1. 사고 기록 (2019년 3월 19일)
2019년 3월 19일 오후 4시 13분, 모니터링 백그라운드에서 3호 주 변압기의 경 가스 동작이 보고되었습니다. 전력 변압기 운전 규칙 (DL/T572-2010)에 따라 운영 및 유지보수 (O&M) 인원이 3호 주 변압기의 현장 상태를 점검했습니다.
현장 확인 결과: 3호 주 변압기의 WBH 비전기 보호 패널에서 변압기 본체 B상의 경 가스 동작이 발생했으며, 재설정이 불가능했습니다. O&M 인원은 3호 주 변압기의 B상 가스 계전기와 가스 샘플링 박스를 점검하고, 변압기 본체의 코어와 클램프 접지 전류를 테스트했습니다.
오후 4시 36분, 변전소 모니터링 백그라운드에서 3호 주 변압기의 중 가스 동작 트립이 보고되었으며, B상 본체에서 화재가 발생했습니다. 변압기의 고정형 폼 분사 소화 시스템이 정상적으로 작동하였습니다 (신호 사진 제공).
이 사고 대응 조치:
경 가스-트립 변환 계획 수립: 기술 개조 방안을 작성하고, 후속 정전 계획을 마련하며, 개조 이전의 O&M 조치를 명확히 합니다.
운영 중인 변압기 특별 점검 및 개조: 고장 원인에 따른 운영 중인 변압기에 대한 타겟 점검을 실시하고, 개조 조치를 수립합니다.
2. 경 가스 알람 처리 절차
전력 변압기 운전 규칙 (DL/T572-2010)는 변압기 가스 계전기에 경 가스와 중 가스 두 가지 접점을 장착하도록 규정하고 있습니다. 정상 운전 시, 경 가스는 알람 모드로, 중 가스는 트립 모드로 설정됩니다. 변압기 경 가스 알람의 일반적인 처리 절차는 다음과 같습니다:
가스 보호 신호가 활성화되면 즉시 변압기를 점검하여 공기 축적, 오일 수준 하락, 2차 회로 고장, 또는 변압기 내부 고장으로 인한 것인지 확인합니다.
가스 계전기에 가스가 존재하면 가스량을 기록하고, 가스의 색상과 연료성을 관찰하며, 크로마토그래피 분석을 위해 가스와 오일 샘플을 수집합니다.
계전기의 가스가 무색, 무취, 불연성이며, 크로마토그래피 분석 결과 공기임이 확인되면 변압기는 계속 운전될 수 있으며, 공기 유입 결함을 신속히 제거해야 합니다.
가스가 연료성이 있거나 용해 가스 분석 (DGA) 결과가 이상하다면, 변압기의 정지 여부를 종합적으로 판단합니다.
새로운 사고 예방 조치 (9.2.3.6)는 "변압기가 1일 내에 두 번 연속으로 경 가스 알람을 발령할 경우 즉시 정전 검사를 신청한다; 강제 오일 순환 구조가 없고, 오일 배출 및 질소 주입 장치가 없는 변압기(리액터)는 본체 경 가스 알람 발생 시 즉시 정전 검사를 신청한다"고 규정하고 있습니다.
신규 투입된 변압기나 오일 처리 중인 변압기는 초기 운전 시 경 가스 알람이 발생하기 쉽습니다. 강제 오일 순환 변압기는 부정압 영역에서 오일 누수가 발생할 때 공기 유입이 발생할 수 있으며, 오일 배출 및 질소 주입 장치가 있는 변압기는 오일 배출 파이프라인에 가스가 갇힐 수 있어 경 가스 알람을 일으킬 수 있습니다. 변압기 운전 중에는 소량의 가스가 방출되지만, 24시간 내에 두 번 연속으로 경 가스 알람이 발생하면 심각한 고장 가능성이 있습니다.
3. 변압기 경 가스 알람 통계 분석
사례 1: 변전소 경 가스 알람 (2015년 7월 7일)
고장 현상: 변전소 모니터링 백그라운드에서 "3호 주 변압기 본체 비전기 보호 알람" 및 "본체 C상 경 가스 알람"이 표시되었습니다. 원인: 현장 점검 결과, 3호 주 변압기 C상 가스 계전기의 오일 수위가 낮았으며 (가스량이 300ml를 초과; 경 가스 알람 설정: 270±10ml) (A상과 B상은 가득 차 있음). 점검 결과와 특별 회의를 통해 고장은 금속 외부 물질로 인한 것으로 판단되었으며, 이는 제조 과정이 아닌 운송/설치 과정에서 발생한 것으로 추정되었습니다. 처리: 고장 변압기는 철수되고 대기 상이 교체되었습니다. 변전소에 수리 작업장을 건설하여 제조사가 현장에서 수리를 진행하였고, 수리된 변압기는 대기 상으로 저장되었습니다.
