1. Introduzione
Nella rete elettrica dell'Indonesia, gli interruttori di disconnessione ad alta tensione (HVD) da 145kV sono cruciali per mantenere la affidabilità della trasmissione attraverso il suo territorio arcipelago. Tuttavia, gli incidenti di malfunzionamento comportano rischi significativi per la stabilità della rete. Questo articolo indaga su un malfunzionamento di un HVD da 145kV in una sottostazione indonesiana, analizzando le cause radici e proponendo misure correttive, facendo riferimento agli standard di protezione IP66 e alla conformità IEC 60068-3-3 per migliorare la sicurezza operativa.
2. Panoramica dell'incidente in Indonesia
Nel marzo 2024, un interruttore di disconnessione da 145kV in una sottostazione dell'isola di Giava si è aperto inaspettatamente durante un trasferimento di carico programmato, attivando una cascata di attivazioni dei relè di protezione. L'incidente si è verificato in una sottostazione costiera vicino a Surabaya, dove l'involucro con classificazione IP66 era teoricamente progettato per resistere alle condizioni tropicali. L'apertura non pianificata ha interrotto l'approvvigionamento elettrico a 120.000 famiglie e ha causato uno scarico di carico di 30MW, con costi di riparazione superiori a $800.000. L'analisi post-incidente ha rivelato una combinazione di degradazione ambientale e difetti del sistema di controllo come cause principali.

3. Analisi delle cause radici
3.1 Vulnerabilità del sistema di controllo
3.1.1 Induzione circuitale parassita
Il circuito di controllo DC dell'interruttore condivideva un terra comune con il sistema di protezione dai fulmini della sottostazione, un difetto di progettazione identificato nel 20% delle sottostazioni indonesiane da 145kV (rapporto PLN 2023). Durante un temporale nelle vicinanze, sovratensioni transitorie hanno indotto picchi di 12V DC nei cavi di controllo, attivando erroneamente il relè di apertura dell'interruttore. Simile a un incidente del 2022 a Bali, dove i loop di terra hanno causato un malfunzionamento di un HVD da 145kV, questo caso ha evidenziato un'isolamento inadeguato tra i circuiti di controllo e di protezione.
3.1.2 Invecchiamento del relè
Il relè elettromagnetico dell'interruttore, progettato per 100.000 operazioni, aveva superato 150.000 cicli senza sostituzione. La rottura dell'isolamento nella bobina del relè, rilevata tramite autopsia post-fallimento, ha permesso l'arco elettrico che ha collegato i contatti normalmente aperti. I test di ciclazione termica IEC 60068-3-3 successivi hanno confermato che l'isolamento in resina epoxidica del relè si degradava a >60°C, una temperatura comune nelle aree di commutazione indonesiane non climatizzate.
3.2 Degrado ambientale
3.2.1 Fallimento del sigillo IP66
Nonostante la certificazione IP66, lo spessore gomma EPDM dell'interruttore mostrava crepe di 3mm, consentendo l'ingresso di nebbia salina. L'aria costiera dell'Est Java contiene 0,05 mg/m³ di ioni cloruro, accelerando la corrosione. L'analisi SEM dello spessore ha rivelato la formazione di crepe dovuta all'ozono, risultato di una prolungata esposizione alla radiazione UV (indice UV annuale >12) e umidità >85%. Ciò ha compromesso la protezione contro polvere e acqua dell'involucro, con componenti interni che mostravano depositi di ruggine di 0,2 mm sui contatti in rame.
3.2.2 Degradazione dell'isolamento dovuta all'umidità
L'alta umidità (90% RH in media) ha causato la condensazione sull'isolatore composto dell'interruttore, riducendo la resistività superficiale da 10¹²Ω a 10⁸Ω. I dati di monitoraggio della scarica parziale (PD) hanno mostrato un aumento dell'attività PD da 5pC a 25pC in sei mesi, un precursore di flashover. Il rivestimento idrofobico dell'isolatore, conforme allo standard IEC 60068-3-3, ha perso efficacia dopo tre anni in condizioni tropicali, non riuscendo più a respingere i film d'acqua.
3.3 Deficienze di manutenzione
3.3.1 Lubrificazione insufficiente
Il meccanismo di collegamento dell'interruttore aveva una quantità insufficiente di grasso silicone (grado NLGI 2), portando a un aumento del 15% dell'attrito nel meccanismo di funzionamento. I sensori di temperatura hanno registrato 40°C in più rispetto al valore di base nelle giunture di rotazione, causando un movimento stick-slip che ha generato shock meccanici, simili a comandi di apertura normali. Ciò è in linea con il rapporto PLN del 2024 che mostra che il 43% dei malfunzionamenti degli HVD da 145kV è legato a lubrificazione trascurata.
3.3.2 Calibrazione ritardata dei sensori
Il sensore di resistenza di contatto dell'interruttore, calibrato a ±10μΩ, non era stato verificato per 18 mesi. L'accuratezza effettiva si era spostata a ±35μΩ, mascherando una degradazione del contatto di 120μΩ (soglia critica: 150μΩ). Tali ritardi nella calibrazione sono comuni nelle sottostazioni indonesiane remote, dove il 37% degli HVD da 145kV manca di manutenzione programmata a causa di sfide logistiche.
4. Contromisure complessive
4.1 Ricostruzione del sistema di controllo
4.1.1 Architettura di terra isolata
Implementare un sistema di terra a stella per i circuiti di controllo degli HVD da 145kV, separandoli dai terreni di protezione dai fulmini a 5 metri. Installare trasformatori di isolamento a 1000V sulle alimentazioni di potenza di controllo, come dimostrato in uno studio di caso del 2023 a Medan che ha ridotto i malfunzionamenti indotti da transitori del 92%.
4.1.2 Aggiornamento ai relè a stato solido
Sostituire i relè elettromagnetici con relè a stato solido (SSR) certificati IEC 60950, progettati per 10⁷ operazioni. Gli SSR in un progetto pilota a Semarang hanno mostrato zero picchi di tensione e tempi di commutazione del 50% più veloci, eliminando i rischi di arco in ambienti umidi.
4.2 Miglioramento della resilienza ambientale
4.2.1 Rivisitazione del sistema di sigillatura IP66
4.2.2 Soluzioni avanzate di isolamento

