• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analyse og håndtering av en brytningsløsningfeil i en 550 kV GIS skillebryter

Felix Spark
Felix Spark
Felt: Feil og vedlikehold
China

1. Beskrivelse av feilfenomenet

Feilen i sparkerenheten i et 550 kV GIS-utstyr oppsto klokken 13:25 den 15. august 2024, mens utstyret opererte under full belastning med en belastningsstrøm på 2500 A. I øyeblikket for feilen reagerte de tilknyttede beskyttelsesenheter umiddelbart, utløste den tilsvarende sirkuitbryteren og isolerte den defekte linjen. Systemets driftsparametre endret seg markant: linje strømmen falt brått fra 2500 A til 0 A, og bussspenningen sank umiddelbart fra 550 kV til 530 kV, fluktuerende i omtrent 3 sekunder før den gradvis gjenopptok seg til 548 kV og stabiliserte seg. Ved stedlige inspeksjon av vedlikeholdsansatte ble det funnet tydelig skade på sparkerenheten. En forbrenning merke på omtrent 5 cm lang ble funnet på overflaten av isolasjonsbushingen. Et slipspor på omtrent 3 cm i diameter oppsto ved forbindelsen mellom den bevegelige og faste kontakten, omgitt av svart pulveraktig rester, og noen metallkomponenter viste tegn på smelting, noe som indikerte intens bueilding under feilen.

2. Feilanalyse

2.1 Analyse av grunnleggende utstyrsparametre og driftsforhold
Sparkerenheten har en spenningsklasse på 550 kV, en nominalstrøm på 3150 A og en utslukningsstrøm på 50 kA. Disse parametrene er i tråd med driftskravene for 550 kV-systemet på denne transformasjonssentralen, teoretisk sett sikrer dette pålitelig drift under normale forhold. Sparkerenheten hadde vært i drift i 8 år med 350 operasjoner. Den siste vedlikeholdshandlingen ble gjennomført i juni 2023, inkludert kontaktpolering, smøring, mekanismejustering og test av isolasjonsmotstand – alle resultater var i henhold til spesifikasjoner på det tidspunktet. Selv om antallet operasjoner var innen normalt område, kan langvarig drift ha introdusert aldringsrisiko, som potensielt kan føre til latente defekter under senere bruk.

2.2 Analyse av elektriske ytelsestester

Isoleringstest av sparkerenheten viste en isoleringsmotstand mellom kontakter på 1500 MΩ (historisk verdi: 2500 MΩ; standardkrav: ≥2000 MΩ). Jordside isoleringsmotstanden var 2000 MΩ (historisk verdi: 3000 MΩ; standardkrav: ≥2500 MΩ). Begge verdier var betydelig lavere enn historiske data og standarder, noe som indikerer nedsatt isolasjonsytelse.
Dielektrisk tapfaktor (tanδ) testing ved 10 kV ga en målt verdi på 0,8% (historisk verdi: 0,5%; standardkrav: ≤0,6%). Økt tanδ antyder mulig fuktinntredelse eller aldring av isolasjonsmedium, noe som reduserer isolasjonsstyrken og øker risikoen for dielektrisk gjennomtrenging.

2.3 Analyse av mekanisk ytelsestester
Målinger av kontaktpress viste:

  • Fase A: 150 N (designverdi: 200 N, avvik: –25%)

  • Fase B: 160 N (avvik: –20%)

  • Fase C: 140 N (avvik: –30%)
    Alle målte kontaktpress var under designverdier med store avvik, noe som trolig førte til økt kontaktmotstand, lokal overvarming og buing.

Analyse av driftsmechanisme viste:

  • Lukkingstid: 80 ms (designområde: 60–70 ms); synkroniseringsavvik: 10 ms (designgrense: ≤5 ms)

  • Åpnings tid: 75 ms (designområde: 55–65 ms); synkroniseringsavvik: 12 ms (designgrense: ≤5 ms)
    Både lukkingstider og åpnings tider overskred designgrenser, og synkroniseringsavvik var for høye, noe som indikerer mekanisk feilfunksjon som kan føre til asynkron kontakt/oppdeling, og dermed bueilding og slip.

2.4 Sammenfattende feilanalyse
Integrert alle funn:

  • Elektrisk sett indikerer redusert isoleringsmotstand og økt tanδ nedsatt isolasjon, noe som skaper forhold for gjennomtrenging.

  • Mekanisk sett førte utilstrekkelig kontaktpress til dårlig kontakt og lokal overvarming, mens anormal mekanisk ytelse ledet til asynkron drift og bueilding, noe som forverret isolasjonskader.
    Selv om utstyret ble regelmessig vedlikeholdt, eksponerte langvarig drift utstyret for aldring, og miljøfaktorer som temperatur- og fuktighetsvariasjoner forverret ytelsen ytterligere. Flashtrengningen i sparkerenheten var resultat av kombinasjonen av isolasjonsnedbryting, mekaniske anomalier og utstyrsaldring.

