• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


โซลูชันการแปลงทางเทคนิคสำหรับปัญหาโมดูลไฟฟ้าของคอนแทคเตอร์สุญญากาศ KC2

  1. พื้นหลังของโครงการและภาพรวมปัญหา
    คอมเพรสเซอร์อากาศกำลังสูงถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์แรงดันกลาง 10kV และตู้ควบคุมการเริ่มทำงานได้รับการออกแบบด้วยวิธีการเริ่มทำงานด้วยหม้อแปลงอัตโนมัติลดแรงดัน การเริ่มทำงานประกอบด้วยสองขั้นตอน:
  1. ขั้นตอนการเริ่มทำงาน: คอนแทคเตอร์สุญญากาศ KC1 เริ่มทำงานก่อนเพื่อให้เกิดวงจรป้อนตรงที่จุดศูนย์กลางของหม้อแปลงอัตโนมัติ ทำให้มอเตอร์เริ่มทำงานที่แรงดัน 7kV
  2. ขั้นตอนการทำงาน: หลังจากกระบวนการเริ่มทำงานเสร็จสิ้น KC1 จะหยุดทำงาน และคอนแทคเตอร์สุญญากาศ KC2 จะเริ่มทำงานเพื่อให้เกิดวงจรป้อนตรงที่หม้อแปลงอัตโนมัติและเชื่อมต่อวงจรหลัก 10kV ทำให้มอเตอร์ทำงานที่แรงดันเต็ม

ประเด็นสำคัญ: ในระหว่างการดำเนินงานจริง โมดูลพลังงานกว้างแรงดันที่รับผิดชอบในการจ่ายไฟฟ้าให้กับวงจรคอยล์ของคอนแทคเตอร์ KC2 มักจะเสียหายบ่อยครั้ง ความเสียหายนี้ทำให้วงจรคอยล์ของคอนแทคเตอร์ขาดไฟฟ้า ทำให้ KC2 ยกเลิกการทำงานอย่างผิดปกติและทำให้อุปกรณ์การผลิตหยุดทำงานอย่างไม่คาดคิด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและความมีประสิทธิภาพในการผลิต

โมดูลพลังงานกว้างแรงดันเดิมเป็นอุปกรณ์ปรับแรงดันแบบเสริมที่มีคุณสมบัติและข้อกำหนดหลักดังนี้:

  • การเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตแบบไดนามิก: ต้องสามารถให้แรงดัน DC 300V ทันทีเมื่อมีแรงดัน AC เข้ามาเพื่อขับเคลื่อนคอนแทคเตอร์ให้ทำงาน เมื่อคอนแทคเตอร์ทำงานแล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นแรงดัน DC 12V ภายในประมาณ 15 มิลลิวินาทีเพื่อรักษาสถานะการทำงาน หากเวลาเปลี่ยนแปลงสั้นเกินไป คอนแทคเตอร์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างมั่นคง หากยาวเกินไปอาจทำให้ฟิวส์ไหม้
  • กลไกการทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลง: การทริกเกอร์ขึ้นอยู่กับการตรวจจับกระแสไฟฟ้าออก หากตรวจพบกระแสไฟฟ้าสูง (แสดงว่าคอนแทคเตอร์ทำงาน) จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น 12V หลังจาก 15 มิลลิวินาที หากไม่พบกระแสไฟฟ้าจะยังคงให้แรงดัน 300V

II. การวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหาย
สาเหตุโดยตรง: จากการตรวจสอบที่หน้างานพบว่าฟิวส์ในโมดูลไหม้ซ้ำๆ จุดเสียหายหลักคือวงจรภายในเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตจาก 300V เป็น 12V ได้ทันท่วงทีหลังจากคอนแทคเตอร์ทำงาน ทำให้แรงดัน 300V ออกอย่างต่อเนื่อง สร้างกระแสไฟฟ้าสูงจนทำให้ฟิวส์ไหม้และทำให้โมดูลไม่สามารถทำงานได้

สาเหตุรากฐาน:

  1. สภาพแวดล้อมการระบายความร้อนไม่ดี: คอนแทคเตอร์ KC2 และโมดูลจ่ายไฟติดตั้งอยู่ภายในตู้ควบคุมการเริ่มทำงานซึ่งมีการระบายความร้อนจำกัดและมีการเวนเทลเลชันน้อย
  2. ข้อบกพร่องในการออกแบบการบำรุงรักษา: ผู้ผลิตอุปกรณ์ได้ห่อหุ้มโมดูลทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยทางเทคนิค ทำให้การระบายความร้อนยากขึ้น โมดูลต้องทำงานตลอดเวลา และในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ประสิทธิภาพลดลงและสูญเสียความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแรงดันอย่างปกติ

III. วิธีการแก้ไขและการดำเนินการ
1. วิธีการเปลี่ยนแปลงหลัก
ละทิ้งการออกแบบ "สองฟังก์ชัน" ของโมดูลเดิม (จัดการทั้งแรงดันสูงในการทำงานและแรงดันต่ำในการรักษาสถานะ) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและมีโอกาสเสียหายสูง ใช้วิธีการแยกฟังก์ชัน:

  • ใช้ส่วนประกอบเดิม: ใช้ความสามารถของโมดูลพลังงานกว้างแรงดันเดิมในการให้แรงดัน DC 300V ชั่วขณะ เพื่อขับเคลื่อนคอนแทคเตอร์ให้ทำงาน
  • เพิ่มส่วนประกอบใหม่: นำโมดูลจ่ายไฟ DC 12V ราคาถูกและอิสระเข้ามาเพื่อรักษาสถานะการทำงานของคอนแทคเตอร์หลังจากทำงานแล้ว
  • การควบคุมสำคัญ: ทันทีที่คอนแทคเตอร์ทำงานอย่างมั่นคง วงจรควบคุมจะตัดไฟฟ้าจากโมดูลเดิมโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าโมดูลทำงานเพียงชั่วขณะ ป้องกันการไหม้จากการทำงานอย่างต่อเนื่องในโหมดแรงดันสูง

2. ส่วนประกอบหลักและฟังก์ชันของระบบหลังการเปลี่ยนแปลง

  • โมดูลพลังงานกว้างแรงดันเดิม: ใช้งานใหม่เพื่อให้แรงดัน 300V ชั่วขณะสำหรับการขับเคลื่อนคอนแทคเตอร์
  • โมดูลจ่ายไฟ DC 12V ใหม่: รับผิดชอบในการให้แรงดัน 12V อย่างต่อเนื่อง ติดตั้งนอกตู้ควบคุมการเริ่มทำงานในพื้นที่ที่มีการระบายความร้อนดี
  • ไดโอดแยก (2 ชิ้น): แยกแหล่งจ่ายไฟ 300V และ 12V เพื่อป้องกันการรบกวนและกระแสไหลย้อนกลับ
  • รีเลย์ควบคุม (KA1): ให้สัญญาณควบคุมทางตรรกศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการดำเนินการตามลำดับ
  • วงจรป้องกันการกระโดด: เป็นการออกแบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระโดด "ทำงาน-หยุดทำงาน" ของคอนแทคเตอร์ภายใต้ภาวะผิดปกติ

IV. ผลของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคนี้ได้นำไปสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานที่สำคัญ:

  1. ลดค่าใช้จ่ายอย่างมาก: การเพิ่มโมดูลจ่ายไฟ 12V ใหม่ (ราคาประมาณ 100 หยวนต่อชิ้น) แทนที่โมดูลพลังงานกว้างแรงดันเดิม (ราคาประมาณ 5,000 หยวนต่อชิ้น) ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ออุปกรณ์อย่างมาก และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง
  2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน: โมดูล 12V ใหม่ติดตั้งนอกตู้ ทำให้การระบายความร้อนดีขึ้นและสามารถตรวจสอบสถานะและบำรุงรักษาง่ายขึ้น
  3. ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์: โมดูลเดิมทำงานเพียงชั่วขณะ ลดการสึกหรออย่างมาก โมดูลใหม่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน โซลูชันโดยรวมยืดอายุการใช้งานของระบบจ่ายไฟ KC2 อย่างมาก
  4. ความยืดหยุ่นสูง: โซลูชันนี้สามารถนำไปใช้เป็นมาตรการซ่อมแซมหลังจากโมดูลเดิมเสียหาย หรือเป็นการอัปเกรดทางเทคนิคเพื่อป้องกันก่อนที่จะเสียหาย ให้ความยืดหยุ่นโดยไม่คำนึงถึงสภาพของโมดูลเดิม
  5. ความมั่นคงในการดำเนินงานที่ได้รับการพิสูจน์: การดำเนินงานจริงได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความมีประสิทธิภาพของโซลูชัน ชุดแรกของอุปกรณ์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ดำเนินงานอย่างมั่นคงเป็นเวลาเกินสองปี โดยไม่มีการหยุดทำงานเนื่องจากปัญหาการจ่ายไฟ KC2 ซึ่งยืนยันถึงความเหนือกว่าของโซลูชันนี้อย่างเต็มที่
09/13/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่