A existência de múltiplos pontos de aterramento no núcleo do transformador causa dois problemas principais: em primeiro lugar, pode levar ao superaquecimento local de curto-circuito no núcleo, e, em casos graves, causar danos por queima localizada no núcleo; em segundo lugar, as correntes circulantes geradas no fio de aterramento normal do núcleo podem causar superaquecimento local no transformador e potencialmente levar a falhas do tipo descarga. Portanto, as falhas de múltiplos pontos de aterramento no núcleo dos transformadores de energia ameaçam diretamente a operação diária das subestações. Este artigo analisa uma questão anormal de aterramento múltiplo no núcleo de um transformador de energia, introduzindo o processo de análise de falha e as medidas de resolução no local.
1. Visão Geral da Falha de Aterramento
O transformador principal número 1 em uma subestação de 220 kV é do modelo SFPSZB-150000/220, fabricado em 11 de novembro de 1986 e comissionado em 8 de agosto de 1988. Originalmente, usava circulação forçada de óleo com resfriamento a ar, mas foi convertido para circulação natural de óleo com resfriamento a ar em 2012. Em 5 de março, os testes em linha do corrente de aterramento do núcleo do transformador principal número 1 mostraram 40 mA, uma desvio significativo em relação aos resultados de testes anteriores. A verificação do monitoramento online do aterramento do núcleo e do dispositivo limitador de corrente mostrou uma corrente de aterramento do núcleo de 41 mA.
Os registros históricos indicaram que o dispositivo havia acionado automaticamente um resistor limitador de 115 Ω em 27 de fevereiro. Após determinar que o transformador principal número 1 poderia ter um problema de aterramento múltiplo no núcleo, a equipe revisou os dados de monitoramento cromatográfico online, mas não encontrou anomalias. As equipes de teste de óleo coletaram amostras do transformador principal número 1 na tarde de 5 de março para análise cromatográfica de óleo, mas os dados de teste não mostraram mudanças significativas, conforme mostrado na Tabela 1 para resultados de testes cromatográficos de gases dissolvidos. De acordo com as configurações do dispositivo de monitoramento online, quando a corrente de aterramento excede 100 mA, o dispositivo acionará automaticamente um resistor para limitar a corrente de aterramento. Com base nisso, foi determinado que o transformador principal número 1 tem uma falha de aterramento múltiplo no núcleo.
| Gás | H₂ | CH₄ | C₂H₆ | C₂H₄ | C₂H₂ | CO | CO₂ | Hidrocarbonetos Totais |
| Conteúdo/(μL/L) | 2,92 | 28,51 | 22,63 | 14,10 | 0,00 | 1299,23 | 8715,55 | 65,64 |
2 Análise de Falhas no Equipamento
Os dados de teste da corrente de aterramento do núcleo do transformador principal nos últimos três anos estão apresentados na Tabela 2. A comparação com os dados de teste históricos revela que as medições de corrente de aterramento do núcleo do transformador principal número 1 permaneceram consistentemente dentro das faixas normais, sem detecção de tendências anormais nos gases dissolvidos no óleo. No entanto, a corrente de aterramento mostrou um crescimento significativo, e o dispositivo limitador de corrente acionou automaticamente a resistência limitadora de corrente.
Com base na análise abrangente dessas condições, pode-se determinar que o transformador principal número 1 tem uma falha de aterramento em múltiplos pontos no núcleo. No entanto, quando ocorreu o aterramento em múltiplos pontos, o monitoramento online de aterramento do núcleo e o dispositivo limitador de corrente acionaram imediatamente a resistência no momento do aumento da corrente, limitando efetivamente a magnitude da corrente. Como resultado, não houve anomalias na análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo do transformador.
| Tempo de Teste | Valor Medido/mA |
Valor Padrão/mA | Conclusão |
| Março 2021 | 2,0 | ≤100 | Aprovado |
| Março 2022 | 2,2 | ≤100 | Aprovado |
| Março 2023 | 1,9 | ≤100 | Aprovado |
Em 28 de março, durante um teste de interrupção de energia programado do transformador número 1, as medições de resistência de isolamento do núcleo confirmaram a condição de aterramento em múltiplos pontos. Os técnicos mediram a resistência de isolamento do núcleo utilizando uma tensão de 1.000V, que mostrou uma resistência de isolamento de "0". Usando um multímetro para medir a resistência de aterramento do núcleo, constatou-se um estado de continuidade "condutor" com um valor de resistência de "0". Essas medições provaram que o núcleo do transformador principal número 1 tinha aterramento em múltiplos pontos, especificamente aterramento metálico.
3 Medidas de Resolução
(1) Considerando que a falha de aterramento poderia ser causada por um contato metálico macio, foi tentado o método de impulsos de capacitor para eliminar a falha: Um capacitor (com capacitância de 26,94 μF) foi carregado a 2.500 V e descarregado três vezes no transformador principal número 1. Após os impulsos, a resistência de isolamento do núcleo foi medida para determinar se havia sido recuperada. Se não fosse recuperada, a tensão de teste seria aumentada para 5.000 V para mais três impulsos. Se a falha persistisse, as tentativas adicionais seriam descontinuadas.
(2) Se o método de impulsos de capacitor falhasse em eliminar a falha de aterramento, seria realizada uma inspeção com remoção da capa do transformador quando as condições permitissem, para localizar diretamente o ponto de aterramento e eliminar fundamentalmente a falha de aterramento em múltiplos pontos do núcleo.
(3) Se o transformador principal não pudesse ser imediatamente desenergizado para inspeção e manutenção, poderia ser implementada uma medida temporária de conectar um resistor limitador de corrente em série com o condutor de aterramento descendente. O transformador principal número 1 estava equipado com um dispositivo IEE-Business JY-BTJZ de monitoramento online e limitação de corrente de aterramento do núcleo, contendo quatro configurações de resistência (115, 275, 600 e 1.500 Ω), que já havia engajado automaticamente o resistor de 115 Ω com base na magnitude da corrente de aterramento. Após a comissionamento do equipamento, a monitorização foi intensificada com ciclos de testes encurtados para medições de corrente de aterramento do núcleo e análise cromatográfica do óleo do transformador para fins de acompanhamento.
O processo específico de implementação no campo foi o seguinte: Primeiro, a conexão externa de aterramento do núcleo foi desconectada, e um gerador de alta tensão DC foi usado para carregar o capacitor. Após aproximadamente 3 minutos de carregamento, a tensão atingiu 2,5 kV. Em seguida, usando uma vara isolada, o fio condutor foi conectado ao condutor de aterramento descendente para descarregar o capacitor no núcleo do transformador. Após uma única descarga do capacitor no núcleo do transformador principal número 1, a resistência de isolamento do núcleo recuperou-se para 9,58 GΩ após 60 segundos, com uma razão de absorção de 1,54, consistente com os resultados de testes anteriores. O ponto de aterramento foi eliminado com sucesso.
Após o retorno ao serviço do transformador principal número 1, medimos a corrente de aterramento do núcleo usando um tester de corrente de aterramento do núcleo, que indicou 2 mA. Simultaneamente, o dispositivo de monitoramento em tempo real de corrente de aterramento do núcleo também indicou 2 mA, confirmando que a falha havia sido eliminada.