3. Feilhåndteringstiltak
3.1 Akutt respons på stedet

Umiddelbart etter flashtrengningen ble en akutt responshåndtering aktivert for å sikre nettets sikkerhet. Den defekte sparkerenheten ble isolert ved å utløse tilknyttede sirkuitbrytere, for å unngå at feilen eskalerte. Beskyttelsesenhetene knyttet til sparkerenheten ble inspisert og justert for å unngå mislighold eller mislykket drift. Driftsmodusen for systemet ble umiddelbart rekonfigurert: lasten som tidligere ble bært av den defekte linjen, ble flyttet over til sunne linjer for å opprettholde strømforsyningen til kritiske brukere. Under denne prosessen ble systemparametre (spenning, strøm, frekvens) nøye overvåket for å sikre stabil drift. Personell ble tildelt for å sikre feilstedet og forhindre uautorisert tilgang, for å unngå sekundære hendelser.

3.2 Reparasjonsplan for utstyr
På bakgrunn av rotsaksanalyse ble en detaljert reperasjonsplan utarbeidet:

  • For nedgradert isolasjon: erstatt og gjenopprett isolasjonsmedier. Fjerne skadet, fuktig eller aldrende isolasjonsmaterialer og installere nye, overensstemmende materialer for å gjenopprette isolasjonsytelsen.

  • For utilstrekkelig kontaktpress: inspisere og erstatte kontaktfjeder, justere kontaktpress til designverdier for å minimere kontaktmotstand og forhindre overvarming/buing.

  • For mekaniske feil: erstatte skadede komponenter og kalibrere mekanismen helt for å møte designspesifikasjoner for timing og synkronisering.

3.3 Reparasjonsprosess og nøkkeltekniske punkter
Reparasjonen ble strengt ført i henhold til planen. Avkoplingsenheten ble fullstendig demontert for en grundig inspeksjon for å bekrefte skadeomfanget. Under erstattelse av isolasjon kontrollerte man fuktighet og temperatur i omgivelsene for å unngå forurensning eller tørring av nye materialer. Ved installasjon sikret man nøyaktig posisjonering og fast forbindelse av isolasjon for å unngå tomrom eller løshet. Justering av kontakttrykk ble gjort med kalibrerte verktøy for nøyaktig, jevnt trykk over alle faser. Gjenoppbygging og kalibrering av mekanismen ble utført i samsvar med prosedyrer for å sikre glatt, pålitelig drift. Etter reparasjon ble det gjennomført omfattende tester—isolasjonsmotstand, tanδ, kontakttrykk og mekanisme ytelse—alle oppfylte standardene før gjeninnspenning.

4.Verifisering av reparerings effektivitet
4.1 Testing etter reparasjon

Omfattende tester bekreftet gjenopprettet ytelse (se Tabell 1):

  • Isolasjonsmotstand: mellom kontakter økte fra 1500 MΩ til 2400 MΩ; motstand mot jord økte fra 2000 MΩ til 2800 MΩ—både innenfor standarder.

  • tanδ sank fra 0.8% til 0.4%, innen akseptable grenser, som bekrefter løsning av fuktighet/gammel problemer.

  • Spenningsprøve: før reparasjon ble det brudd ved 480 kV (< standard); etter reparasjon, ingen brudd ved 600 kV—bekrefter gjenopprettet isolasjon.

Testemne Data før reparasjon Data etter reparasjon Standardverdi Kvalifisert eller ikke
Isolasjonsmotstand (MΩ) Mellom bevegelige og statiske kontakter: 1500Til jordisolering: 2000 Mellom bevegelige og statiske kontakter: 2400Til jordisolering: 2800 Mellom bevegelige og statiske kontakter: ≥2000Til jordisolering: ≥2500 Ja
Dielstrapsforhold tanδ (%) 0.8 0.4
≤0.6 Ja
Spenningstest (kV) Bryting inntrodusert ved angitt testspenning, brytespenningen var 480kV Ingen bryting inntrodusert ved angitt testspenning på 600kV ≥600kV Ja

4.2 Driftsobservasjon og vurdering

Den reparerte skjøtningskontakten ble overvåket under drift i 3 måneder. Kontaktemperaturene forble normale, noe som bekrefter effektiv justering av kontaktpresset og kontrollert kontaktmotstand. Skjøtningsoperasjoner stabiliserte seg: Lukketid på 65 ms, åpentid på 58 ms, med synkroniseringsavvik ≤3 ms. Det oppsto ingen gnistebilding eller utløp. Sammenlagte test- og overvåkningsresultater bekrefter vellykket feilhåndtering og stabil drift.

5.Forhåndsforanstaltninger og anbefalinger
For å sikre effektiv GIS-drift og redusere risikoen for feil, må streng vedlikeholdsstrategi implementeres:

  • Regelmessige inspeksjoner: Utfør ukevisuelle sjekker og månedlige funksjonstester av kvalifiserte team for tidlig oppdaging av skader eller anomalier.

