• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Análise e Manejo dunha Fallo de Descarga na Interruptora GIS de 550 kV

Felix Spark
Felix Spark
Campo: Fallo e mantemento
China

1. Descrición do fenómeno da faltada

A faltada no interruptor de manobra dun equipo GIS de 550 kV ocorreu ás 13:25 do 15 de agosto de 2024, mentres o equipo estaba operando baixo carga total cunha corrente de carga de 2500 A. No momento da faltada, os dispositivos de protección asociados actuaron de inmediato, disparando o correspondente interruptor e aislando a liña defectuosa. Os parámetros de operación do sistema cambiaron significativamente: a corrente da liña diminuiu bruscamente de 2500 A a 0 A, e a tensión da barra diminuiu instantaneamente de 550 kV a 530 kV, fluctuando durante aproximadamente 3 segundos antes de recuperarse gradualmente a 548 kV e estabilizarse. A inspección in situ polo persoal de mantemento revelou un dano obvio no interruptor de manobra. Encontrouse unha marca de queimadura de aproximadamente 5 cm de lonxitude na superficie do tubo aislante. Un punto de descarga chamuscado de aproximadamente 3 cm de diámetro apareceu na conexión entre os contactos móvel e fixo, rodeado por un residuo polvoriento negro, e algúns compoñentes metálicos mostraron signos de fusión, indicando un arco eléctrico intenso durante a faltada.

2. Análise da causa da faltada

2.1 Análise dos parámetros básicos do equipo e as condicións de operación
O interruptor de manobra ten unha tensión nominal de 550 kV, unha corrente nominal de 3150 A e unha corrente de interrupción de 50 kA. Estes parámetros cumpren cos requisitos de operación do sistema de 550 kV nesta subestación, asegurando teoricamente unha operación fiable baixo condicións normais. O interruptor de manobra estivo en servizo durante 8 anos con 350 operacións. A mantemento máis recente realizouse en xuño de 2023, incluíndo o polimento dos contactos, lubricación, axuste do mecanismo e probas de resistencia ao aislamento, todos os resultados cumpriron as especificacións nese momento. Aínda que o número de operacións estaba dentro do rango normal, a operación a longo prazo pode ter introducido riscos de envellecemento, potencialmente levando a defectos latentes durante o servizo subsequente.

2.2 Análise das probas de rendemento eléctrico

As probas de resistencia ao aislamento do interruptor de manobra mostraron unha resistencia ao aislamento inter-contacto de 1500 MΩ (valor histórico: 2500 MΩ; requisito estándar: ≥2000 MΩ). A resistencia ao aislamento ao terra foi de 2000 MΩ (valor histórico: 3000 MΩ; requisito estándar: ≥2500 MΩ). Ambos os valores foron significativamente inferiores aos datos históricos e aos estándares, indicando un rendemento de aislamento degradado.
As probas do factor de perdas dieléctricas (tanδ) a 10 kV produciron un valor medido de 0,8% (valor histórico: 0,5%; requisito estándar: ≤0,6%). O tanδ elevado suxire unha posible entrada de humidade ou envellecemento do medio de aislamento, que reduce a forza do aislamento e aumenta o risco de ruptura dieléctrica.

2.3 Análise das probas de rendemento mecánico
As medidas da presión de contacto mostraron:

  • Fase A: 150 N (valor de deseño: 200 N, desviación: –25%)

  • Fase B: 160 N (desviación: –20%)

  • Fase C: 140 N (desviación: –30%)
    Todas as presións de contacto medidas foron inferiores aos valores de deseño con grandes desviacións, posiblemente causando un aumento da resistencia de contacto, sobrecalentamento localizado e arcos eléctricos.

A análise do mecanismo de operación revelou:

  • Tempo de pechado: 80 ms (rango de deseño: 60–70 ms); desviación de sincronización: 10 ms (límite de deseño: ≤5 ms)

  • Tempo de abertura: 75 ms (rango de deseño: 55–65 ms); desviación de sincronización: 12 ms (límite de deseño: ≤5 ms)
    Ambos os tempos de apertura/pechado superaron os límites de deseño, e as desviacións de sincronización foron excesivas, indicando un malfuncionamento do mecanismo que poden causar un contacto/desconexión asincrónico, levando a reencendidos de arcos e descargas.

2.4 Análise comprehensiva da causa da faltada
Integrando todos os resultados:

  • Eléctricamente, a redución da resistencia ao aislamento e o aumento do tanδ indican un aislamento deteriorado, creando condicións para a ruptura.

  • Mecánicamente, a presión de contacto insuficiente causou un mal contacto e un sobrecalentamento localizado, mentres que o rendemento anormal do mecanismo levou a unha operación asincrónica e a reencendidos de arcos, exacerbando o dano ao aislamento.
    Aínda que se manteña regularmente, o servizo a longo prazo expuxo o equipo ao envellecemento, e factores ambientais como as fluctuacións de temperatura e humidade degradaron adicionalmente o rendemento. A faltada de flashover do interruptor de manobra resultou da combinación do deterioro do aislamento, anomalias mecánicas e envellecemento do equipo.