고장 현상: 모니터링 백그라운드에서 "#2 주 변압기 C상 압력 증가 알람", "중 가스 트립 신호", "경 가스 알람 신호"가 보고되었으며, 전기 보호 동작은 발생하지 않았습니다. 원인: 설계소와 제조사 간의 의사소통 부족으로 인해 부싱 상단 단자에 과도한 스트레스가 가해졌으며, 부싱의 밀봉 설계가 약해서 부싱 상단 전류 도관의 부정압 영역에서 밀봉 실패 후 공기/물 유입이 발생했습니다. 리드 T-커넥터와 고압 부싱 사이의 최대 수평 오프셋은 5.61m에 달했으며, 이로 인해 장기간의 횡방향 장력, 단자 및 커버의 변형, 밀봉 실패, 그리고 공기/물 유입으로 인한 고압 권선 내부 방전이 발생했습니다. 처리: 고장 변압기는 철수되고 대기 상이 교체되었습니다. 2016년에 수리 작업장을 건설하여 현장에서 수리를 완료하였고, 변압기는 대기 상으로 저장되었습니다.
사례 3: 변전소 경 가스 알람 (2018년 6월 18일)
고장 현상: 변전소 1호 주 변압기 A상 경 가스 알람. 원인: 오일 및 가스 샘플링 테스트 결과 불연성 가스와 정상적인 오일 데이터가 확인되었습니다. 같은 날 가스 계전기에서 가스를 방출하고 신호를 재설정하였으며, 계전기 내 가스 축적의 장기 추적 결과 새로운 가스는 없었으며, 알람은 장기적인 공기 축적으로 인한 것으로 확인되었습니다.
고장 현상: 3번 주 변압기의 C 상에서 시운전 중 경 가스 알람 발생.원인: 변압기 유량 계전기에서 오일 누출; 공사 업체가 교체 후 가스를 완전히 배출하지 않았음. 변압기에서는 아세틸렌이 검출되지 않음.대처: 변압기에서 가스 배출.
고장 현상: 06:24:55에 변환소 OWS 백그라운드에서 "특정 측의 변환 변압기 B 상 경 가스 알람" 보고; 06:40:57에 "특정 측의 변환 변압기 B 상 중 가스 보호" 보고, 01B/02B 변환 변압기 회로 차단기가 3상 트립됨.원인: 오일 보관 탱크 블래더 파열. 오일이 블래더에 들어갔으며 갑작스러운 온도 하락으로 인해 오일이 가득 찬 블래더가 가라앉아, 오일 파이프라인을 막고 가스가 갇혀 가스 계전기 작동. 블래더는 장기간 대기 상태와 저온에서 가속된 노화로 인해 파열됨.대처: 현장 점검 결과 블래더 찢어짐 확인 (보관 탱크의 대부분의 오일이 블래더에 들어감). 블래더 교체 후 변환 변압기 재운행.
고장 현상: 전력 회사에서 DC 양극성이 차가운 대기 상태였음; 20:37에 Pole 1 YYC 변환 변압기의 경 가스 알람 발생, 이후 20:42에 중 가스 트립.원인: 현장 점검 결과 Pole 1 Y/Y C 상 변환 변압기의 4번 냉각 순환 오일 펌프에서 오일 누출 발견. 펌프 전원을 차단하고 양쪽 밸브를 닫은 후 누출 중지. 근본 원인은 볼트와 펌프 끝 덮개 플랜지의 재질 불량으로 인해 심각한 부식, 볼트 파손, 펌프 본체 이탈, 대량의 오일 누출.대처: Pole 1 YYC 변환 변압기의 4개 잠수형 오일 펌프 교체, 오일 재충전 및 유지 관리 테스트 실시. 동시에 다른 13개 변환 변압기(2개 대기 포함)의 52개 잠수형 오일 펌프의 볼트 구조 교체 또는 수정.
4. 경 가스 알람 또는 트립 설정 설명
4.1 가스 계전기 소개
가스 계전기는 내부 변압기 고장으로 인한 오일 분해 또는 오일 솟구침으로 생성된 가스를 감지하여 경 가스(알람) 또는 중 가스(트립) 접점을 작동시킵니다.
경 가스: 경미한 고장(예: 과부하 발열, 국부적 핵 발열, 자기 누설로 인한 탱크 발열)을 반영합니다. 분해된 가스가 계전기의 가스 수집실로 상승하여 오일 수위가 낮아지고 경 가스 리드 스위치가 작동하여 알람을 보내며, 더 낮아진 오일 수위는 중 가스를 활성화시킵니다.
중 가스: 심각한 고장(예: 부싱 접지, 회전선 단락)을 반영합니다. 급속한 가스 생성으로 인해 오일이 방패에 충돌하여 자석을 통해 중 가스 리드 스위치가 작동하여 변압기를 트립시킵니다.
UHV AC 변압기: 각 주 변압기와 조압 변압기에 가스 계전기 1개만 있으며, 부싱 라이저가 본체 계전기와 가스 수집 파이프로 연결됩니다. 하나의 경 가스 알람 접점만 제공되며, 정상 운전 시 알람 모드(중 가스는 트립)로 설정됩니다.
변환 변압기: 1개의 가스 계전기(Siemens 기술) 또는 7개 이상의 가스 계전기(ABB 기술) 장착. 정상 운전 시 경 가스는 알람 모드(중 가스는 트립)로 설정됩니다.
변환 변압기 가스 계전기는 1개 또는 2개의 경 가스 알람 접점만 있어, 계전기 접속 상자에 물이 들어오거나 오일 크로마토그래피에서 생기는 운반 가스가 탱크에 들어가거나, 본체 밀봉이 좋지 않아 공기가 들어오는 등의 이유로 거짓 알람이 발생하기 쉽습니다. "셋 중 둘" 오작동 방지 조치가 없으므로, 경 가스를 트립으로 설정하면 거짓 알람으로 인해 DC 단극(단일 밸브 그룹) 트립이 발생할 수 있으며, 1500MW 이상의 전력을 잃게 되어 전력망 안정성을 위협할 수 있습니다. 또한, 경 가스는 중 가스 활성화 전에 경미한 고장(예: 경미한 핵/절연 발열)에 대한 응답 창을 제공하여 설비 가용성을 향상시킵니다. 따라서 18 Major Grid Anti-Accident Measures 및 Code for Operation of Power Transformers (DL/T572-2010)는 경 가스를 알람으로만 설정하도록 규정하고 있습니다.
거짓 작동 사례:
2003년: 변환 변압기 평활 리액터 가스 계전기에 물이 들어가서 양극 차단, 1281MW 손실.
2019년: 변환 변압기 가스 계전기 접촉 회로 고장으로 일시적인 정전 발생.
UHV 변압기의 갑작스러운 고장이 인원 안전을 위협할 위험을 고려하여, UHV 변압기의 경 가스 동작을 알람에서 트립으로 변경하는 것을 제안하며, 다음과 같은 이유가 있습니다:
심각한 고장 초기 대응: 갑작스러운 심각한 고장 시 경 가스가 중 가스보다 먼저 활성화될 수 있습니다. 경 가스로 트립하면 고장 변압기를 신속히 격리하여 주요 설비 손상이나 인명 피해를 예방할 수 있습니다. (예: 2016년: 여러 번의 경 가스 알람 후 UHV 병렬 리액터 폭발; 2017년: 변환 변압기 부싱 고장 시 경 가스가 중 가스보다 32초 앞서 활성화됨.)
전력망 강성: 강화된 전력망은 한 개의 밸브 그룹 또는 변압기를 잃더라도 안정성을 유지할 수 있습니다.
거짓 작동 위험 감소: 비전기 계전기의 관리 강화(예: 우산 설치, 정기적인 샘플링 점검, 회로 절연 점검 등)로 인해 거짓 알람이 크게 줄었습니다. 통계적으로 변환소(3년)와 변전소(5년)에서 거짓 경 가스 작동이 없었으며, 6건의 기록된 작동은 건설 중 가스 배출 미흡(설비 고장이 아닌) 때문이었습니다.
임시 조치: UHV 변압기의 불안정한 작동 중에는 변환기 변압기, 주 변압기 및 전압 조정 변압기의 모든 가스 경보 접점(부싱 라이저, 분할기, 본체)을 트립 모드로 설정하여 인원 및 장비 안전을 보장합니다.
변환기 변압기: DC 제어 단일 시스템 철수를 통해 소프트웨어를 수정하여 가벼운 가스 신호를 트립으로 변경합니다. 수정 후 트립 테스트는 필요하지 않습니다(신호 회로는 연간 검증됨); 계획된 정지 기간 동안 실행(1일).
AC 변압기: 보호 패널의 배선을 수정하고 전송 테스트를 수행합니다(1일).