1. Wstęp
W indonezyjskiej sieci energetycznej, wyłączniki wysokiego napięcia (HVD) o napięciu 145kV są kluczowe do utrzymania niezawodności transmisji w archipelagu. Jednak incydenty związane z nieprawidłowym działaniem stanowią istotne ryzyko dla stabilności sieci. Niniejszy artykuł bada przypadki nieprawidłowego działania HVD o napięciu 145kV w indonezyjskiej stacji transformatorowej, analizując podstawowe przyczyny i proponując środki zaradcze, odnosząc się do standardów ochrony IP66 oraz zgodności z normą IEC 60068-3-3, aby zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne.
2. Przegląd Incydentu w Indonezji
W marcu 2024 roku, wyłącznik o napięciu 145kV w stacji transformatorowej na Jawie nieoczekiwanie otworzył się podczas rutynowej transferu obciążeń, co spowodowało kaskadowe aktywacje relé ochronnych. Incydent nastąpił w przybrzeżnej stacji transformatorowej w pobliżu Surabai, gdzie obudowa wyłącznika ochronna klasy IP66 teoretycznie była zaprojektowana do wytrzymywania warunków tropikalnych. Nieplanowane otwarcie zakłóciło dostawę energii elektrycznej do 120 000 gospodarstw domowych i spowodowało obciążenie 30MW, a koszty napraw przekroczyły 800 000 dolarów. Analiza po incydencie wykazała, że głównymi przyczynami były degradacja środowiskowa i wady systemu sterowania.

3. Analiza Podstawowych Przyczyn
3.1 Wrażliwości Systemu Sterowania
3.1.1 Indukcja Obwodów Pobocznych
Obwód sterujący prądem stałym wyłącznika dzielił wspólną ziemię z systemem ochronnym przed piorunami stacji, co jest wadą projektową zidentyfikowaną w 20% indonezyjskich stacji transformatorowych 145kV (raport PLN z 2023 roku). Podczas pobliskiej burzy, przejściowe przepięcia indukowały skoki napięcia 12V DC w przewodach sterujących, błędnie aktywując relé otwierające wyłącznika. Podobnie jak w przypadku z 2022 roku na Bali, gdzie pętle ziemi powodowały nieprawidłowe działanie HVD 145kV, ten przypadek podkreśla niedostateczną izolację między obwodami sterującymi a ochronnymi.
3.1.2 Starzenie się Relé
Elektromagnetyczne relé wyłącznika, zaprojektowane do 100 000 cykli pracy, przekroczyło 150 000 cykli bez wymiany. Złamanie izolacji cewki relé, wykryte podczas sekcji po awarii, pozwoliło na łukowanie, które złączyło normalnie otwarte kontakty. Testy cykliczne termiczne zgodne z normą IEC 60068-3-3 potwierdziły, że izolacja epoksydowa relé ulegała degradacji powyżej 60°C, co jest typową temperaturą w nieklimatyzowanych stacjach transformatorowych w Indonezji.
3.2 Degradacja Środowiskowa
3.2.1 Awaria Pieczęci IP66
Pomimo certyfikacji IP66, uszczelka EPDM wyłącznika pokazała trącięcia o szerokości 3mm, umożliwiając wprowadzenie solnego mglistego oparu. Powietrze nadmorskie w Wschodniej Javie zawiera 0,05mg/m³ jonów chlorkowych, przyspieszając korozję. Analiza SEM uszczelki wykazała pękanie ozonowe, wynikające z długotrwałego narażenia na promieniowanie UV (roczny indeks UV >12) i wilgotność >85%. To naruszyło ochronę przed pyłem i wodą obudowy, a komponenty wewnętrzne pokazywały 0,2mm osadów rdzy na kontaktach miedzianych.
3.2.2 Degradacja Izolacji Spowodowana Wilgocią
Wysoka wilgotność (średnio 90% RH) powodowała kondensację na złożonym izolatorze wyłącznika, zmniejszając opór powierzchniowy z 10¹²Ω do 10⁸Ω. Dane monitoringu cząstkowych rozładowań (PD) pokazały, że aktywność PD wzrosła z 5pC do 25pC w ciągu sześciu miesięcy, co było prekursorem przepalania. Hydrofobowe pokrycie izolatora, zgodne z normą IEC 60068-3-3, straciło skuteczność po trzech latach w warunkach tropikalnych, nie odpędzając już warstw wodnych.
3.3 Braki W Utrzymaniu
3.3.1 Niedostateczna Smarowanie
Mechaniczne połączenie wyłącznika miało niewystarczającą ilość smaru silikonowego (klasa NLGI 2), prowadząc do 15% wzrostu tarcia w mechanizmie działania. Czujniki temperatury zarejestrowały temperaturę o 40°C wyższą niż bazowa w stawach obrotowych, powodując ruch stick-slip, który generował wstrząsy mechaniczne, naśladujące normalne komendy otwierania. To zgadza się z raportem PLN z 2024 roku, który pokazuje, że 43% przypadków nieprawidłowego działania HVD 145kV jest związane z zaniedbanym smarowaniem.
3.3.2 Opóźnione Kalibracja Czujników
Czujnik oporu kontaktowego wyłącznika, kalibrowany do ±10μΩ, nie był weryfikowany przez 18 miesięcy. Rzeczywista dokładność przesunęła się do ±35μΩ, maskując degradację kontaktu o 120μΩ (krytyczny próg: 150μΩ). Takie opóźnienia w kalibracji są powszechne w odległych indonezyjskich stacjach transformatorowych, gdzie 37% HVD 145kV brakuje planowanego utrzymania z powodu problemów logistycznych.
4. Kompleksowe Środki Zaradcze
4.1 Redesign Systemu Sterowania
4.1.1 Architektura Odseparowanej Ziemi
Zaimplementuj system gwiazdowy doziemienia dla obwodów sterujących HVD 145kV, oddzielając je od ziemi ochronnej przed piorunami o 5m. Zainstaluj transformatory izolacyjne 1000V na pasmach zasilania sterowania, jak pokazano w studium przypadku z 2023 roku w Medanie, które zmniejszyło incydenty spowodowane przejściowymi przepięciami o 92%.
4.1.2 Modernizacja Relé Półprzewodnikowych
Zamień elektromagnetyczne relé na relé półprzewodnikowe (SSR) z certyfikatem IEC 60950, ocenione na 10⁷ cykli pracy. SSR w projekcie pilotażowym w Semarangu pokazały zero skoków napięcia i 50% szybsze czasy przełączania, eliminując ryzyko łukowania w wilgotnych środowiskach.
4.2 Wzmocnienie Odporności na Środowisko
4.2.1 Przegląd Systemu Pieczęci IP66
4.2.2 Zaawansowane Rozwiązania Izolacyjne