3. Medidas de manejo da faltada
3.1 Resposta de emergencia in situ

Inmediatamente despois da faltada de flashover, activouse un protocolo de resposta de emergencia para asegurar a seguridade da rede. O interruptor de manobra defectuoso foi aislado disparando os interruptores asociados, evitando así a escalada da faltada. Os dispositivos de protección ligados ao interruptor de manobra foron inspeccionados e axustados para evitar un funcionamento incorrecto ou fallo. O modo de operación do sistema foi reconfigurado urgentemente: a carga anteriormente transportada pola liña defectuosa transfirouse de forma suave a liñas sadias para manter o suministro de enerxía a usuarios críticos. Durante este proceso, os parámetros do sistema (tensión, corrente, frecuencia) foron monitorizados de cerca para asegurar unha operación estable. Asignáronse persoas para asegurar o lugar da faltada e evitar o acceso non autorizado, evitando incidentes secundarios.

3.2 Plan de reparación do equipo
Baseándose na análise da causa raíz, desenvolveuse un plan de reparación detallado:

  • Para o aislamento degradado: substituír e restaurar os medios de aislamento. Retirar os materiais de aislamento danados, húmidos ou envellecidos e instalar novos materiais conformes para restaurar o rendemento do aislamento.

  • Para a presión de contacto insuficiente: inspeccionar e substituír as molas de contacto, axustar a presión de contacto aos valores de deseño para minimizar a resistencia de contacto e evitar o sobrecalentamento/arco eléctrico.

  • Para as faltas do mecanismo: substituír os compoñentes danados e recalibrar completamente o mecanismo para cumprir coas especificacións de deseño en tempo e sincronización.

3.3 Proceso de reparación e puntos técnicos clave
A reparación seguiuse estritamente o plan. O interruptor foi desmontado completamente para unha inspección exhaustiva e confirmar a extensión do dano. Durante a substitución do aislamento, a humidade e a temperatura ambiental foron controladas para evitar a contaminación ou a absorción de humidade dos novos materiais. A instalación asegurou un posicionamento preciso e unha unión estanca do aislamento para evitar vacíos ou folgura. Os axustes da presión de contacto usaron ferramentas calibradas para unha forza precisa e uniforme en todas as fases. A reensamblaxe e a calibración do mecanismo adhiríronse aos procedementos para garantir un funcionamento liso e fiábel. Despois da reparación, realizáronse probas comprehensivas—resistencia ao aislamento, tanδ, presión de contacto e rendemento do mecanismo—todas cumprindo os estándares antes da repotenciación.

4.Verificación da eficacia da reparación
4.1 Probas posteriores á reparación

As probas comprehensivas confirmaron o rendemento restaurado (ver Táboa 1):

  • Resistencia ao aislamento: entre contactos aumentou de 1500 MΩ a 2400 MΩ; a resistencia ao terra aumentou de 2000 MΩ a 2800 MΩ—ambas cumpren os estándares.

  • tanδ diminuíu do 0.8% ao 0.4%, dentro dos límites aceptables, confirmando a resolución dos problemas de humidade/velexumbre.

  • Proba de tensión de resistencia: antes da reparación, o colapso ocorreu a 480 kV (< estándar); despois da reparación, non houbo colapso a 600 kV—validando a recuperación do aislamento.

Proba Datos antes da reparación Datos despois da reparación Valor estándar Calificado ou non
Resistencia aislante (MΩ) Entre contactos móveis e estáticos: 1500Ao aislamento ao chao: 2000 Entre contactos móveis e estáticos: 2400Ao aislamento ao chao: 2800 Entre contactos móveis e estáticos: ≥2000Ao aislamento ao chao: ≥2500 Si
Tangente delta de perdas dieléctricas tanδ (%) 0.8 0.4
≤0.6 Si
Ensaio de tención soportable (kV) Produciuse un fallo na tensión de proba especificada, a tensión de fallo foi de 480kV Non se produciu ningún fallo na tensión de proba especificada de 600kV ≥600kV Si

4.2 Monitorización e Avaliación Operativa

O interruptor reparado foi sometido a unha monitorización operativa durante 3 meses. As temperaturas de contacto permaneceron normais, confirmando un axuste efectivo da presión de contacto e unha resistencia de contacto controlada. As operacións de conmutación estabilizaron: tempo de pechado en 65 ms, tempo de apertura en 58 ms, cun desvío de sincronización ≤3 ms. Non se produciu reinicio de arco nin descarga. Os resultados combinados dos ensaios e a monitorización confirmaron a resolución satisfactoria da folla e a operación estable.

