उद्योगिक स्वचालनमा महत्त्वपूर्ण घटकहरूको रूपमा स्टेपर सर्वो मोटरहरूले उपकरण प्रदर्शनलाई स्थिरता र सटीकताको माध्यमबाट सीधा प्रभावित गर्छन्। तर, व्यवहारिक अनुप्रयोगहरूमा, मोटरहरूले प्यारामिटर कन्फिगरेसन, यान्त्रिक लोड, वा वातावरणीय कारकहरूको कारणले असामान्यताहरू देखाउन सक्छन्। यस लेखले वास्तविक इन्जिनियरिङ केसहरूसँग संयोजन गरी छ वटा प्राथमिक समस्याहरूका लागि व्यवस्थित समाधानहरू प्रदान गर्दछ, जसले तकनीशियनहरूलाई समस्याहरू छिटो पहिचान र समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
1. असामान्य मोटर कम्पन र आवाज
कम्पन र आवाज स्टेपर सर्वो प्रणालीहरूमा सबैभन्दा सामान्य असफलता लक्षणहरू हुन्। एउटा प्याकेजिङ उत्पादन लाइनमा मोटर सञ्चालनको समयमा तीव्र सीटी जस्तो आवाज आएको थियो। परीक्षणले देखाएको थियो कि अनुनाद आवृत्ति यान्त्रिक संरचनाको प्राकृतिक आवृत्तिसँग मेल खान्छ। समाधानहरूमा समावेश छ: पहिलो, सर्वो ड्राइभ मार्फत कठोरता प्यारामिटरहरू (जस्तै PA15, PB06) समायोजन गर्ने र विशिष्ट आवृत्तिहरूमा कम्पन दमन गर्न अनुकूल फिल्टर कार्यहरू सक्षम पार्ने; दोस्रो, कपलिङ संरेखण सटीकता जाँच गर्ने—समानान्तर विचलन 0.02 mm भित्र नियन्त्रण गर्नुपर्छ; यदि बेल्ट संचरण प्रयोग गरिएको छ भने, तनावको एकरूपता पुष्टि गर्नुहोस्। उल्लेखनीय छ, कम गतिमा (जस्तै, 300 rpm भन्दा तल) संचालन गर्दा, मध्य-आवृत्ति कम्पन दमन गर्न Hybrid Decay मोड सक्षम पार्न सकिन्छ। उच्च आवृत्ति आवाजको लागि, मोटर बिजुली इनपुटमा फेराइट कोर फिल्टर स्थापना गर्नुहोस्। एउटा चिकित्सा उपकरण निर्माताले यो विधि प्रयोग गरेर आवाज 12 dB सम्म घटायो।
2. स्थान निर्धारण सटीकतामा भिन्नता
एउटा CNC मेसिनले निरन्तर मेसिनिङको समयमा 0.1 mm/घण्टा को संचित त्रुटि देखायो, जुन एन्कोडर सिग्नल हस्तक्षेपको कारण थियो। समाधानका चरणहरूमा समावेश छ: (1) एन्कोडर केबलहरूको सिग्नल अखण्डता (A+/A-, B+/B-) जाँच गर्न डिफरेन्सियल प्रोब प्रयोग गर्ने; यदि तरंगरूप विकृति 15% भन्दा बढी छ भने, शील्डेड ट्विस्टेड-पेयर केबलहरूसँग प्रतिस्थापन गर्ने; (2) सर्वो ड्राइभको इलेक्ट्रोनिक गियर अनुपात (अंश PA12 / हरु PA13) यान्त्रिक घटाउने अनुपातसँग मेल खान्छ कि जाँच गर्ने—एउटा स्वचालित उत्पादन लाइनमा 32767 को त्रुटिपूर्ण हरु सेटिङ थियो, जसले प्रति क्रान्तिमा 0.03° को त्रुटि उत्पन्न गर्यो; (3) निरपेक्ष एन्कोडर प्रणालीका लागि, नियमित रूपमा होमिङ क्यालिब्रेसन गर्नुहोस्, आदर्शतया कम्पन्सेसनका लागि डुअल-फ्रिक्वेन्सी लेजर इन्टरफेरोमिटर प्रयोग गर्नुहोस्। व्यवहारमा, सिग्नल आइसोलेसन एम्प्लिफायर स्थापना गर्नाले शोर प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ—एउटा अर्धचालक उपकरण निर्माताले कार्यान्वयन पछि ±1 μm पुनरावृत्ति सुनिश्चित गर्यो।

3. मोटर अत्यधिक तातो हुनु र सुरक्षा ट्रिगर हुनु
जब मोटरको सतहको तापक्रम निरन्तर 80°C भन्दा माथि जान्छ, तातो सुरक्षाले बन्द गर्न बाध्य पार्दछ। एउटा इन्जेक्सन मोल्डिङ रोबोटले बारम्बार Err21.0 अत्यधिक तातो त्रुटि देखायो। विश्लेषणले देखाएको थियो: (1) अत्यधिक करन्ट लूप सेटिङहरू (PA11)—वास्तविक लोड करन्ट केवल नाममात्र करन्टको 60% थियो, करन्ट सीमा 20% ले घटाउँदा समस्या समाधान भयो; (2) मोटर ठण्डा पार्न अपर्याप्त—बलपूर्वक हावा ठण्डा पार्न थप्दा तापक्रम 15–20°C ले घट्यो; (3) बारम्बार सुरु-रोक संचालनका लागि, राम्रो जडत्व मिलाप भएका मोटरहरू छान्नुहोस्। एउटा अवस्थामा, पल्स संकल्प 1600 ppr बाट 6400 ppr मा बढाउँदा आयरन नोक्सानी 37% ले घट्यो। नोट: वातावरणीय तापक्रममा प्रति 10°C को बृद्धिका लागि, मोटरको नाममात्र टोर्क 8% ले घटाउनुपर्छ।
4. अचानक स्टेप लोस
उच्च गतिमा (जस्तै, 1500 rpm भन्दा माथि), स्टेपर मोटरहरूले पर्याप्त टोर्कको कमीका कारण स्टेप लोसको प्रवृत्ति राख्छन्। एउटा चिप माउन्टरले त्वरणको समयमा स्थिति पछि पर्ने देखायो। समाधानहरूमा समावेश छ: (1) S-वक्र त्वरण/मन्दन प्रोफाइलहरू अनुकूलन गर्ने—जर्क (jerk प्यारामिटर) त्वरण मानको 30–50% मा सेट गर्ने; (2) बिजुली आपूर्ति भोल्टेज उतारचढाव निगरानी गर्ने—24V प्रणालीको न्यूनतम सञ्चालन भोल्टेज 21.6V भन्दा तल नखस्नुहोस्; (3) उच्च जडत्व लोडका लागि, सर्वो ड्राइभमा फिडफरवार्ड कम्पन्सेसन (प्यारामिटर PF03) सक्षम पार्ने। एउटा कपडा मेसिन निर्माताले फ्लाइव्हील जडत्व कम्पन्सेसन थपेर उच्च गतिमा स्टेप लोस दर 0.3% बाट 0.01% भन्दा तल घटायो। महत्त्वपूर्ण नोट: जब लोड-द-मोटर जडत्व अनुपात (JL/JM) 30:1 भन्दा बढी हुन्छ, मोटर पुनः छान्नु अनिवार्य छ।
5. संचार अन्तराय समस्या समाधान
बस-नियन्त्रित प्रणालीहरू (जस्तै, EtherCAT, CANopen) संचार टाइमआउटको लागि संवेदनशील हुन्छन्। एउटा लिथियम ब्याट्री उत्पादन लाइनले प्रत्येक दुई घण्टामा सर्वो नेटवर्क डिस्कनेक्सन अनुभव गर्यो, जुन अन्ततः निम्न कारणहरूमा पुग्यो: (1) सिग्नल प्रतिबिम्ब उत्पन्न गर्ने अन्त्य प्रतिरोधहरूको अभाव—अन्त्य नोडहरूमा 120Ω प्रतिरोधहरू थप्दा बिट त्रुटि दर 90% ले घट्यो; (2) उपयुक्त नभएको नेटवर्क टपोलोजी—डेजी-चेनलाई स्टार टपोलोजीले प्रतिस्थापन गर्दा विश्वसनीयता सुधार भयो; एउटा अवस्थामा फाइबर-अप्टिक रिपीटरले संचार ढिलाइ 200 μs बाट 50 μs सम्म घटायो; (3) पुरानो सर्वो ड्राइभ फर्मवेयर—ज्ञात CRC चेकसम दोष नयाँ भर्सनमा ठीक भयो। महत्त्वपूर्ण: PROFINET नेटवर्कका लागि, प्रत्येक नोडको उपकरण नाम यसको IP ठेगानासँग सही बाइन्ड भएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
6. ब्रेक दोष समाधान
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेक भएका सर्वो मोटरहरूका लागि, एउटा भण्डारण स्ट्याकर क्रेनले पावर बन्द पछि स्लिपेज अनुभव गर्यो। सुधारात्मक कार्यहरूमा समावेश छ: (1) ब्रेक प्रतिक्रिया समय जाँच गर्ने—24V ब्रेकहरूले <50 ms भित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ; (2) नियमित रूपमा ब्रेक प्याड घिस्रो मापन गर्ने—शेष मोटाइ <1.5 mm भएमा प्रतिस्थापन गर्ने; (3) PLC कार्यक्रममा प्री-ब्रेकिङ लोजिक थप्ने जसले ब्रेक सिग्नल 50 ms अगाडि ट्रिगर गर्दछ। एउटा बन्दरगाह AGV प्रणालीले आउटेजको समयमा विश्वसनीय ब्रेक संलग्नता सुनिश्चित गर्न सुपरक्यापासिटर ब्याकअप बिजुली थप्यो। ऊर्ध्वाधर-अक्ष अनुप्रयोगहरूका लागि, दोस्रो सुरक्षा को रूपमा अतिरिक्त यान्त्रिक स्टपहरू सिफारिस गरिन्छ।
उन्नत अनुकूलन सिफारिसहरू
माथिका समाधानहरू बाहेक, एउटा निवारक रखरखाव प्रणाली स्थापित गर्नुहोस्:
मासिक तीन-चरण करन्ट असन्तुलन रेकर्ड गर्नुहोस् (यदि विचलन >10% छ भने चेतावनी);
मेगोहमिटर प्रयोग गरी तिमाही घुमावहरूको इन्सुलेस प्रणालीगत दोष विश्लेषण र समाधान लागू गर्ने द्वारा, स्टेपर सर्वो प्रणालीको कुल प्रभावशीलता २५% भन्दा बढी हुन सक्छ। अभियान्त्रिकहरूलाई उपकरण थप्ने वा घटक बदल्ने समयमा अनुकूल संरचनाहरूलाई तीव्र फिराउन सक्न जस्तो पूर्ण परामिति बैकअप आर्काइव राख्न जानकारी दिइन्छ। भावी रूपमा भाँउन सेन्सर र वर्तमान लहर विश्लेषणको समावेश गर्दा अधिक निश्चित दोष भविष्यवाणी गर्न सकिनेछ।