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Analyse und Gegenmaßnahmen eines Fehlschaltens an einem 145kV-Auslöser

Felix Spark
Felix Spark
Feld: Fehler und Wartung
China

1. Einführung

In Indonesiens Stromnetz sind Hochspannungsschalter (HVDs) von 145kV entscheidend für die Aufrechterhaltung der Transmissionszuverlässigkeit über das archipelagische Gelände. Fehlfunktionen stellen jedoch erhebliche Risiken für die Netzstabilität dar. Dieser Artikel untersucht eine Fehlfunktion eines 145kV-HVD in einer indonesischen Umspannanlage, analysiert die Ursachen und schlägt Gegenmaßnahmen vor, wobei auf IP66-Schutzstandards und IEC 60068-3-3-Konformität Bezug genommen wird, um die Betriebssicherheit zu erhöhen.

2. Vorfallübersicht in Indonesien

Im März 2024 öffnete ein 145kV-Schalter in einer Umspannanlage auf Java unerwartet während einer Routine-Lastübertragung, was eine Kaskade von Schutzrelaisaktivierungen auslöste. Der Vorfall ereignete sich in einer Küstenumspannanlage in der Nähe von Surabaya, wo die Gehäuse des Schalters mit IP66-Zertifizierung theoretisch für tropische Bedingungen ausgelegt waren. Die unplanmäßige Öffnung störte die Stromversorgung für 120.000 Haushalte und verursachte eine Lastabschaltung von 30 MW, wobei die Reparaturkosten mehr als 800.000 US-Dollar betrugen. Die Nachanalyse des Vorfalls zeigte, dass eine Kombination aus Umweltbedingungen und Mängeln im Steuerungssystem die Hauptursachen waren.

3. Ursachenanalyse
3.1 Schwachstellen im Steuerungssystem
3.1.1 Parasitäre Schaltkreisinduktion

Der Gleichstromsteuerungsschaltkreis des Schalters teilte sich einen gemeinsamen Erdpunkt mit dem Blitzschutzsystem der Umspannanlage, ein Designfehler, der in 20 % der indonesischen 145kV-Umspannanlagen (PLN-Bericht 2023) identifiziert wurde. Während eines nahen Gewitters induzierten transiente Überspannungen 12-V-Gleichspannungsspitzen in den Steuerungsleitungen, die fälschlicherweise das Öffnungsrelais des Schalters aktivierten. Ähnlich wie bei einem Vorfall auf Bali im Jahr 2022, bei dem Erdkreisläufe zu Fehlfunktionen von 145kV-HVDs führten, zeigte dieser Fall unzureichende Isolierung zwischen Steuerungs- und Schutzschaltkreisen.

3.1.2 Alternde Relais

Das elektromagnetische Relais des Schalters, das für 100.000 Betriebszyklen ausgelegt war, hatte ohne Austausch 150.000 Zyklen überschritten. Eine nach dem Fehler durchgeführte Untersuchung zeigte, dass die Isolierung in der Relaiswicklung durchbrannte, was zu Bögen zwischen normal geöffneten Kontakten führte. IEC 60068-3-3-Thermoschocktests bestätigten später, dass die Epoxidharzisolierung des Relais bei >60°C abbaute, eine typische Temperatur in indonesischen Umspannanlagen ohne Klimatisierung.

3.2 Umweltbedingungen
3.2.1 Versagen der IP66-Dichtung

Trotz der IP66-Zertifizierung zeigte die EPDM-Dichtung des Schalters 3-mm-Risse, die den Eintritt von Salznebel ermöglichten. Die Küstenluft in Ostjava enthält 0.05 mg/m³ Chloridionen, was Korrosion beschleunigt. Eine SEM-Analyse der Dichtung zeigte Ozonrissbildung, das Ergebnis einer langanhaltenden Exposition gegenüber UV-Strahlung (jährlicher UV-Index >12) und Feuchtigkeit >85 %. Dies beeinträchtigte den Staub- und Wasserschutz des Gehäuses, wobei interne Komponenten 0,2 mm Rostablagerungen an Kupferkontakten aufwiesen.

3.2.2 Feuchtigkeitsbedingte Isolierstoffdegradation

Hohe Luftfeuchtigkeit (durchschnittlich 90 % RH) verursachte Kondensation auf dem Verbundisoliator des Schalters, was die Oberflächenwiderstandsfähigkeit von 10¹²Ω auf 10⁸Ω reduzierte. Teilentladungs-Monitoringsdaten zeigten, dass die Teilentladungsaktivität innerhalb von sechs Monaten von 5 pC auf 25 pC anstieg, ein Vorzeichen für Durchschlag. Die hydrophobische Beschichtung des Isoliators, die den Anforderungen der IEC 60068-3-3 entsprach, verlor ihre Wirkung nach drei Jahren in tropischen Bedingungen und konnte Wasserfilme nicht mehr abweisen.

3.3 Wartungsdefizite
3.3.1 Unzureichende Schmierung

Die mechanische Verbindung des Schalters hatte unzureichend Silikonfett (NLGI-Grad 2), was zu einem 15 % erhöhten Reibungswiderstand im Betriebsmechanismus führte. Temperatursensoren zeigten 40°C über der Basislinie in den Drehgelenken, was zu Stock-Schlupf-Bewegungen führte, die mechanische Schocks generierten, die normale Öffnungsbefehle nachahmten. Dies deckt sich mit dem PLN-Bericht 2024, der zeigt, dass 43 % der 145kV-HVD-Fehlfunktionen auf vernachlässigte Schmierung zurückzuführen sind.

3.3.2 Verspätete Sensorkalibrierung

Der Kontaktwiderstandssensor des Schalters, kalibriert auf ±10µΩ, war 18 Monate lang nicht überprüft worden. Die tatsächliche Genauigkeit hatte sich auf ±35µΩ verschoben, was eine 120µΩ-Kontaktdegradation maskierte (kritischer Schwellenwert: 150µΩ). Solche Verzögerungen in der Kalibrierung sind in entlegenen indonesischen Umspannanlagen häufig, wo 37 % der 145kV-HVDs aufgrund logistischer Herausforderungen keinen geplanten Wartungstermin haben.

4. Umfassende Gegenmaßnahmen
4.1 Neugestaltung des Steuerungssystems
4.1.1 Isolierte Erdungsaufbau

Implementieren Sie ein Stern-Erdungssystem für 145kV-HVD-Steuerungsschaltkreise, die 5 m von Blitzschutzerdungen getrennt sind. Installieren Sie 1000V-Isolationstransformatoren an den Steuerungsspannungsversorgungen, wie in einer Fallstudie 2023 in Medan demonstriert, die transiente induzierte Fehlfunktionen um 92 % reduzierte.

4.1.2 Upgrade auf Festkörperrelais

Ersetzen Sie elektromagnetische Relais durch IEC 60950-zertifizierte Festkörperrelais (SSR) mit einer Leistungsdauer von 10⁷ Betriebszyklen. SSRs in einem Pilotprojekt in Semarang zeigten keine Spannungsspitzen und 50 % schnellere Schaltzeiten, was die Risiken von Bögen in feuchten Umgebungen eliminiert.

4.2 Verbesserung der Umweltresilienz
4.2.1 Überarbeitung des IP66-Dichtungssystems

  • Dichtungsersatz: Verwenden Sie Fluorocautschuk (FKM)-Dichtungen mit 200°C Temperaturbeständigkeit, 300% Dehnung und UV-Stabilisatoren, die den Anforderungen des Tropenklimaanhangs der IEC 60068-3-3 entsprechen.

  • Entwässerungsmodifikation: Fügen Sie 12mm-Abflusslöcher mit Insektenabwehrschirmen an den Schaltgehäusen hinzu, um das Ansammeln von Wasser zu reduzieren. Ein Test in Jakarta zeigte, dass dies die interne Luftfeuchtigkeit innerhalb von 24 Stunden von 85% auf 55% reduzierte.

4.2.2 Fortgeschrittene Isolierlösungen

  • Superhydrophobe Beschichtung: Wenden Sie Aerosol-basierte SiO₂-Beschichtungen (Kontaktwinkel >150°) auf Isoliatoren an, um die Hydrophobie von 3 auf 7 Jahre zu verlängern. Feldtests in Bali reduzierten die Teilentladungsaktivität um 80%.

  • Dehumidifier-Integration: Installieren Sie Peltier-Effekt-Entfeuchter (Kapazität 3 L/Tag) in den Gehäusen, um <40% RH aufrechtzuerhalten. Eine Umspannanlage in Sulawesi zeigte eine Verbesserung der Kontaktwiderstands-Stabilität um 65% nach der Installation.

4.3 Optimierung der prädiktiven Wartung
4.3.1 IoT-gestützte Überwachung

Bereiten Sie ein 4G-fähiges Sensornetzwerk vor, das misst:

  • Kontaktwiderstand (Auflösung 0,1 µΩ)

  • Mechanismusvibration (Bandbreite 100 Hz - 10 kHz)

  • Gehäusefeuchtigkeit/Temperatur (±1% RH, ±0,5°C)

Die Daten werden über eine cloudbasierte KI-Plattform (Genauigkeit 94%) analysiert, die Ausfälle 72 Stunden im Voraus vorhersagt, wie in einem Pilotprojekt in Papua bewiesen, das ungeplante Ausfälle um 85% reduzierte.

4.3.2 Regionalisierte Wartungspläne

Entwickeln Sie klimabedingte Wartungspläne:

5. Technischer und ökonomischer Einfluss
5.1 Verbesserung der Zuverlässigkeitsmetriken

  • MTBF-Steigerung: Von 12.000 Stunden auf 45.000 Stunden nach der Intervention, was das Ziel der IEC 62271-102 übertrifft.

  • Fehlererkennungszeit: Verringert von 4 Stunden auf 15 Minuten durch Echtzeit-IoT-Überwachung.

5.2 Kosten-Nutzen-Analyse

  • Anfangsinvestition: 500.000 USD für eine 10-Schalter-Umspannanlage in Indonesien

  • 5-Jahres-Einsparungen: 2,3 Millionen USD durch:

    • 75% Reduzierung der Wartungsarbeit

    • 90% Reduzierung der Geräteersatzkosten

    • 88% Minimierung der Stillstandsverluste

6. Schlussfolgerung

Die Fehlfunktion des 145kV-Hochspannungsschalters in Indonesien unterstreicht die Notwendigkeit integrierter Lösungen, die Schwachstellen im Steuerungssystem, Umweltbedingungen und Wartungslücken adressieren. Durch die Implementierung von IP66-verbesserten Gehäusen, IEC 60068-3-3-konformen Komponenten und IoT-gestützter prädiktiver Wartung kann das 145kV-Netz in Indonesien Zuverlässigkeitsmetriken erreichen, die globalen Standards entsprechen. Dieser Ansatz mindert nicht nur die Risiken von Fehlfunktionen, sondern unterstützt auch das Land bei der Erreichung seines Ziels, eine resiliente, intelligente Strominfrastruktur zu schaffen, die den steigenden Energiebedarf in tropischen Umgebungen bewältigen kann.

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