
- Описание проекта и обзор проблемы
Высокомощный воздушный компрессор приводится в действие 10-киловольтным средневольтным двигателем, а его пусковой шкаф изначально был спроектирован с использованием метода пуска с помощью автотрансформатора. Пусковой процесс состоит из двух этапов:
- Этап пуска: Вакуумный контактор KC1 сначала подключается, чтобы замкнуть звезду автотрансформатора, что позволяет двигателю запуститься при 7 кВ.
- Этап работы: После завершения пускового процесса KC1 отключается, а вакуумный контактор KC2 подключается, чтобы замкнуть автотрансформатор и подключить основную цепь 10 кВ, позволяя двигателю работать на полном напряжении.
Основная проблема: В ходе фактической эксплуатации модуль питания широкого диапазона напряжений, отвечающий за питание катушки контактора KC2, часто выходит из строя. Этот отказ модуля приводит к потере питания катушки контактора, что вызывает ненормированное отключение KC2 и незапланированные простои производственного оборудования, серьезно влияя на стабильность и эффективность производства.
Изначальный модуль питания широкого диапазона напряжений представляет собой усовершенствованное выпрямительное устройство со следующими ключевыми характеристиками и требованиями:
- Динамическое переключение выходного напряжения: Он должен мгновенно выдавать 300 В постоянного тока при входном переменном токе для приведения контактора в действие. После подключения он должен точно переключаться на 12 В постоянного тока примерно через 15 мс, чтобы поддерживать состояние подключения. Если время переключения слишком короткое, контактор не сможет надежно подключиться; если слишком длинное, может сгореть предохранитель.
- Механизм триггера переключения: Триггер основан на обнаружении выходного тока. Когда обнаруживается высокий ток (что указывает на подключение контактора), он переключается на 12 В через 15 мс; если ток не обнаружен, он продолжает выдавать 300 В.
II. Анализ корневых причин отказа
Прямая причина: При осмотре на месте было обнаружено повторное сгорание предохранителей в модуле. Основной точкой отказа была внутренняя старение цепи, что препятствовало своевременному переключению выходного напряжения с 300 В на 12 В после подключения контактора. Это привело к продолжительному высоковольтному выходу 300 В, генерировавшему чрезмерный ток, который в конечном итоге сжигал предохранитель и делал модуль неэффективным.
Корневые причины:
- Неблагоприятные условия теплоотвода: Контактор KC2 и модуль питания установлены внутри пускового шкафа, который закрыт и имеет ограниченную вентиляцию и теплоотвод.
- Дизайн с дефектом обслуживания: Для технической защиты производитель оборудования полностью герметизировал модуль, что еще больше затрудняло теплоотвод. Модуль должен оставаться подключенным во время работы, и в условиях высоких температур электронные компоненты быстро стареют, что приводит к снижению производительности и в конечном итоге к потере нормальной функции переключения.
III. Решение и реализация
1. Основной подход к трансформации
Отказаться от "двухфункционального" дизайна исходного модуля (обработка как высоковольтного подключения, так и низковольтного удержания), который является дорогим и склонным к отказам. Принять решение о разделении функций:
- Использование существующих компонентов: Использовать способность исходного модуля питания широкого диапазона напряжений мгновенно выдавать 300 В постоянного тока, специально для приведения контактора в действие.
- Добавление новых компонентов: Ввести независимый, недорогой модуль питания 12 В постоянного тока, предназначенный для поддержания подключения контактора после активации.
- Критический контроль: В момент, когда контактор надежно подключается, схема управления автоматически отключает питание исходного модуля, обеспечивая его работу только на короткое время. Это предотвращает сгорание, вызванное длительной работой в режиме высокого напряжения.
2. Ключевые компоненты и функции трансформированной системы
- Исходный модуль питания широкого диапазона напряжений: Переоборудован для предоставления только мгновенного напряжения подключения 300 В.
- Новый модуль питания 12 В постоянного тока: Отвечает за предоставление устойчивого удерживающего напряжения 12 В, установлен вне пускового шкафа в хорошо проветриваемом месте.
- Диоды изоляции (2 шт.): Изолируют источники питания 300 В и 12 В, чтобы предотвратить взаимное вмешательство и обратный поток.
- Реле управления (KA1): Предоставляет логические сигналы управления, чтобы обеспечить последовательное выполнение операционного процесса.
- Цепь антидребезга: Служит резервным дизайном безопасности, чтобы предотвратить повторные циклы "подключения-отключения" контактора в случае аномальных условий.
IV. Результаты трансформации
Эта техническая трансформация принесла значительные экономические и операционные преимущества:
- Значительное снижение затрат: Добавление нового модуля питания 12 В (стоимостью около 100 юаней за единицу) заменило исходный модуль питания широкого диапазона (стоимостью около 5000 юаней за единицу), значительно снизив затраты на обслуживание каждого устройства и обеспечив высокую окупаемость инвестиций.
- Оптимизация условий эксплуатации: Новый модуль 12 В установлен вне шкафа, что значительно улучшило теплоотвод и позволило удобное онлайн-мониторинг состояния и обслуживание.
- Увеличение срока службы оборудования: Исходный модуль работает только кратковременно, что значительно снижает износ. Новый модуль работает в идеальных условиях, обеспечивая долговечность. Общее решение значительно продлевает срок службы системы питания KC2.
- Высокая гибкость: Это решение можно реализовать как мера ремонта после отказа исходного модуля, так и профилактическое техническое обновление до отказа, предоставляя гибкость независимо от состояния исходного модуля.
- Проверенная операционная стабильность: Практическая эксплуатация показала надежность и эффективность решения. Первая партия преобразованных устройств стабильно работает более двух лет без простоев, вызванных проблемами питания KC2, полностью подтверждая превосходство решения.