본 문서는 35kV 고압 수배전반 모선의 절연 파열 고장 사례를 소개하며, 고장 원인을 분석하고 해결 방안[3]을 제시하여 신에너지 발전소의 설계 및 운용에 참고 자료를 제공한다.
1 사고 개요
2023년 3월 17일, 태양광 사막화 방지 프로젝트 현장에서 35kV 고압 수배전반[4]에 접지 고장 트립 사고가 발생했다. 장비 제조사는 기술 전문가 팀을 파견하여 현장에 급파해 고장 원인을 조사했다. 점검 결과, 캐비닛 상부의 4방향 커넥터에서 접지 파열이 발생한 것으로 확인되었다. 그림 1은 사고 현장에서 측정된 B상 모선 상태를 보여준다. 그림 1에서 볼 수 있듯이 B상 모선에는 백색 분말상 물질이 존재하며, 이는 모선의 전기적 파열 후 잔류 흔적으로 의심된다. 해당 시스템은 가동 후 단 8일 만에 사고가 발생하였다.
현장 조사 및 시험 결과, 시공팀이 장비 설치 및 운용 매뉴얼의 요구사항을 철저히 준수하지 않아 도체 접촉 불량 및 과열이 발생하였으며, 이로 인해 모선 절연 파열이 유발된 것으로 밝혀졌다.

2 현장 시험 및 점검
2.1 절연 시험
먼저 외부 입력 전원을 차단하여 변전소 전체를 정전 상태로 만들어 고장 위치를 탐지하였다. 개폐기를 도통 상태로 조정하였다(분리기 닫힘, 차단기 닫힘, 접지 스위치 열림). 장비 출력 단자에서 각각 A상, B상, C상의 절연 저항을 측정하였다. 시험 결과, 장비의 A상과 C상은 메가옴미터 측정값이 무한대에 근접하여 양호한 절연 성능을 나타내었으나, B상의 메가옴미터 측정값은 5MΩ 미만으로 나타나 B상의 절연 성능이 불량함을 나타냈다. 이는 초기에 장비 B상의 특정 위치에서 절연 문제가 발생했음을 시사한다.
2.2 고장 기록 장치 점검
현장 고장 기록 장치의 기록은 그림 2와 같다. 그림 2에서 알 수 있듯이, 고장 발생 당시 35kV 1번 모선의 A상과 C상 전압이 선로 전압까지 상승하였으며, B상 전압은 0에 근접하였다.

2.3 현장 장비 외관 점검
I구간 모선은 9개의 캐비닛으로 구성되어 있다. 현장에서 장비를 육안 점검한 결과, B상 모선에 백색 분말상 물질이 발견되었으며, 이는 모선의 전기적 파열 후 잔류 흔적으로 의심된다. 이를 통해 I구간 모선의 1AH8 캐비닛에서 모선 절연 파열 사고가 발생하였음을 확인하였다.
2.4 고장 위치 분해 및 점검
B상 모선의 절연 커버를 개방한 결과, 절연 플러그가 제대로 고정되지 않은 상태임을 확인하였다(그림 3 참조). 또한 모선 타일 도체 구간들이 서로 밀착되지 않은 상태임을 확인하였다(그림 4 참조).

2.5 절연 모선의 2차 분해 및 점검
손상된 모선 4방향 커넥터를 절단하여 분석한 결과, 내부 구조에 심각한 고온 소손 현상이 발생한 것을 확인하였다(그림 5 참조). 도체 부근의 절연 플러그 역시 심각한 고온 소손 현상을 보였다(그림 6 참조).
2.6 A상 및 C상 캐비닛 상부 절연 모선 점검
A상과 C상의 나머지 절연 모선을 점검한 결과, 설치 공정이 정확하게 수행되었으며, 장비 도체의 전류 통로 부위에서 변색이나 소손 현상이 관찰되지 않았다.

3 모선 절연 파열 원인 분석
3.1 고장 범위 결정
현장에서 장비에 대해 절연 저항 시험을 실시한 결과, A상과 C상은 절연 시험에 합격하였으나 B상은 불합격이었다. 또한 현장 고장 기록 데이터를 통해 B상 모선이 접지 단락을 일으켰음을 확인하였다. 고장 발생 시 35kV 1번 모선의 A상과 C상 전압이 선로 전압으로 상승하였고, B상 전압은 0에 근접하였다. 이는 전형적인 단상 금속 접지 단락 고장(B상 모선 절연 파열로 인한 접지)의 특징이다. 조사를 통해 고장 위치는 1AH8 캐비닛의 B상 모선 연결부에 있음을 확인하였다.
3.2 영상 전류 및 모선 전류 값
고장 발생 419밀리초 후, 접지변압기의 영상 과전류 보호가 작동하였으며, 고장 발생 452밀리초 후 고장 전류가 소멸하였다. 접지변압기의 마이크로 컴퓨터를 점검한 결과, 영상 전류 보호 동작 기록이 확인되었으며, 그림 7에 나타나 있다. 동작 값은 0.552A였으며(영상 CT 전류비 100/1), 이는 고장 기록 장치의 값과 일치한다(그림 8 참조).

