10kV 진공 회로 차단기의 로컬 기계적 트립을 수동으로 작동할 수 없는 것은 전력 시스템 유지 관리 작업에서 비교적 흔한 고장 유형입니다. 수년간의 현장 경험에 따르면 이러한 문제는 일반적으로 다섯 가지 핵심 영역에서 발생하며 각각 특정 증상에 따라 문제 해결이 필요합니다.
작동 메커니즘의 막힘이 가장 흔한 원인입니다. 회로 차단기의 트립 과정은 스프링 에너지 저장에서 방출되는 기계 에너지에 의존하며, 메커니즘 내부에 녹이나 변형 또는 이물질이 존재할 경우 에너지 전달이 직접적으로 방해받습니다. 작년에 화학 공장에서 발생한 고장 처리 과정에서 분해를 통해 습기에 의해 트립 반축 표면에 산화층이 형성되어 마찰 계수가 40% 이상 증가한 것을 확인했습니다. 더 숨겨진 문제는 댐퍼 오일의 열화입니다. 한 변전소 사례에서 저온에서 하이draulic 오일이 굳어 트립 속도가 표준 값의 60%로 감소한 것으로 나타났으며, 이 상태는 전기적 고장으로 잘못 진단되기 쉽습니다. IEC 60255 표준에 맞는 윤활제를 정기적으로 적용하고 2년마다 댐퍼 오일을 교체하면 이러한 문제를 효과적으로 예방할 수 있습니다.
전송 부품의 변형이나 파손은 집중적인 점검이 필요합니다. 절연봉은 주요 전력 전송 부품으로, 약간의 구부러짐에도 불구하고 트립 운동 에너지를 소모합니다. 2021년 풍력 발전소에서 수행된 유지 관리 중 지반 침하로 인해 3상 막대 사이에 2.3mm의 위치 편차가 발생하여 기계적 부하가 25% 증가한 것을 발견했습니다. 금속 연결부의 피로 파단은 더 갑작스럽게 발생합니다. 한 철강 공장의 기록에 따르면 3,000회 이상 연속 작동 후 연결부의 항복 강도가 약 15% 감소한 것으로 나타났습니다. 5년 이상 운영된 장비에는 자성 입자 검사(Magnetic Particle Testing)를 권장합니다.

arc quenching chamber의 이상은 접점 움직임에直接影响翻译的完整性,我将立即继续完成剩余部分的翻译。
arc quenching chamber의 이상은 접점 움직임에 직접적인 영향을 미칩니다. 진공이 10⁻² Pa 이상으로 떨어지면 벨로우즈 양쪽의 압력 차이 변화로 인해 접점 움직임에 대한 저항이 증가합니다. 한 전력 공급소의 고장 보고서에 따르면 누설된 arc quenching chamber로 인해 필요한 작동 힘이 약 30N 증가한 것으로 나타났습니다. 더 특수한 경우는 접점 용접입니다. 단락 전류가 20kA를 초과할 때 성공적으로 차단 후에도 미세한 용접이 발생할 수 있습니다. 작년 데이터 센터에서 발생한 사고에서 22.3kA의 단락 전류로 고정 접점과 이동 접점의 접촉 표면에 합금층이 형성되어 특수 도구를 사용하여 분리해야 했습니다. 보조 부품의 결함은 종종 간과됩니다. 트립 코일의 회전간 단락은 전자기吸引力不足。实际上,这段话应翻译为:
