• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analyse og foranstaltninger i forbindelse med et fejltrin ved en 145kV afbryder

Felix Spark
Felt: Fejl og vedligeholdelse
China

1. Introduktion

I Indonesiens elektriske netværk er 145kV højspændingsafbrydere (HVD) afgørende for at opretholde transmissionsreliabilitet over landets arkipelagisk terræn. Dog indebærer fejl i drift betydelige risici for netstabiliteten. Denne artikel undersøger en 145kV HVD-fejl i en indonesisk understation, analyserer de dybereliggende årsager og foreslår modforanstaltninger, mens der refereres til IP66-beskyttelsesstandarder og IEC 60068-3-3-overholdelse for at forbedre driftssikkerheden.

2. Fejloversigt i Indonesien

I marts 2024 åbnede en 145kV afbryder i en understation på Java øen uventet under en rutinemæssig belastningsoverførsel, hvilket udløste en kaskade af beskyttelsesrelæaktiviteter. Hændelsen fandt sted i en kystunderstation nær Surabaya, hvor afbryderens IP66-certificerede omslutning teoretisk var designet til at modstå tropiske forhold. Den uplanlagte åbning forstyrrede strømforsyningen til 120.000 husholdninger og forårsagede en lastnedbringning på 30 MW, med reparationomkostninger, der oversteg $800.000. Efterhændelseanalyse viste, at en kombination af miljømæssig forringelse og kontrolsystemfejl var de primære årsager.

3. Analyse af grundårsager
3.1 Sårbarheder i kontrolsystemet
3.1.1 Parasitcirkuitinduktion

Afbryderens DC-kontrolcirkuit delte en fælles jord med understationens lynbeskyttelsessystem, en designfejl, der blev identificeret i 20% af Indonesiens 145kV-understationer (PLN-rapport 2023). Under et nærliggende tordenvejr inducerede kortvarige overspændinger 12V DC-spids i kontrolledningen, som ved en fejl aktiverede afbryderens åbningsrelæ. Lignende en hændelse i Bali i 2022, hvor jordslutter forårsagede misoperation af 145kV HVD, understregede dette tilfælde utilstrækkelig adskillelse mellem kontrol- og beskyttelsescirkuiter.

3.1.2 Relæaldring

Afbryderens elektromagnetiske relæ, der er beregnet til 100.000 operationer, havde overskredet 150.000 cyklusser uden erstatning. Isoleringsopløsning i relæets spole, detekteret via postfejl-autopsi, tillod bue, der forbandede normalt åbne kontakter. IEC 60068-3-3 termiske cyklustests bekræftede senere, at relæets epoxiisolering degraderede ved >60°C, en almindelig temperatur i Indonesiens ikke-klimatiserede skifter.

3.2 Miljømæssig forringelse
3.2.1 IP66-tætningsfiasko

Trot alle IP66-certificering, viste afbryderens EPDM-gasket 3mm sprækker, hvilket tillod saltmistindgang. Kystluften i Østjava indeholder 0.05mg/m³ chloride ioner, hvilket forskynder korrosion. SEM-analyse af gasketten afslørede ozonknæk, en følge af langvarig eksponering for UV-stråling (årlig UV-index >12) og fugtighed >85%. Dette kompromitterede omslutningens støv/vandbeskyttelse, med interne komponenter, der viste 0.2mm rustlag på kobberkontakter.

3.2.2 Fugtighedsinduceret isoleringsforringelse

Høj fugtighed (90% RH gennemsnit) forårsagede kondensation på afbryderens kompositisolerator, der nedsatte overfladefriktion fra 10¹²Ω til 10⁸Ω. Data fra partielt udslip (PD)-overvågning viste, at PD-aktivitet steg fra 5pC til 25pC over seks måneder, en prækursor til flaskeudslip. Isoleratoren's hydrofobiske overflade, der overholder IEC 60068-3-3, mistede effektiviteten efter tre år i tropiske forhold, da den ikke længere kunne afvise vandfilm.

3.3 Vedligeholdelsesmæssige mangler
3.3.1 Utilstrækkelig smøring

Afbryderens mekaniske kobling havde utilstrækkelig silikongreje (NLGI Grade 2), hvilket førte til 15% øget friktion i driftsmechanismen. Temperatursensorer registrerede 40°C varmere end baselinjen i pivotleddene, hvilket forårsagede stick-slip-bevægelser, der genererede mekaniske chok, der lignede normale åbningskommandoer. Dette stemmer overens med PLN's 2024-rapport, der viser, at 43% af 145kV HVD-misoperations er relateret til forladt smøring.