4.3 Optymalizacja Przewidywalnego Utrzymania
4.3.1 Monitorowanie Oparte na IoT
Wdrożenie sieci czujników obsługiwanej przez 4G do pomiaru:
Dane są analizowane za pomocą platformy AI opartej w chmurze (dokładność 94%), która przewiduje awarie 72 godziny wcześniej, jak udowodniono w projekcie pilotażowym w Papui, który zmniejszył nieplanowane przerwy w dostawie energii o 85%.
4.3.2 Regionalne Plany Utrzymania
Rozwój planów utrzymania opartych na klimacie:

5. Wpływ Techniczny i Ekonomiczny
5.1 Poprawa Metryk Niezawodności
Zwiększenie MTBF: Z 12 000 godzin do 45 000 godzin po interwencji, przekraczając cel IEC 62271-102.
Czas Wykrywania Usterki: Zmniejszony z 4 godzin do 15 minut dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym IoT.
5.2 Analiza Kosztów i Korzyści
6. Podsumowanie
Nieprawidłowe działanie wyłącznika 145kV w Indonezji podkreśla potrzebę zintegrowanych rozwiązań obejmujących wrażliwości systemu sterowania, degradację środowiskową i luki w utrzymaniu. Dzięki implementacji obudów z ochroną IP66, komponentów zgodnych z normą IEC 60068-3-3 i przewidywalnego utrzymania opartego na IoT, sieć 145kV w Indonezji może osiągnąć metryki niezawodności porównywalne z międzynarodowymi standardami. Ten podejście nie tylko zmniejsza ryzyko nieprawidłowego działania, ale także wspiera cel kraju polegający na budowie odpornego, inteligentnego infrastruktury energetycznej zdolnej do spełnienia rosnących potrzeb energetycznych w warunkach tropikalnych.