4.3 Ottimizzazione della manutenzione predittiva
4.3.1 Monitoraggio abilitato da IoT
Distribuire una rete di sensori abilitati per 4G per misurare:
I dati vengono analizzati tramite una piattaforma AI basata su cloud (accuratezza 94%) che prevede guasti 72 ore in anticipo, come dimostrato in un progetto pilota in Papua che ha ridotto le interruzioni impreviste del 85%.
4.3.2 Piani di manutenzione regionalizzati
Sviluppare piani di manutenzione basati sul clima:

5. Impatto tecnico ed economico
5.1 Miglioramento dei parametri di affidabilità
Aumento del MTBF: Da 12.000 ore a 45.000 ore post-intervento, superando l'obiettivo IEC 62271-102.
Tempo di rilevamento dei guasti: Ridotto da 4 ore a 15 minuti tramite monitoraggio in tempo reale IoT.
5.2 Analisi costo-beneficio
6. Conclusione
Il malfunzionamento dell'interruttore di disconnessione da 145kV in Indonesia sottolinea la necessità di soluzioni integrate per affrontare le vulnerabilità del sistema di controllo, la degradazione ambientale e le lacune nella manutenzione. Implementando involucri migliorati IP66, componenti conformi allo standard IEC 60068-3-3 e manutenzione predittiva guidata da IoT, la rete indonesiana da 145kV può raggiungere parametri di affidabilità allineati con gli standard globali. Questo approccio non solo mitiga i rischi di malfunzionamento, ma supporta anche l'obiettivo del paese di una infrastruttura elettrica resiliente e intelligente capace di soddisfare la crescente domanda energetica in ambienti tropicali.