3.3.2 Forsinket sensorjustering

Afbryderens kontaktmodstands-sensor, justeret til ±10μΩ, var ikke verificeret i 18 måneder. Den faktiske nøjagtighed havde drifte til ±35μΩ, hvilket maskeede en 120μΩ kontaktforringelse (kritisk grænse: 150μΩ). Sådanne forsinkelser i justering er almindelige i fjerne indonesiske understationer, hvor 37% af 145kV HVD mangler planlagt vedligeholdelse pga. logistiske udfordringer.

4. Komplette modforanstaltninger
4.1 Omdesign af kontrolsystem
4.1.1 Adskilt jordarkitektur

Implementer et stjernejord-system for 145kV HVD-kontrolcirkuiter, der adskiller dem fra lynbeskyttelsesjorder med 5m. Installér 1000V-isolationstransformatorer på kontrolstrømførsel, som demonstreret i et 2023 case study i Medan, der reducere transient-induceret misoperations med 92%.

4.1.2 Opgradering til faststofrelæ

Erstat elektromagnetiske relæer med IEC 60950-certificerede faststofrelæ (SSR) beregnet til 10⁷ operationer. SSR'er i et pilotprojekt i Semarang viste ingen spændingsspids og 50% hurtigere skiftetider, hvilket eliminerer buerisici i fugtige miljøer.

4.2 Forbedring af miljøresiliens
4.2.1 Overhaling af IP66-tætningsystem

  • Gasketudskiftning: Brug fluorelastomer (FKM) gasket med 200°C temperaturresistens, 300% forlængelse og UV-stabilisatorer, der overholder IEC 60068-3-3's tropical climate annex.

  • Drænagemodifikation: Tilføj 12mm weephuller med anti-insektskærme til afbryderens omslutninger, der reducerer vandindsamling. En Jakarta-prøve viste, at dette reducerede intern fugtighed fra 85% til 55% inden for 24 timer.

4.2.2 Avancerede isoleringsløsninger

  • Superhydrofobisk overfladebehandling: Anvend aerosolbaserede SiO₂-overfladebehandlinger (kontaktvinkel >150°) på isoleratorer, der forlænger hydrofobi fra 3 til 7 år. Feltprover i Bali reducerede PD-aktivitet med 80%.

  • Integrering af avfugtning: Installér Peltier-effekt-avfugtning (3L/dag kapacitet) i omslutninger, der opretholder <40% RH. En Sulawesi-understation så kontaktmodstandsstabilitet forbedret med 65% efter installation.

4.3 Optimering af prædiktivt vedligeholdelse
4.3.1 IoT-enablet overvågning

Udrul et 4G-enablet sensornet, der måler:

  • Kontaktmodstand (0.1&mu;&Omega; opløsning)

  • Mekanismesvaj (100Hz - 10kHz båndbredde)

  • Omslutningsfugtighed/temperatur (&plusmn;1% RH, &plusmn;0.5&deg;C)

Data analyseres via en cloud-baseret AI-platform (nøjagtighed 94%), der forudsiger fejl 72 timer i forvejen, som bevist i et pilotprojekt i Papua, der reducerede uplanlagte nedbrud med 85%.

4.3.2 Regionaliserede vedligeholdelsesplaner

Udvikl klimabaserede vedligeholdelsesplaner:

5. Teknisk og økonomisk indflydelse
5.1 Forbedring af reliabilitetsmålinger

  • MTBF-forøgelse: Fra 12.000 timer til 45.000 timer efter intervention, der overstiger IEC 62271-102's mål.

  • Fault Detection Time: Reduceret fra 4 timer til 15 minutter via real-time IoT-overvågning.

5.2 Omkostnings-nutidsanalyse

  • Indledende investering: $500.000 for en 10-afbryder-understation i Indonesien

  • 5-årig besparelse: $2.3 million fra:

    • 75% reduktion i vedligeholdelsesarbejde

    • 90% reduktion i omkostninger til udstyrseraplacering

    • 88% minimalisering af nedbrudsomkostninger

6. Konklusion

Den 145kV afbryders misoperation i Indonesien understreger behovet for integrerede løsninger, der adresserer sårbarheder i kontrolsystemet, miljømæssig forringelse og vedligeholdelsesmangler. Ved at implementere IP66-forbedrede omslutninger, IEC 60068-3-3-overholdende komponenter og IoT-drevet prædiktivt vedligehold, kan Indonesiens 145kV-net opnå reliabilitetsmål, der er på linje med globale standarder. Dette tilgang ikke kun modererer misoperationsrisici, men understøtter også landets mål om et resilienssmart strøminfrastruktur, der kan imødekomme stigende energibehov i tropiske miljøer.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning