Par une analyse comparative du tableau 3, il a été constaté que la valeur de capacité obtenue par le test de connexion positive entre les gaines était relativement proche de la valeur réelle. Cependant, en raison de la capacité parasite à l'intérieur du disjoncteur, il y avait encore une certaine différence entre la valeur mesurée et la valeur calculée. Néanmoins, d'après les résultats des tests de capacités parallèles des points d'interruption des phases ABC, les différences de capacité entre les trois phases étaient relativement petites. Sur cette base, on a présumé initialement que l'état du condensateur parallèle du point d'interruption de la phase C était normal.
(5) Inspection à l'intérieur du réservoir du disjoncteur
Sur le site de gestion de la panne, le gaz de la phase C du disjoncteur défectueux a été récupéré de manière professionnelle. Ensuite, un endoscope a été utilisé pour effectuer une inspection approfondie à l'intérieur du réservoir. Après une inspection détaillée, il a été constaté que la résistance de fermeture près du côté de la barre Ⅱ avait subi une rupture. Des fragments de résistance noirs étaient dispersés au fond du réservoir. De plus, il a également été constaté que la gaine en polytétrafluoroéthylène d'une des résistances de fermeture s'était fissurée et était tombée au fond du réservoir.
2.1.1 Inspection de l'interrupteur à came
Après une inspection détaillée sur site, des marques de brûlure évidentes ont été trouvées sur les parties des doigts d'arc des contacts mobiles des deux côtés de la phase C des interrupteurs à came des deux côtés du disjoncteur défectueux. Ensuite, en opérant manuellement l'interrupteur à came de la phase C sur site, le processus d'opération a été fluide sans aucun blocage. De plus, lors de l'inspection, il a été observé qu'il n'y avait pas de phénomène de soudure entre les contacts mobiles et fixes. Après l'achèvement de l'opération d'ouverture, une inspection détaillée de la base de contact fixe et des doigts de contact a été effectuée, et aucune marque de brûlure sérieuse n'a été trouvée.
2.1.2 Inspection des équipements secondaires
À 12h31m50.758 le 18 juin 2022, la phase C du disjoncteur défectueux de la sous-station 750kV a été mise à la terre. Après la survenue de la panne, la protection différentielle à fibre optique de la ligne et la protection différentielle de la barre 750kV Bus - Ⅱ ont toutes deux fonctionné correctement. Par une analyse approfondie du courant de panne et du fonctionnement de la protection différentielle de la barre et de la protection de la ligne, lorsque l'interrupteur à came était en position fermée (pendant laquelle la tension du système restait stable sans surtension), il a été observé que la barre 750kV Bus - Ⅱ alimentait le courant de panne au point de panne. Il est à noter que les CT₇ et CT₈ impliqués dans la protection différentielle de la barre du disjoncteur défectueux n'ont pas détecté la présence de courant de panne. Sur cette observation, il a été déterminé que le point de panne devait se situer dans la zone entre le disjoncteur CT₇ et la barre. En outre, les CT₁ et CT₂ pour la protection de la ligne ont détecté la présence de courant de panne, et la valeur du courant de panne a atteint un courant primaire de 4,5 kA. Par conséquent, il a été inféré que le point de panne se situait dans la zone entre le CT₂ du disjoncteur défectueux et le point d'interruption sur le côté de la barre Ⅱ du disjoncteur. Cette inférence était conforme à l'emplacement du point de panne trouvé lors de l'inspection interne sur site.
2.2 Inspection après démontage
Comme le montre la figure 2, lors de l'inspection de l'intérieur du réservoir pendant le processus de démontage du disjoncteur, des fragments de résistance de fermeture et de leur gaine protectrice ont été observés dispersés autour. Certains morceaux de résistance de la quatrième colonne de résistance de fermeture, connectée en parallèle avec le point d'interruption principal du côté du mécanisme du disjoncteur, avaient explosé, et les deux gaines protectrices correspondantes avaient également été rompues. Le bouclier A de la résistance montrait des traces d'ablation de décharge sur la paroi intérieure du réservoir, et le bouclier B avait également des traces d'ablation de décharge sur A. De plus, la surface de la tige d'isolation montrait des traces noircies. En vérifiant les données d'assemblage, de test d'usine et d'installation sur site du disjoncteur, et en inspectant les principales parties d'isolation, aucune anomalie n'a été trouvée.

3 Analyse des causes de la panne
Par l'analyse après démontage, les conclusions suivantes ont été tirées : pendant le processus de fermeture de l'interrupteur à came, le bouclier A de la résistance a d'abord déchargé vers la paroi intérieure du réservoir. Cela a conduit à des courants anormaux dans les résistances de fermeture des quatrième, troisième et deuxième colonnes. Ensuite, le bouclier B a déchargé vers A, causant un court-circuit des résistances de la deuxième et troisième colonnes, et le courant était principalement concentré dans la quatrième colonne. Ce phénomène a fait monter rapidement la température des morceaux de résistance de la quatrième colonne, aboutissant finalement à une explosion, et la gaine protectrice de la résistance s'est brisée et est tombée. Pendant le processus de décharge, la production d'arcs à haute température a noirci la surface de la tige d'isolation.
Le disjoncteur de type réservoir peut supporter une tension d'impulsion de foudre allant jusqu'à 2100 kV. Pendant le processus de fermeture normal de l'interrupteur à came, bien qu'une surtension puisse se produire, dans des conditions de fonctionnement normales, ce niveau de surtension n'est pas suffisant pour déclencher le mécanisme de décharge du disjoncteur. Cependant, par une analyse approfondie et une inférence, on soupçonne initialement qu'il pourrait y avoir des objets étrangers à l'intérieur du réservoir. Ces objets étrangers pourraient avoir un impact négatif sur la distribution du champ électrique, causant une distorsion du champ électrique et dépassant la résistance d'isolation que l'écart de gaz SF₆ peut supporter. Dans ce cas, le bouclier A de la résistance pourrait d'abord décharger vers la paroi intérieure du réservoir. Étant donné que les objets étrangers à l'intérieur du réservoir pourraient être cachés dans des crevasses imperceptibles, lorsque l'interrupteur à came est fermé sous tension, la surtension générée pourrait, sous l'action de la force du champ électrique, déplacer les objets étrangers vers des zones où le champ électrique est plus fort, provoquant ainsi une distorsion du champ électrique et conduisant à la survenue de phénomènes de décharge.
4 Conclusion
Étant donné l'application extensive des dispositifs de commutation avancés dans le système électrique, des accidents tels que les déclenchements de disjoncteurs de type réservoir et d'équipements GIS en raison d'objets étrangers se produisent fréquemment. Pour prévenir de tels dysfonctionnements, il est nécessaire de renforcer les travaux de détection en ligne, en particulier en augmentant la fréquence de détection pour les disjoncteurs qui fonctionnent fréquemment. En outre, lors de l'acceptation sur site, il convient de vérifier strictement si l'équipement a effectué 200 opérations mécaniques pour assurer le rodage du mécanisme et éviter les effets négatifs des débris métalliques sur le fonctionnement de l'équipement après sa mise en service.