  • Avansert tilstandsobservasjon: Installer online-overvåkingssystemer for sanntidsoppfølging av partiell utløpsvirksomhet, temperatur og gassammensetning for proaktiv identifisering av potensielle problemer.

  • Forebyggende testing: Utfør periodiske isolasjonsmotstand- og tanδ-tester for å vurdere elektrisk/isolasjonshelse og forhindre aldring eller fuktrelaterte feil.

  • Utrustingssvalg & installasjon: Velg bevarte, modne GIS-utstyr som møter driftsbehov. Overhold strengt design- og konstruksjonsstandarder under installasjon for å sikre riktig justering og sikre koblinger.

  • Innsamling: Verifiser grundig alle ytelsesparametre under innsamling, dokumenter all data for fremtidig vedlikeholdsreferanse.

  • Personalkurs: Gjennomfør regelmessig teknisk opplæring og nødsituasjonsøvelser for å øke personalekompetanse i drift og feilhåndtering, for å sikre hurtig og effektiv respons på hendelser og ivareta nettstabilitet.

6.Konklusjon
Dette artikkelen presenterer en vellykket analyse og løsning av en flaskeoverfeil i en 550 kV GIS-skjøtningskontakt. Detaljert feilregistrering og flerdimensjonal testing identifiserte nøyaktig de grunnleggende årsakene. Implementerte nødresponse- og reparasjonsforanstaltninger løste problemet effektivt, verifisert gjennom etterreparasjonsprøver og driftsovervåking. De foreslåtte forebyggende foranstaltningene er målrettede og praktiske, og gir verdifulle veiledninger for GIS-vedlikehold. Fremtidig arbeid bør dykke dypere inn i GIS-feilmekanismer for videre å forbedre strømsystemets sikkerhet og pålitelighet.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Design av et intelligent styresystem for fullt lukkede skillekontakter i distribusjonsnett
Design av et intelligent styresystem for fullt lukkede skillekontakter i distribusjonsnett
Intelligentisering har blitt en viktig utviklingsretning for kraftsystemer. Som et kritisk element i kraftsystemet, er stabiliteten og sikkerheten til 10 kV distribusjonsnettverk linjer avgjørende for den overordnede drift av kraftnettet. Den fullt lukkede skillekontakten, som en av de nøkkelenhetene i distribusjonsnett, spiller en betydelig rolle; dermed er det av stor betydning å oppnå dens intelligente kontroll og optimalisert design for å forbedre ytelsen til distribusjonslinjene.Denne artik
Dyson
11/17/2025
Vanlige årsaker og forbedrings tiltak for hyppige feil ved GN30 skjøtningskontakter i 10 kV strømskab
Vanlige årsaker og forbedrings tiltak for hyppige feil ved GN30 skjøtningskontakter i 10 kV strømskab
1.Analyse av strukturen og arbeidsprinsippet til GN30 disjunktorGN30-disjunktoren er et høyspenningsswitching-enhet som hovedsakelig brukes i innendørs kraftsystemer for å åpne og lukke sirkuit under spenning, men uten last. Den er egnet for kraftsystemer med en nominell spenning på 12 kV og vekselstrøm på 50 Hz eller lavere. GN30-disjunktoren kan brukes både sammen med høyspenningsswitchgear eller som en selvstendig enhet. Med sin kompakte struktur, enkel operasjon og høy pålitelighet, blir den
Felix Spark
11/17/2025
Forskning på kvalitetskontroll og akseptansekriterier for installasjon av GW4-126 skjerkobler
Forskning på kvalitetskontroll og akseptansekriterier for installasjon av GW4-126 skjerkobler
1. Arbeidsprinsipp og konstruksjonsmessige trekk ved GW4-126 skjøterGW4-126 skjøter er egnet for vekselstrøm på 50/60 Hz med en spenningsnivå på 110 kV. Det brukes til å skille eller koble høyspenningskretser under tomtilstand, muliggjør kretsbytting, endring av driftsmodus, og sikker elektrisk isolasjon av busser, brytere og annen høyspenningsutstyr under vedlikehold. Skjøtere har vanligvis et tydelig synlig åpningspunkt for å sikre sikker strømavbryting.1.1 Arbeidsprinsipp for GW4-126 skjøterG
James
11/17/2025
Analyse av effekten av GIS-avkoblingsoperasjoner på sekundærustyr
Analyse av effekten av GIS-avkoblingsoperasjoner på sekundærustyr
Påvirkningen av GIS-avkoblingsoperasjoner på sekundærutstyr og tiltak for å redusere effekten1.Påvirkning av GIS-avkoblingsoperasjoner på sekundærutstyr 1.1 Effekter av overtransient spenningNår det skjer åpning/lukking av gasisoleret spenningsutstyr (GIS) avkoplere, fører gjentatte bueoppblomstring og utblink mellom kontakter til energibyte mellom systeminduktans og kapasitans, som genererer slumpeoverførselspenninger med størrelser 2–4 ganger den nominerte faspenningen og varigheter fra noen t
Echo
11/15/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning