sztywną tuleję w pozycji otwartej.

Ponowne przedstawienie i analiza zjawisk wypadkowych

Biorąc pod uwagę stan powierzchni ruchomych i nieruchomych kontaktów komory gaszącej łuku, widać, że kontakty nie doświadczyły spalania łuku w środowisku atmosferycznym, a kontakty powinny być w stanie otwartym; wewnętrzna powierzchnia ściany cylindra ekranującego jest czarna, co powstało pod wpływem łuku i małej ilości powietrza. Zewnętrzna strona cylindra ekranującego oddalona od śladów spalenia nie uległa zmianie koloru, ponieważ nie była dotknięta łukiem, co wskazuje, że łuk był lokalnym ablacyjnym zjawiskiem; luki po obu stronach między nieruchomym końcem tarczy graduacyjnej komory gaszącej łuku a nieruchomym końcem cylindra ekranującego są mocno spalone, co wskazuje, że tam miało miejsce spalanie łuku; luki po obu stronach między ruchomym końcem cylindra ekranującego a osłoną za ruchomym końcem kontaktu komory gaszącej łuku są mocno spalone, co wskazuje, że tam miało miejsce spalanie łuku.

Obudowa kierująca ma ślady topnienia i spływania, a spływ jest silny i ma zjawisko wrzenia w tej samej pozycji co ślad spalenia na ruchomym końcu, co wskazuje, że wysoka temperatura łuku miała duży wpływ na ten obszar i trwała przez pewien czas; zastygła obudowa kierująca utrzymała ruchomą sztywną tuleję w pozycji otwartej, co wskazuje, że przełącznik wykonał operację otwarcia podczas awarii, a przełącznik był w stanie otwartym po awarii; powierzchnia kontaktu ma osad sadzy, co wskazuje, że jej temperatura była niska podczas trwania łuku i nie było spalania łuku na jej powierzchni w późniejszym etapie rozwoju wypadku. To również pokazuje, że przełącznik był w stanie otwartym w późniejszym etapie awarii. Przebieg wypadku powinien wyglądać następująco:

Przed wystąpieniem awarii przerzutnik próżniowy z jakiegoś powodu uległ przecieku powietrza. Mimo, że nadal istniał pewien stopień próżni, nie spełniał już warunków pracy przerzutnika próżniowego. Gdy doszło do wypadku, przerzutnik znajdował się w stanie pracy w trybie zamkniętym, a kontakty przerzutnika były zamknięte. Gdy faza B linii po stronie obciążenia przełącznika została zaziemiona, przełącznik automatycznie wyłączył się.

Przerzutniki faz A i C były w dobrym stanie i pomyślnie wykonali operację rozłączenia. Przerzutnik fazy B, którego stopień próżni nie spełniał warunków pracy, mimo to udało mu się pomyślnie zgaszyć łuk między kontaktami, ponieważ w systemie trójfazowym z niezazemioną neutralą, gdy dwie fazy zostaną rozłączone, trzecia faza musi również zostać rozłączona.

To również potwierdza, że powierzchnia kontaktu była nietknięta, bez widocznych śladów ablacji nawet na brzegach i rogach. Spalanie łuku nie było całkowicie ograniczone między dwoma kontaktami i miało pewien stopień dyfuzji, co spowodowało wytlenienie wewnętrznej ściany cylindra ekranującego. Ponieważ wnętrze przerzutnika było w stanie niskiej próżni, zdolność izolacyjna próżni była bardzo niska. To doprowadziło do przebicia i powstania łuku między cylindrem ekranującym a osłoną końcówek falowych po stronie ruchomej pod wpływem napięcia odzyskującego, a łuk nie mógł być kontrolowany.

Cylindrowy ekran mocno się rozgrzał, a jego potencjał się zmienił, co doprowadziło do przebicia (przebicia w najsłabszym punkcie) z nieruchomą osłoną końcówek falowych i powstania łuku. Łuk przeniósł się z końca ruchomego na koniec nieruchomy, tworząc drogę przepływu prądu od źródła do ziemi i utrzymując spalanie łuku, aż górny przełącznik tego przełącznika wyłączył się i łuk zgasł. Nadal istniał pewien stopień próżni w przerzutniku próżniowym, ale nie spełniał już warunków pracy ze względu na przeciek gazu z jakiegoś powodu przed wystąpieniem awarii.

Gdy doszło do wypadku, przerzutnik znajdował się w stanie pracy w trybie zamkniętym, a kontakty przerzutnika były zamknięte. Gdy faza B linii po stronie obciążenia przełącznika została zaziemiona, przełącznik automatycznie wyłączył się. Przerzutniki faz A i C były w dobrym stanie i pomyślnie wykonali operację rozłączenia. Dla przerzutnika fazy B, mimo, że stopień próżni nie spełniał warunków pracy, łuk między kontaktami został pomyślnie zgaszony.

To jest spowodowane tym, że w systemie trójfazowym z niezazemioną neutralą, gdy dwie fazy są rozłączone, trzecia faza również musi być rozłączona. To również potwierdza, że powierzchnia kontaktu była nietknięta, bez widocznych śladów ablacji nawet na brzegach i rogach. Spalanie łuku nie było całkowicie ograniczone między dwoma kontaktami i rozszerzyło się w pewnym stopniu, powodując wytlenienie wewnętrznej ściany cylindra ekranującego. Ponieważ wnętrze przerzutnika było w stanie niskiej próżni, jego zdolność izolacyjna próżni była bardzo niska. To doprowadziło do przebicia i powstania łuku między cylindrem ekranującym a osłoną końcówek falowych po stronie ruchomej pod wpływem napięcia odzyskującego, a łuk nie mógł być kontrolowany.

Cylindrowy ekran mocno się rozgrzał, a jego potencjał się zmienił, co doprowadziło do przebicia (w najsłabszym punkcie) z nieruchomą osłoną końcówek falowych i powstania łuku. Łuk przeniósł się z końca ruchomego na koniec nieruchomy, tworząc drogę przepływu prądu od źródła do ziemi i utrzymując spalanie łuku, aż górny przełącznik tego przełącznika wyłączył się i łuk zgasł.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Przewodnik po typowych awariach i rozwiązywaniu problemów z RMU 10kV
Przewodnik po typowych awariach i rozwiązywaniu problemów z RMU 10kV
Problemy i sposoby rozwiązywania w przypadku jednostek głównych pierścienia 10kV (RMU)Jednostka główna pierścienia 10kV (RMU) to powszechnie stosowane urządzenie dystrybucji elektrycznej w miejskich sieciach dystrybucyjnych, przede wszystkim używane do dostarczania i dystrybucji prądu o średnim napięciu. W trakcie rzeczywistej eksploatacji mogą wystąpić różne problemy. Poniżej przedstawiono typowe problemy oraz odpowiednie środki zaradcze.I. Usterki elektryczne Wewnętrzny zwarcie lub nieprawidło
Echo
10/20/2025
Typy wyłączników wysokiego napięcia i przewodnik po awariach
Typy wyłączników wysokiego napięcia i przewodnik po awariach
Wysokie-napięciowe przerywacze: Klasyfikacja i diagnoza awariiWysokie-napięciowe przerywacze są kluczowymi urządzeniami ochronnymi w systemach energetycznych. Szybko przerzynają prąd w przypadku uszkodzenia, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu spowodowanym przeciążeniem lub zwarciami. Jednakże, z powodu długotrwałej eksploatacji i innych czynników, przerywacze mogą wykształcać usterki, które wymagają stosowania na czas diagnostyki i rozwiązywania problemów.I. Klasyfikacja wysokie-napięciowych prze
Felix Spark
10/20/2025
10 Zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów
10 Zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów
10 zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów! Nigdy nie montuj transformatora zbyt daleko—unikaj umieszczania go w odległych górach lub na pustkowiu. Zbyt duża odległość nie tylko marnuje kable i zwiększa straty liniowe, ale również utrudnia zarządzanie i konserwację. Nigdy nie wybieraj pojemności transformatora dowolnie. Wybór odpowiedniej pojemności jest kluczowy. Jeśli pojemność jest zbyt mała, transformator może być przeciążony i łatwo uszkodzony—przeciążenie powyżej 30% nie
James
10/20/2025
Jak bezpiecznie utrzymywać suchotniowe transformatory
Jak bezpiecznie utrzymywać suchotniowe transformatory
Procedury konserwacji transformatorów suchych Włącz transformator rezerwowy do działania, otwórz przekaźnik niskiego napięcia transformatora poddanego konserwacji, usuń bezpiecznik zasilania sterowania i zawieś znak "NIE ZAMYKAĆ" na uchwycie przełącznika. Otwórz przekaźnik wysokiego napięcia transformatora poddanego konserwacji, zamknij przekaźnik ziemny, w pełni rozładowaj transformator, zamknij szafę wysokiego napięcia i zawieś znak "NIE ZAMYKAĆ" na uchwycie przełącznika. Podczas konserwacji t
Felix Spark
10/20/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej