• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


750 kV 변전소의 SF6 회로 차단기 고장 분석

Felix Spark
Felix Spark
필드: 고장 및 유지보수
China
황화육플루오르화물(SF₆) 가스는 뛰어난 전기 절연 특성과 소멸 능력 덕분에 고압 및 초고압 전력 시스템에서 널리 사용되고 있습니다. 기존의 회로 차단기와 비교하여 SF₆ 회로 차단기는 더 신뢰성이 높고 수명이 길지만, 사용 시간과 부하가 증가함에 따라 SF₆ 회로 차단기의 결함이 점점 나타나게 되며, 특히 분해 결함은 전력망의 안전한 운영에 잠재적인 위험을 초래하고 있습니다. 분해 결함은 설비를 손상시킬 뿐만 아니라 대규모 정전을 유발하고 전력망의 안정성을 저하시킬 수 있습니다. 결함 발생 시 발생하는 아크와 고온은 내부 절연 재료와 금속 구성 요소를 손상시키고 심지어 화재와 폭발을 유발할 수도 있습니다. 따라서 SF₆ 회로 차단기의 분해 결함 메커니즘을 연구하고 근본 원인을 파악하며 예방 조치를 제안하는 것은 전력 시스템의 안전한 운영을 보장하는 데 매우 중요합니다.
현재 국내외 학자들은 SF₆ 회로 차단기의 결함 메커니즘에 대해 광범위한 연구를 진행하고 있으며, 주로 전기 성능 테스트, 재료 노화 분석, 전기장 분포 시뮬레이션 등에 집중하고 있습니다. 그러나 SF₆ 회로 차단기의 복잡한 내부 구조와 다양한 요소의 개입으로 인해 기존 연구에는 여전히 한계가 있습니다. 특히 실제 운용 중의 분해 결함에 대해서는 현장 조건의 제약과 장비 해체의 어려움으로 인해 체계적이고 포괄적인 연구가 부족합니다.
따라서 본 논문에서는 특정 변전소의 SF₆ 회로 차단기의 분해 결함에 대한 현장 결함 조사, 장비 해체 분석, 전기 성능 테스트 등을 포함한 종합적인 분석을 수행합니다. 이를 통해 결함 메커니즘을 철저히 파악하고, 향후 유사 장비의 설계 개선, 운영 유지보수, 그리고 결함 예방을 위한 과학적 근거와 기술적 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다.
(2) SF₆ 가스 분해 생성물, 미세 수분 함량, 순도 검사
결함이 있는 회로 차단기의 SF₆ 가스 분해 생성물, 미세 수분 함량, 순도에 대한 현장 테스트가 수행되었습니다. 테스트 데이터는 표 1에 나와 있습니다. 테스트 결과 분석에 따르면, 결함이 있는 회로 차단기의 C 상의 소멸실 내 SF₆ 가스 분해 생성물과 미세 수분 함량이 "전력 송변전 설비 상태 기반 유지보수 시험 규칙" (SO₂ ≤ 1 μL/L, H₂S ≤ 1 μL/L, 미세 수분 ≤ 300 μL/L) [5]에서 규정된 표준 한도를 크게 초과하였습니다. 반면, 다른 회로 차단기의 가스 실 테스트 결과는 모두 정상이었으며, 이상이 발견되지 않았습니다. 위의 데이터를 바탕으로, 결함이 있는 회로 차단기의 C 상 소멸실 내부에 방전 결함이 있을 가능성이 있다고 초기 추론됩니다.
표 1 SF₆ 가스 분해 생성물, 미세 수분 함량 및 순도 테스트 데이터
 
(3) 회로 차단기의 주요 절연 저항 검사
결함이 있는 회로 차단기의 C 상 절연 저항 테스트를 수행할 때는 표준 작업 절차를 준수해야 하며, 회로 차단기가 오픈 상태임을 확인해야 합니다. 테스트 중에는 한쪽 부싱을 접지시키고 다른 쪽에 전압을 가합니다. 이렇게 하여 회로 차단기 각 단자의 절연 성능과 도전 회로와 케이싱 사이의 절연 성능을 종합적으로 평가합니다.
테스트 데이터 분석을 통해 회로 차단기의 C 상 절연 성능이 일반적으로 부족하며, 특히 회로 차단기의 Ⅱ-버스 측 분리 단자의 절연 성능 문제가 특히 두드러짐을 발견했습니다. 테스트 데이터는 표 2에 나와 있습니다.
표 2 회로 차단기 Ⅱ-버스 측 분리 단자의 절연 테스트 데이터
 
(4) 회로 차단기 분리 단자 간 병렬 커패시터의 용량 및 매질 손실 테스트
현장 테스트 조건에서 각 분리 단자 커패시터의 용량을 개별적으로 테스트할 수 없었기 때문에, ABC 상 회로 차단기의 분리 단자 간 병렬 커패시터의 용량 및 매질 손실에 대한 비교 테스트 방법을 채택했습니다. 구체적인 작업 중에는 회로 차단기가 오픈 상태일 때, 부싱 간(양극 연결) 및 부싱-대지(음극 연결) 테스트 방법을 사용하여 용량 및 매질 손실 테스트를 수행했습니다. 테스트 데이터는 표 3에 나와 있습니다.
표 3 결함이 있는 회로 차단기의 용량 및 매질 손실 테스트 데이터
 
표 3의 비교 분석을 통해 양극 연결 테스트에서 얻은 용량 값이 실제 값에 상대적으로 가까웠음을 발견했습니다. 그러나 회로 차단기 내부의 스트레이 커패시턴스의 영향으로 측정값과 계산값 사이에 일정한 차이가 있었습니다. 그럼에도 불구하고, ABC 상의 분리 단자 간 병렬 커패시턴스 테스트 결과, 세 상 간의 용량 차이는 상대적으로 작았습니다. 이를 바탕으로, C 상 분리 단자의 병렬 커패시터 상태는 정상이라고 초기 판단되었습니다.
(5) 회로 차단기 탱크 내부 검사
결함 처리 현장에서 결함이 있는 회로 차단기의 C 상 가스를 전문적으로 회수했습니다. 그 후 내시경을 사용하여 탱크 내부를 깊이 있게 검사했습니다. 자세한 검사를 통해 Ⅱ-버스 측 근처의 닫힘 저항이 분해되었음을 발견했습니다. 탱크 바닥에는 검은색 저항 칩 파편이 흩어져 있었으며, 또한 하나의 닫힘 저항의 폴리테트라플루오로에틸렌 쇼트가 균열되어 탱크 바닥으로 떨어져 있었습니다.
2.1.1 분리 스위치 검사
자세한 현장 검사를 통해 결함이 있는 회로 차단기의 양측 C 상 분리 스위치의 이동 접촉부 아크 손가락 부분에 명백한 타는 흔적이 발견되었습니다. 그 후, 현장에서 C 상 분리 스위치를 수동으로 작동하여 전체 작동 과정이 원활하게 이루어졌으며, 어떠한 걸림 현상도 없었습니다. 또한, 검사 중 이동 접촉부와 고정 접촉부 사이에 용접 현상이 없는 것을 확인했습니다. 분리 작동이 완료된 후, 고정 접촉부 베이스와 접촉 손가락을 자세히 검사하였으나, 심각한 타는 흔적은 발견되지 않았습니다.
2.1.2 2차 장비 검사
2022년 6월 18일 12시 31분 50.758초에 750kV 변전소의 결함이 있는 회로 차단기 C 상이 접지되었습니다. 결함 발생 후, 750kV Ⅱ 버스의 선로 광차동 보호 및 버스 차동 보호가 모두 정상적으로 작동했습니다. 결함 전류와 버스 차동 보호 및 선로 보호의 작동을 깊이 있게 분석한 결과, 분리 스위치가 폐쇄 상태(시스템 전압이 안정적이며 과전압이 발생하지 않은 상태)일 때 750kV Ⅱ 버스가 결함 지점에 결함 전류를 공급한 것을 확인했습니다. 특히, 결함이 있는 회로 차단기의 버스 차동 보호에 참여한 CT₇ 및 CT₈는 결함 전류의 존재를 감지하지 못했습니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 결함 지점은 회로 차단기 CT₇와 버스 사이의 영역에 있을 것으로 판단되었습니다. 동시에, 선로 보호를 위한 CT₁ 및 CT₂는 결함 전류의 존재를 감지했으며, 결함 전류의 값은 4.5kA의 1차 전류에 도달했습니다. 따라서, 결함 지점은 결함이 있는 회로 차단기의 CT₂와 회로 차단기의 Ⅱ-버스 측 분리 단자 사이의 영역에 있을 것으로 추가로 추론되었습니다. 이러한 추론은 현장 내부 검사에서 발견된 결함 지점의 위치와 일치했습니다.
2.2 해체 검사
그림 2에 표시된 바와 같이, 회로 차단기 해체 과정 중 탱크 내부 검사에서 닫힘 저항과 그 보호 쇼트의 파편이 주변에 흩어져 있음을 관찰했습니다. 회로 차단기의 메커니즘 측 주 분리 단자와 병렬로 연결된 4번째 열 닫힘 저항의 일부 저항 칩이 폭발했으며, 해당하는 두 개의 저항 보호 쇼트도 파열되었습니다. 저항의 A 엔드 실드는 탱크 내벽에 방전 소멸 흔적이 있었으며, B 엔드 실드도 A에 방전 소멸 흔적이 있었습니다. 또한, 절연 지지봉의 표면에는 검게 변한 흔적이 있었습니다. 회로 차단기의 조립, 출장 테스트, 현장 설치 데이터를 확인하고 주요 절연 부품을 검사했으나, 이상은 발견되지 않았습니다.
3 결함 원인 분석
해체 분석을 통해 다음과 같은 결론을 도출했습니다: 분리 스위치의 닫힘 과정에서 저항의 A 엔드 실드가 먼저 탱크 내벽에 방전을 일으켰습니다. 이로 인해 4번째, 3번째, 2번째 열 닫힘 저항에 비정상적인 전류가 발생했습니다. 그 후, B 엔드 실드가 A에 방전하면서 2번째와 3번째 열 저항이 단락되었고, 전류는 주로 4번째 열에 집중되었습니다. 이러한 현상으로 인해 4번째 열의 저항 칩의 온도가 급격히 상승하여 결국 폭발하게 되었고, 저항 보호 쇼트가 파열되어 떨어졌습니다. 방전 과정에서 발생한 고온 아크로 인해 절연 지지봉의 표면이 검게 변했습니다.
 
탱크형 회로 차단기는 최대 2100kV의 번개 임펄스 전압을 견딜 수 있습니다. 분리 스위치의 정상적인 닫힘 과정에서 과전압이 발생할 수 있지만, 정상 운전 조건에서는 이러한 수준의 과전압이 회로 차단기의 방전 메커니즘을 트리거하기에는 충분하지 않습니다. 그러나 깊이 있는 분석과 추론을 통해, 탱크 내부에 이물질이 있을 가능성이 있다는 초기 의심이 제기되었습니다. 이러한 이물질은 전기장 분포에 악영향을 미쳐, SF₆ 가스 간격이 견딜 수 있는 절연 강도를 초과하게 만들 수 있습니다. 이 경우, 저항의 A 엔드 실드가 먼저 탱크 내벽에 방전할 수 있습니다. 탱크 내부의 이물질이 감지되지 않는 틈새에 숨겨져 있을 수 있으므로, 분리 스위치가 전원이 켜진 상태에서 닫힐 때 발생하는 과전압이 전기장력의 작용으로 이물질을 전기장이 더 강한 영역으로 이동시켜, 전기장 왜곡을 유발하고 방전 현상을 일으킬 수 있습니다.
4 결론
전력 시스템에서 고급 스위치 기기의 광범위한 적용으로 인해, 이물질로 인한 탱크형 회로 차단기 및 GIS 장비의 트리핑 사고가 자주 발생하고 있습니다. 이러한 결함을 예방하기 위해서는 특히 자주 작동하는 회로 차단기에 대한 실시간 검사 빈도를 늘리는 것이 필요합니다. 또한, 현장 수령 시 장비가 200회의 기계 작동을 완료했는지 엄격히 확인하여 메커니즘의 러닝인을 확보하고, 장비 운용 후 금속 파편이 장비 작동에 악영향을 미치는 것을 방지해야 합니다.
 
작가에게 팁을 주고 격려하세요
10kV RMU 일반적인 고장 및 해결 방법 가이드
10kV RMU 일반적인 고장 및 해결 방법 가이드
10kV 링 메인 유닛(RMU)의 응용 문제 및 대응 조치10kV 링 메인 유닛(RMU)는 도시 전력 배전 네트워크에서 일반적으로 사용되는 전기 배전 장치로 주로 중압 전력 공급 및 배전에 사용됩니다. 실제 운영 과정에서 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 아래는 일반적인 문제와 해당 해결 조치입니다.I. 전기 고장 내부 단락 또는 불량한 배선RMU 내부에서 단락이나 느슨한 연결이 발생하면 비정상적인 작동 또는 설비 손상으로 이어질 수 있습니다.대책: 즉시 내부 구성 요소를 점검하고, 단락을 수리하며, 연결을 견고하게 재설정합니다. 외부 단락 고장외부 단락은 RMU의 트립이나 퓨즈의 파손을 초래할 수 있습니다.대책: 신속히 고장 지점을 찾아 제거하고, 퓨즈를 교체하거나 트립된 보호 장치를 재설정/수리합니다. 누전(지면 고장)절연 실패나 누전은 감전 위험과 화재를 초래할 수 있습니다.대책: 즉시 누전 지점을 확인하고 수리하며, 절연을 강화하여 안전하고 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.I
Echo
10/20/2025
고압 회로 차단기 유형 및 고장 가이드
고압 회로 차단기 유형 및 고장 가이드
고압 회로 차단기: 분류 및 고장 진단고압 회로 차단기는 전력 시스템에서 중요한 보호 장치입니다. 고장이 발생할 때 빠르게 전류를 차단하여 과부하나 단락으로 인한 장비 손상을 방지합니다. 그러나 장기간의 작동이나 기타 요인으로 인해 회로 차단기에 고장이 발생할 수 있으며, 이를 적시에 진단하고 해결해야 합니다.I. 고압 회로 차단기의 분류1. 설치 위치별: 실내형: 폐쇄된 스위치 기어 실에 설치됩니다. 실외형: 외부 설치를 위해 설계되었으며, 날씨에 강한 케이싱을 갖추고 있습니다.2. 아크 소멸 매체별: 유전유 회로 차단기절연유를 아크 소멸 매체로 사용합니다. 대용량 유전유 회로 차단기 (다유형): 유는 아크 소멸 매체와 활선과 접지 케이싱 사이의 절연제로 사용됩니다. 최소 유전유 회로 차단기 (소유형): 유는 아크 소멸과 접점 절연에만 사용되며, 외부 절연(예: 세라믹)은 활선과 접지를 분리합니다. 진공 회로 차단기: 진공 환경에서 아크를 소멸시키며, 진공의 높은 유전 강도
Felix Spark
10/20/2025
변압기 설치 및 운전을 위한 10가지 금지사항!
변압기 설치 및 운전을 위한 10가지 금지사항!
변압기 설치 및 운영을 위한 10가지 금지사항! 변압기를 너무 멀리 설치하지 마십시오—원거리 산이나 황야에 배치하지 마십시오. 과도한 거리는 케이블 낭비와 선로 손실을 증가시키며, 관리와 유지보수를 어렵게 만듭니다. 변압기 용량을 임의로 선택하지 마십시오. 적절한 용량 선택은 필수입니다. 용량이 너무 작으면 변압기가 과부하되어 쉽게 손상될 수 있으며—30% 이상의 과부하는 두 시간을 넘지 않아야 합니다. 용량이 너무 크면 낭비가 발생하고 설치 비용이 증가합니다. Ziguang Electric은 전문적인 전력 설치 회사와 상담하여 변압기 설치 조언을 받는 것을 권장합니다. 변압기를 설치하고 사용한 후에는 무시하지 마십시오. 많은 사용자들은 변압기가 문제 없이 10년에서 20년 동안 작동할 수 있다고 생각하여 유지보수를 무시하며, 이로 인해 조기에 고장이 발생할 수 있습니다. 일상적인 모니터링을 강화하고, 세상 불균형을 즉시 수정하여 변압기 소손을 방지하십시오. 계측함을 변압기에 직접
James
10/20/2025
건식 변압기 안전 유지 방법
건식 변압기 안전 유지 방법
건식 변압기 유지보수 절차 대기 중인 변압기를 작동시킨 후 유지보수가 필요한 변압기의 저전압측 차단기를 열고 제어 전원용 융단을 제거한 다음 스위치 핸들에 "접촉 금지" 표시를 붙입니다. 유지보수가 필요한 변압기의 고전압측 차단기를 열고 접지 스위치를 닫은 후 변압기를 완전히 방전하고 고전압 캐비닛을 잠그며 스위치 핸들에 "접촉 금지" 표시를 붙입니다. 건식 변압기 유지보수 시 먼저 도자기 부싱과 외부 하우징을 청소합니다. 그런 다음 하우징, 가스켓, 도자기 부싱에 균열, 방전 흔적 또는 노화된 고무 시ールが破損している場合は交換します。 バスバーの接触面が清潔かどうかを確認し、接触面の酸化層を取り除き、電気化合物グリースを塗布します。 変圧器の接地システムの完全性を確認し、接地線の腐食を検査します。深刻な腐食がある接地導体は交換します。 端子接続、ピン、接地ねじ、およびバスバーボルトを締めます。緩んでいる場合は、必要に応じて細い平やすりで接触面を軽く研磨するか、またはスプリングワッシャーとねじを交換して適切な接触を得ます。
Felix Spark
10/20/2025
문의 보내기
다운로드
IEE Business 애플리케이션 가져오기
IEE-Business 앱을 사용하여 장비 찾기 해결책 얻기 전문가 연결하기 업계 협업 참여 언제 어디서나 전력 프로젝트와 비즈니스 발전을 전폭 지원