ولتکنهای ولتاژ (PTs) شامل هستههای آهنی و سیمپیچها هستند، که مانند ترانسفورماتورها عمل میکنند اما با ظرفیت کوچک. آنها ولتاژ بالا را به ولتاژ پایین تبدیل میکنند تا برای دستگاههای محافظت، اندازهگیری و اندازهگیری مصرف استفاده شود، که در نیروگاهها/ایستگاهها به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند. بر اساس عایق بندی طبقهبندی میشوند: خشک - نوع (≤6 kV)، جوشکاری - نوع (داخل سالن 3 - 35 kV)، روغنی - غوطهور (خارج سالن ≥35 kV)، و SF₆ گاز - پر (برای دستگاههای ترکیبی).
در حین عملیات زیرستانی، حوادث ناشی از رزونانس الکترومغناطیسی یا پیری عایقبندی هنوز اتفاق میافتد. به عنوان مثال، در مارس 2015، یک PT خط ورودی 35 kV در یک نیروگاه حرارتی به دلیل پیری عایق منفجر شد، که باعث قطع برق بوس I & II 35 kV شد. تحلیل پس از بررسی محل:
1. حالت عملیاتی قبل از خرابی
حالت سیستم نیروگاه قبل از خرابی در شکل 1 نشان داده شده است.
زیرستان از دو خط ورودی 35 kV (خط جیندیان 390، خط جینره 391) برق میگیرد. کلیدهای آنها بسته شدهاند و به بوسهای 35 kV بخش I & II متصل میشوند. این بوسها از سیمکشی بوس تک با بخشبندی استفاده میکنند. محافظهای برقآبی سمت تامین برق را محافظت میکنند؛ محافظی برای خط ورودی در سمت نیروگاه حرارتی وجود ندارد. ارتباطات تامین برق:
2. بررسی محلی و بازبینی حادثه
کارکنان عملیات/نگهداری دو ردیاب انفجار یافتند:
2.1 تحلیل دادههای ولتاژ بوس 35 kV بخش II
دادههای ضبط خطا از بوس 35 kV بخش II برداشت شد تا ولتاژ، موجهای جریان و پارامترهای الکتریکی در طول حادثه بازسازی شود. تحلیل دقیق دادهها مسیر توسعه خطا را تعیین میکند و شواهد کلیدی برای تعیین علت حادثه فراهم میکند.
2.2 توسعه خطا و تحلیل الکتریکی
(1) تحریف ولتاژ قبل از خطا
19.6ms قبل از خطا: بوس 35kV بخش II ولتاژ سه فاز متقارن دارد، ولتاژ توالی صفر حداقل → تجهیزات نرمال.
13.6ms قبل از خطا: ولتاژ فاز A/B به 49.0V/43.1V کاهش مییابد؛ ولتاژ فاز C به 71.8V افزایش مییابد؛ ولتاژ توالی صفر به 22.4V افزایش مییابد → عایقبندی ولتکن خراب شده است.
1.6ms قبل از خطا: ولتاژ فاز A/B به 11.9V/7.4V کاهش مییابد؛ ولتاژ فاز C به 44.5V کاهش مییابد؛ ولتاژ توالی صفر به 23.5V افزایش مییابد → تخریب عایقبندی بدتر میشود.
(2) رخ دادن خطا و واکنش محافظت
در طول خطا: عایقبندی فاز A/B خراب میشود (کوتاهمداری به زمین)؛ ولتاژ فاز C کاهش مییابد. 3ms بعد، ولتاژ سه فاز به صفر بازمیگردد؛ ولتکن منفجر میشود → به عنوان کوتاهمداری سه فاز به زمین تعیین شده است.
نتیجهگیری: ولتاژ بوس قبل از خطا نرمال بود (بدون برق زدن/عملیات اشتباه → حذف رزونانس ولتاژ). عملیات بلندمدت باعث تخریب عایقبندی ولتکن شد → خرابی داخلی عایقبندی باعث کوتاهمداری دورهای شد → به کوتاهمداری/خرابی عایقبندی سه فاز تبدیل شد → خط قطع شد.
(3) تنظیم محافظت و عملکرد
کلیدهای خط ورودی (جیندیان 390، جینره 391) محافظت ورودی ندارند. ایستگاه اصلی محافظتهایی با تنظیمات مشابه دارد:
بعد از خطا، جریان در هر دو خط افزایش یافت. پس از گذشت موقتی، به حالت پایدار رسید:
عملکرد محافظتها:
3 تحلیل علل و اقدامات پیشگیرانه
3.1 علل حادثه
ولتکن الکترومغناطیسی کاملاً عایقبندی شده که در سال 2008 به کار گرفته شده بود، بدون قطع برق و آزمایشهای الکتریکی عمل کرده بود. عملیات بلندمدت باعث خرابی داخلی عایقبندی شد. دلایل اصلی:
3.2 آزمایشهای خرابی عایقبندی
آزمایشهای منظم مقاومت عایقبندی از خرابیها جلوگیری میکنند:
3.3 خرابی معمول: رزونانس ولتاژ بالا
شرایط رخ دادن:
ولتکنهای الکترومغناطیسی القایی غیرخطی هستند. افزایش جریان تحریک باعث اشباع فرومغناطیسی میشود → کاهش القای (دلیل اصلی رزونانس).
رزونانس نیاز به تطبیق ظرفیت/القایی (واکنش القایی ≤ 100× واکنش ظرفیتی) دارد.
شرایط تحریک: کلیدزنی بوس بدون بار، رفع ناگهانی خطا به زمین، برق زدن، ولتاژ بیش از حد در زمان کلیدزنی و غیره.
پیشگیری: زمین کردن میانه ولتکنها با حذفکنندههای هارمونیک + مقاومتهای کوچک؛ نصب دستگاههای حذف هارمونیک در دلتا باز ولتکنهای بوس.
4. نتیجهگیری
پیری عایقبندی در ولتکنها باعث خرابی و قطع بوس میشود – که در شبکههای برق معمول است. به طور strikt از مقررات آزمایشهای پیشگیرانه پیروی کنید، تجهیزات غیرمعمول را آزمایش و جایگزین کنید. در این حادثه، خطوط ورودی نیروگاه حرارتی بدون محافظت و شکست کلید تیه بوس 35 kV شماره 1 باعث گسترش خطا شد. به طور منظم تنظیمات و قابلیت اطمینان محافظت را بررسی کنید. تحلیل حادثه به شناسایی سریع مشکلات، انجام اقدامات هدفمند، کاهش خطرات خطا و افزایش قابلیت اطمینان زیرستان کمک میکند.