5.Medidas Preventivas e Recomendacións
Para asegurar unha operación eficiente do GIS e reducir os riscos de fallos, deben implementarse estratexias de manutención estrictas:

  • Inspeccións regulares: Realizar inspeccións visuais semanais e probas funcionais mensuais por equipos cualificados para detectar danos ou anomalias de forma precoz.

  • Monitorización avanzada do estado: Implementar sistemas de monitorización en liña para o seguimento en tempo real da descarga parcial, temperatura e composición do gas para identificar proactivamente posibles problemas.

  • Ensayos preventivos: Realizar periódicamente ensaios de resistencia de aislamento e tanδ para avaliar a saúde eléctrica/aislante e prevenir fallos relacionados co envellecemento ou a humidade.

  • Selección e instalación de equipos: Escoller equipos GIS comprobados e maduros que cumpran as necesidades operativas. Adherirse estritamente aos estándares de deseño e construción durante a instalación para asegurar un alineamento correcto e conexións seguras.

  • Puesta en servizo: Verificar rigorosamente todos os parámetros de rendemento durante a puesta en servizo, documentando todos os datos para referencia futura na manutención.

  • Formación do persoal: Realizar regularmente formación técnica e simulacros de emergencia para mellorar a competencia do persoal na operación e manejo de fallos, asegurando respostas rápidas e eficaces a incidentes e salvagardando a estabilidade da rede.

6.Conclusión
Este artigo presenta unha análise e resolución satisfactoria dun fallo de flashover nun interruptor GIS de 550 kV. A documentación detallada do fallo e os ensaios multidimensionais identificaron con precisión as causas raíz. As medidas de resposta de emerxencia e reparación implementadas resolveron eficazmente o problema, validado por ensaios posteriores á reparación e a monitorización operativa. As medidas preventivas propostas son específicas e prácticas, ofrecendo orientación valiosa para a manutención do GIS. O traballo futuro debe profundizar na investigación dos mecanismos de fallo do GIS para mellorar a seguridade e a fiabilidade do sistema eléctrico.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Deseño dun sistema de control inteligente para interruptores de liña completamente pechados
Deseño dun sistema de control inteligente para interruptores de liña completamente pechados
A inteligencia converteuse nunha dirección de desenvolvemento importante para os sistemas eléctricos. Como compoñente crítico do sistema eléctrico, a estabilidade e seguridade das liñas de distribución de 10 kV son vitais para o funcionamento xeral da rede eléctrica. O interruptor desligador totalmente pechado, como un dos dispositivos clave nas redes de distribución, xoga un papel significativo; polo tanto, lograr o seu control inteligente e o seu deseño optimizado é moi importante para mellora
Dyson
11/17/2025
Causas comúns e medidas de mellora para fallos frecuentes dos interruptores GN30 en armarios de conmutación de 10 kV
Causas comúns e medidas de mellora para fallos frecuentes dos interruptores GN30 en armarios de conmutación de 10 kV
1.Análise da Estructura e do Funcionamento do Interruptor GN30O interruptor GN30 é un dispositivo de conmutación de alta tensión que se emprega principalmente en sistemas eléctricos interiores para abrir e pechar circuitos baixo tensión pero sen carga. É axeitado para sistemas eléctricos cunha tensión nominal de 12 kV e unha frecuencia de corrente alternada de 50 Hz ou inferior. O interruptor GN30 pode utilizarse tanto en conxunto co equipamento de conmutación de alta tensión como de forma autón
Felix Spark
11/17/2025
Investigación sobre control de calidad e estándares de aceptación para a instalación do interruptor GW4-126
Investigación sobre control de calidad e estándares de aceptación para a instalación do interruptor GW4-126
1. Principio de funcionamento e características estruturais do disjuntor GW4-126O disjuntor GW4-126 é adequado para linhas de energia de corrente alternada de 50/60 Hz com tensão nominal de 110 kV. É utilizado para desconectar ou conectar circuitos de alta tensão em condições sem carga, permitindo a comutação de circuitos, alterações no modo operacional e o isolamento elétrico seguro de barras, disjuntores e outros equipamentos de alta tensão durante a manutenção. Os disjuntores geralmente apres
James
11/17/2025
Análise de Impacto das Operacións do Interruptor de GIS no Equipamento Secundario
Análise de Impacto das Operacións do Interruptor de GIS no Equipamento Secundario
Impacto das Operacións do Interruptor de GIS no Equipamento Secundario e Medidas de Mitigación1.Impactos das Operacións do Interruptor de GIS no Equipamento Secundario 1.1Efectos dos Sobretensións Transitorias Durante as operacións de apertura/pechado dos interruptores de GIS (Gas-Insulated Switchgear), a reiterada reinición e extinción do arco entre os contactos provoca un intercambio de enerxía entre a inductancia e a capacitancia do sistema, xerando sobretensións de conmutación cuxas magnitud
Echo
11/15/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía