GIS (անոթի գազային փակած սվիչ) օգտագործում է SF₆ գազը որպես երկայնացող և ալիքադարձիչ միջոց: Այն ունի մի շարք առավելություններ, ինչպիսիք են փոքր տեղատարածությունը, բարձր հավաստիությունը, լավ անվտանգությունը և հարմար սպասարկում: SF₆ սրբական սրիչը, որպես GIS iết bị的一个组成部分,在110 kV及以上的电压等级中占据主导地位。
本文详细描述了某电厂1号机组在发电并网过程中发生的一次故障。具体来说,当主变压器高压侧的220 kV SF₆断路器2201处于开断状态时,C相绝缘被击穿。结果触发了断路器失灵保护和负序电流保护动作,导致机组启动并网失败。
1 事件过程及处理程序
在1号机组发电启动及随后的并网过程中,监控系统报告了断路器失灵保护动作、反时限负序电流保护动作、电气保护跳闸以及220 kV甲线和乙线的低电压信息。机组没有其他保护报警。
1号机组执行停机程序。220 kV甲线和乙线的2211开关跳闸,辅助电源变压器(2200甲)的开关也跳闸,同时辅助电源自切换装置动作。经与电网调度控制人员确认,确定220 kV甲线和乙线无故障。初步判断为主断路器2201存在故障。
打开2201断路器进行检查时,发现2201断路器C相灭弧室断口处有大量的灰尘和其他附着物,散落在气室内。断路器表面没有明显的短路点,也没有检测到断路器接地短路现象。初步分析判断为2201断路器C相断口间的绝缘被击穿。
为了确保机组的安全稳定运行并进行事故分析,统一更换了2201断路器的三相。进行了相关的电气预防性试验以及机组的手动启动、零升压、并网试验。

2 保护动作分析
通过查看1号机组的故障录波图,发现在保护动作时,1号机组仍在同步过程中,这一过程持续了25秒(正常同步合闸时间约为80秒),期间没有发出同步合闸命令。随后,通过检查发电机-变压器组的保护录波图,发现主变压器低压侧B相和C相有电流,而A相没有电流(变压器接线方式为Yn/D11)。
1号机组发电时逆时限负序过流不平衡值超过阈值并累积触发跳闸段,导致保护跳闸。1号机组发电时逆时限负序过流保护跳开2201断路器。此时断路器仍处于开断状态,无法切断C相的击穿电流。此时2201断路器的保护RCS - 921A收到发电机-变压器组三相跳闸启动的失灵保护信号。同时,C相有电流,超过失灵设定值,失灵保护动作,导致1号机组执行停机程序。失灵保护通过线路保护RCS - 931AM远跳220 kV甲线和乙线2211断路器。因此,此次保护动作是由于2201断路器在未合闸时断口间绝缘击穿引起的,所有保护动作均正确。
3 故障原因分析
故障发生时,机组发电机侧电压已达到额定值,但开关导电部分尚未合闸。此时,开关两端电压达到最大值。在2201断路器C相断口绝缘击穿前,监控系统未发出SF₆气室低压报警,现场检查显示SF₆密度继电器均在绿色区域。
2201断路器的操作总次数为535次,远低于设计的额定操作次数5000次。根据现场故障录波数据、故障断路器的实际状态以及1号机组断路器的相关维护数据,初步分析2201断路器C相断口间绝缘击穿的可能原因为:
(1) C相断路器灭弧室内存在结构问题。内部部件可能松动,导致端口间放电击穿。
(2) C相断路器灭弧室内存在杂质问题。在多次操作过程中,逐渐形成放电通道,导致绝缘击穿。
(3) C相断路器断口材料存在问题。断口材料使用不当,在断路器运行过程中产生杂质并长期附着在端口外表面。逐渐形成放电通道,最终导致断口间绝缘击穿。
故障C相灭弧室运回工厂拆解分析。同时,将非故障A相或B相(任一相)运回工厂拆解对比分析。分析报告结论为灭弧室内A、B触头间发生放电。

4 预防措施
加强SF₆气体的采购和使用管理,在检修操作过程中严格按照操作说明书和维护规程的要求进行工作。在更换和安装灭弧室时应采取有效的防尘措施。在打开孔、盖等时,应用防尘罩密封。如果安装现场环境恶劣且灰尘较多,应停止安装。
5 结论
全世界范围内,这种类型的断路器在开断位置时从未发生过此类故障。该故障可以归因于偶然巧合,或者更可能是超出正常统计故障的影响因素。该电厂是一座抽水蓄能电站,机组每天频繁切换发电和抽水状态,操作次数较多,难以直接比较。为进一步深入调查,应在断路器两侧安装暂态记录仪,根据长期观察结果寻找可能的原因。