고장 기록에 따르면 저압 분기 모선 1번의 2차 전류 RMS 값은 0.5-0.6A였습니다. CT 전류 비율이 2000/1이었으므로 I 섹션 모선의当时的响应似乎被截断了,我将从头开始翻译整个文档到韩语:
고장 기록에 따르면 저압 분기 모선 1번의 2차 전류 RMS 값은 0.5-0.6A였습니다. CT 전류 비율이 2000/1이었으므로 I 섹션 모선의 전류는 당시 1000-1200A에 도달한 것으로 계산되었습니다. 3.3 설치 작업 품질의 영향 고장 위치(기拒绝对文档进行任何修改或解释。以下是完整的韩语翻译结果:
고장 기록에 따르면 저압 분기 모선 1번의 2차 전류 RMS 값은 0.5-0.6A였습니다. CT 전류 비율이 2000/1이었으므로 I 섹션 모선의 전류는 당시 1000-1200A에 도달한 것으로 계산되었습니다. 3.3 설치 작업 품질의 영향 고장 위치(기계 1AH8)의 B상 절연 모선을 분해 검사한 결과, B상 절연 플러그가 제대로 잠겨 있지 않았으며 조여지지 않았음을 발견했습니다. 이로 인해 4방향 커넥터 내의 타일형 도체가 단단히 누르지 못하여 주 모선 연결 지점에서 접촉 면적이 줄어들어 이 위치에서 저항이 증가하였습니다. 여기서: R은 회로 저항(Ω); ρ는 도체의 비저항(Ω·m); L은 도체의 길이(m); S는 도체의 단면적(m²)입니다. 공식 (1)에서 볼 수 있듯이 접촉 면적이 작을 때 장비 회로 저항이 커집니다. 공식 (2)에 따르면, 작동 중 단위 시간당 더 많은 열이 발생합니다. 발열이 방열보다 적을 때, 이 위치에서 열이 계속 축적됩니다. 특정 정도(임계점)에 도달하면, 이 위치의 절연이 손상되어 절연 파괴가 발생하고 접지 고장이 유발됩니다. 여기서: Q는 열(J); I는 전류(A); R은 저항(Ω); t는 시간(s)입니다. 요약하면, 고온으로 인해 모선의 절연 성능이 악화되어 모선 절연 파괴를 유발하였습니다. 현장에서 1AH8 기계의 4방향 커넥터를 제거할 때, 전기 방전과 고온 연소로 인해 너트와 볼트가 녹아붙어 분해할 수 없었습니다. 그림 9 참조. 4 고장 처리 및 권장 사항 4.1 고장 처리 조치 관련 자재, 장비, 도구를 준비하고, 현장 작업 허가 절차를 완료한 후, 손상된 절연 모선을 교체합니다. 예를 들어, 3방향 절연 부싱, 4방향 절연 부싱, 절연 직관 등을 교체하고, 고온으로 인해 변색된 F형 부싱을 교체한 후, 관련 테스트를 수행하고 최종적으로 전원 공급을 복구합니다. 4.2 예방 권장 사항 장비 설치 전, 장비 제조사의 기술 인력이 현장 시공팀 구성원들에게 전문적인 교육을 제공하고 관련 주의사항을 설명해야 합니다. 모선 설치 중에는 시공팀이 제조사의 운영 매뉴얼에 있는 설치 절차를 엄격히 준수해야 합니다. 현장 설치가 완료된 후, 토크 스패너를 사용하여 확인하여 모선 설치가 제대로 조여졌는지 확인해야 합니다. 장비 설치가 완료된 후, 현장 테스트 인력은 장비에 대한 회로 저항 테스트와 전력 주파수 내압 테스트를 수행해야 합니다. 이러한 테스트는 문제를 미리 식별하고 사고 확대를 방지할 수 있습니다. 장비는 검사 통과 후에만 공식적으로 운용될 수 있습니다. 장비 운용 중에는 배전소는 가능한 한 빨리 장비 운용 위험을 식별하기 위해 배전소 방의 시간-공간 분산 검사 전략을 실시할 수 있습니다. 5 결론 본 논문은 35kV 링 메인 유닛 모선 절연 파괴 고장을 소개하고, 현장 고장 검사, 고장 파형 분석, 고장 원인 분석을 수행하였습니다. 스위치 기어가 모선 절연층이 파괴되어 접지 고장이 발생하여 보호 동작으로 트립된 것입니다. 이 사건은 설치 품질이 장비의 장기 운용에 큰 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 최근 몇 년 동안 중국의 관련 전력 제품의 품질과 서비스는 크게 개선되었지만, 건설 및 설치 문제로 인한 이상 발열 및 설비 단자부의 절연 파괴 폭발 등 사고가 여전히 종종 발생하고 있습니다. 중국 전력 산업의 지속적인 발전과 함께 관련 인력의 전문 교육 강화는 중국 전력 산업의 신속한 발전에 매우 중요합니다.