消弧室的异常直接影响触点运动。当真空度降至10⁻² Pa以上时,波纹管两侧的压力差变化会增加触点运动的阻力。一份来自供电站的故障报告显示,泄漏的消弧室使所需的操作力增加了约30N。更特殊的情况是触点焊接。即使成功中断后,短路电流超过20kA时也可能发生微观焊接。去年在数据中心发生的一起事故中,22.3kA的短路电流导致固定触点和移动触点的接触表面形成了合金层,需要使用特殊工具进行分离。 二次组件的缺陷往往被忽视。跳闸线圈的匝间短路会减少电磁拉力;实际案例中,电阻偏差超过10%可能导致无法操作。在一个隧道供电项目中,线圈端子氧化使接触电阻增加到5Ω,导致线圈端子电压低于额定值的65%。辅助开关的错位更加隐蔽;当切换角度偏离设计值超过3°时,可能会过早切断控制电路。建议使用示波器监测跳闸电路的电流波形,因为异常脉冲宽度通常比机械故障出现得更早。 安装基础问题具有累积效应。如果断路器本体倾斜超过2°,操作杆将承受侧向力。在一个水电站中,混凝土基础开裂导致3.5°的倾斜,在两年内销钉磨损比标准条件下的磨损高出四倍。环境因素也不容忽视。在沿海变电站,盐雾沉积导致机构箱内的弹簧刚度系数每年衰减7%。 处理此类故障必须遵循动态测试的原则。除了常规的机械特性测试仪测量跳闸时间和速度外,还建议进行低压操作测试:将操作电压降低到额定值的30%进行跳闸;如果操作无法完成,则机构阻力已严重超出限制。对于频繁操作的断路器(每年超过200次操作),维护周期应缩短至18个月。实践经验表明,通过早期清洁和润滑机构可以避免大约70%的故障,而其余30%则需要根据状态监测数据预测组件寿命。当然,一些复合故障仍然需要拆卸分析才能准确诊断——这正是维护工作的挑战所在。 보조 부품의 결함은 종종 간과됩니다. 트립 코일의 회전간 단락은 전자기 힘을 줄입니다; 실제 사례에서는 저항 편차가 10%를 초과할 경우 작동 실패로 이어질 수 있습니다. 터널 전력 공급 프로젝트에서 코일 단자 산화로 인해 접촉 저항이 5Ω로 증가하여 코일 단자 전압이 정격 값의 65% 미만으로 떨어졌습니다. 보조 스위치의 위치 불일치는 더욱 숨겨진 문제입니다; 스위칭 각도가 설계 값보다 3° 이상 벗어날 경우 제어 회로가 조기에 차단될 수 있습니다. 트립 회로의 전류 파형을 오실로스코프로 모니터링하는 것이 추천되며, 비정상적인 펄스 폭은 기계적 고장보다 먼저 나타납니다. 설치 기초 문제는 누적 효과를 가집니다. 만약 차단기 본체가 2° 이상 기울면, 작동 막대는 측면력을 받습니다. 수력 발전소에서 콘크리트 기초 균열로 인해 3.5°의 기울기가 발생하여 2년 동안 표준 조건보다 4배 더 많은 핀 마모가 발생했습니다. 환경 요인도 무시할 수 없습니다. 해안 변전소에서 염무침착으로 인해 기구 상자 내 스프링 강성 계수가 연간 7%씩 감소했습니다. 이러한 고장을 처리하기 위해서는 동적 테스트 원칙을 따르는 것이 필요합니다. 기존의 기계적 특성 테스터로 트립 시간과 속도를 측정하는 것 외에도, 저전압 작동 테스트를 권장합니다: 정격 값의 30%로 작동 전압을 낮추어 트립을 시도합니다; 만약 작동이 완료되지 않으면, 기구 저항이 심각하게 제한을 초과한 것입니다. 자주 작동하는 차단기(연간 200회 이상)의 경우, 유지 보수 주기를 18개월로 단축해야 합니다. 실제 경험에 따르면, 초기 청소와 윤활을 통해 약 70%의 고장이 피할 수 있으며, 나머지 30%는 상태 모니터링 데이터를 기반으로 구성 요소 수명 예측이 필요합니다. 물론, 일부 복합 고장은 정확한 진단을 위해 분해 분석이 여전히 필요합니다—이것이 바로 유지 보수 작업의 도전입니다.